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摘要:扎哈泉油田自2016年开发方案实施以来,累计建成产能27.08万吨,实现了整体建产与高效建产。随着油田开发的深入,扎11井区注水突破、低产低效等矛盾逐渐暴露,致使油田产量快速递减、开发效果变差,稳产形势严峻。扎哈泉油田扎11井区制定了扎哈泉油田扎11井区综合治理方案,改善开发效果。
关键词:存在问题;精细注水;综合治理;扎11井区
1、开发中存在的问题
1.1单层突进现象日益严重
扎哈泉油田扎11井区采油井156口,开井118口,注水见效后含水快速上升,产量快速下降,注水见效井99口中34口井注水突破,主力层注水突破严重。
1.2 注不进/欠注井较多
扎11井区目前共有注水井60口,注不进、欠注井22口,占总井数36.7%;其中注不进井5口,占比8.3%,欠注井17口,占比28.3%(图1-1);受供液不足影响,对应油井产液下降,导致产量下降明显,与2017年第相比,产量下降57.9t。
水井注不进、欠注受储层本身物性较差影响外,主要是酸化有效期短;全区水井均为酸化投注,从视吸水指数变化来看,注水压力上升较快,10个月以后,注水压力基本在20MPa以上,有效期较短,因此,酸化工艺有待进一步提高。
1.3 油井受效方向单一
扎11井区共有注采井组64个,采油井160口,对各采油井进行注水受效方向统计,目前以双向、多向注水为主,双向及以上受效油井占总采油井数的80.6%,无受效油井10口,占油井总数的6.25%。
受效方向单一,导致油井供液能力变差,液量下降,与上年相比,对应油井产量下降32.3t;主要是扎11井区西部扩边区及局部井网不完善,导致单向受效井存在较多,后期已安排逐步转注完善。
1.4 中部注水突进导致油井含水快速上升
扎11井区中部物性好的17口井单层突进严重,引起含水快速上升。从产吸对应剖面来看,扎11井区主要产液及吸水层均为Ⅳ-27、28,因此,注水沿主力层突进严重,引起含水快速上升;主要是分注合格率过低及纵向渗透率级差较大,引起纵向吸水不均衡,从而导致单层突进严重。
从渗透率级差与动用程度交汇图来看,随着极差的不断增大,动用程度逐渐减小,部分井存在级差小、动用程度低的情况,主要是受分注井分注不合格,段内渗透率小,不吸水引起的;从射开层数、射开厚度与动用程度交汇图来看,射开层数3-6层时,动用程度最佳,射开厚度7-12m时,动用程度最佳。
1.5 低产低效井多
扎11井区170口采油井中,低液及间采生产的井60口,产量只有10.84t/d,井数占35%,其中12口井投产后未见油或见少量油。
根据生产情况进行分类,一直正常生产井165口,间采长停井36口,基本无产量贡献,无措施改造潜力,主力层均动用。储层物性差导致低产低效的井共24口,統计发现具有补孔潜力的井仅11口,补孔潜力小,下步治理难度大。扎11井区已射孔油层厚度占总厚度62.7%,主力层动用95.7%,动用程度高,次非主力层产量贡献小,后期补孔挖潜潜力小。
从扎哈泉历年措施产量构成来看,补孔为主要增油手段,压裂次之,酸化最差,表明整体措施补孔最好,为主要增油手段;压裂有效率较高,但实际增油少,表明整体压裂效果不理想。
2、综合治理方案
2.1 总体思路
扎哈泉油田扎11井区在深化地质油藏认识基础上,突出抓好精细注水工作,针对不同生产特征,区别对待的探索开发模式,加大精细注水工作力度和综合治理措施工艺攻关,确保油田持续稳产。
3.2 做好精细注水工作
针对目前暴露出的注水见效差异大,井网不完善等矛盾,从水井上做工作,通过水井转注、井网调整、水井酸化分注、配注量调整等技术对策,注够水、注好水,补充地层能量,减缓层间矛盾,提高水驱程度。
3.3 加快低产井治理工作
针对目前产量递减快,注水突破日益严重,低产低效井措施潜力小的问题,从油井上做工作,通过找堵水、低阻层措施挖潜、补孔压裂等技术对策,保证措施成功率和有效率,提高单井产量。
3、结论及认识
(1)研究区随着注水开发,存在单层突进、注不进/欠注井多、油井受效方向单一、中部注水突破、低产低效井多等一系列突出问题。
(2)2018年综合治理工作通过水井转注、井网调整等补充地层能量,缓减层间矛盾;通过油井找堵水、低阻层挖潜、补孔压裂等技术对策,改善研究区注水开发效果。
(3)通过综合治理后,油水井数比从2.2降至1.9,水驱储量动用程度提高1.6%,措施增油5542吨,分注率提高14%,取得了较好的效果。
参考文献:
[1] 吴胜和,熊琦华,等.油气储层地质学[M].北京:石油工业出版社,1998.
[2] 刘雪青.王70开发效果评价及井网重建实践[J].内蒙古石油化工,2008,34(20):143-146
[3] 杜鑫,李艳婷,等.低渗透油田注水效果分析[J].石油天然气,2011,第1期.
