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摘要:低压台区线损是供电行业一项综合性的经济技术指标,线损的程度对企业利润有重要影响,线损的大小决定了电网结构、供电运行方式、电压水平和功率等。供电企业对线损进行精细化管理能够提高行业的整体管理水平,有助于电网的规划和设计,减少低压线造成的能耗,提高供电企业的经济效益。本文针对低压台区线损管理存在的问题进行分析,并从