[4] 邵碧莹,刘赛.特低渗透油藏井网适应性评价[J].当代化工,2016,45(06):1233-1236
关键词:存在问题;精细注水;综合治理;扎11井区
1、开发中存在的问题
1.1单层突进现象日益严重
扎哈泉油田扎11井区采油井156口,开井118口,注水见效后含水快速上升,产量快速下降,注水见效井99口中34口井注水突破,主力层注水突破严重。
1.2 注不进/欠注井较多
扎11井区目前共有注水井60口,注不进、欠注井22口,占总井数36.7%;其中注不进井5口,占比8.3%,欠注井17口,占比28.3%(图1-1);受供液不足影响,对应油井产液下降,导致产量下降明显,与2017年第相比,产量下降57.9t。
水井注不进、欠注受储层本身物性较差影响外,主要是酸化有效期短;全区水井均为酸化投注,从视吸水指数变化来看,注水压力上升较快,10个月以后,注水压力基本在20MPa以上,有效期较短,因此,酸化工艺有待进一步提高。
1.3 油井受效方向单一
扎11井区共有注采井组64个,采油井160口,对各采油井进行注水受效方向统计,目前以双向、多向注水为主,双向及以上受效油井占总采油井数的80.6%,无受效油井10口,占油井总数的6.25%。
受效方向单一,导致油井供液能力变差,液量下降,与上年相比,对应油井产量下降32.3t;主要是扎11井区西部扩边区及局部井网不完善,导致单向受效井存在较多,后期已安排逐步转注完善。
1.4 中部注水突进导致油井含水快速上升
扎11井区中部物性好的17口井单层突进严重,引起含水快速上升。从产吸对应剖面来看,扎11井区主要产液及吸水层均为Ⅳ-27、28,因此,注水沿主力层突进严重,引起含水快速上升;主要是分注合格率过低及纵向渗透率级差较大,引起纵向吸水不均衡,从而导致单层突进严重。
从渗透率级差与动用程度交汇图来看,随着极差的不断增大,动用程度逐渐减小,部分井存在级差小、动用程度低的情况,主要是受分注井分注不合格,段内渗透率小,不吸水引起的;从射开层数、射开厚度与动用程度交汇图来看,射开层数3-6层时,动用程度最佳,射开厚度7-12m时,动用程度最佳。
1.5 低产低效井多
扎11井区170口采油井中,低液及间采生产的井60口,产量只有10.84t/d,井数占35%,其中12口井投产后未见油或见少量油。
根据生产情况进行分类,一直正常生产井165口,间采长停井36口,基本无产量贡献,无措施改造潜力,主力层均动用。储层物性差导致低产低效的井共24口,統计发现具有补孔潜力的井仅11口,补孔潜力小,下步治理难度大。扎11井区已射孔油层厚度占总厚度62.7%,主力层动用95.7%,动用程度高,次非主力层产量贡献小,后期补孔挖潜潜力小。
从扎哈泉历年措施产量构成来看,补孔为主要增油手段,压裂次之,酸化最差,表明整体措施补孔最好,为主要增油手段;压裂有效率较高,但实际增油少,表明整体压裂效果不理想。
2、综合治理方案
2.1 总体思路
扎哈泉油田扎11井区在深化地质油藏认识基础上,突出抓好精细注水工作,针对不同生产特征,区别对待的探索开发模式,加大精细注水工作力度和综合治理措施工艺攻关,确保油田持续稳产。
3.2 做好精细注水工作
针对目前暴露出的注水见效差异大,井网不完善等矛盾,从水井上做工作,通过水井转注、井网调整、水井酸化分注、配注量调整等技术对策,注够水、注好水,补充地层能量,减缓层间矛盾,提高水驱程度。
3.3 加快低产井治理工作
针对目前产量递减快,注水突破日益严重,低产低效井措施潜力小的问题,从油井上做工作,通过找堵水、低阻层措施挖潜、补孔压裂等技术对策,保证措施成功率和有效率,提高单井产量。
3、结论及认识
(1)研究区随着注水开发,存在单层突进、注不进/欠注井多、油井受效方向单一、中部注水突破、低产低效井多等一系列突出问题。
(2)2018年综合治理工作通过水井转注、井网调整等补充地层能量,缓减层间矛盾;通过油井找堵水、低阻层挖潜、补孔压裂等技术对策,改善研究区注水开发效果。
(3)通过综合治理后,油水井数比从2.2降至1.9,水驱储量动用程度提高1.6%,措施增油5542吨,分注率提高14%,取得了较好的效果。
参考文献:
[1] 吴胜和,熊琦华,等.油气储层地质学[M].北京:石油工业出版社,1998.
[2] 刘雪青.王70开发效果评价及井网重建实践[J].内蒙古石油化工,2008,34(20):143-146
[3] 杜鑫,李艳婷,等.低渗透油田注水效果分析[J].石油天然气,2011,第1期.
[4] 邵碧莹,刘赛.特低渗透油藏井网适应性评价[J].当代化工,2016,45(06):1233-1236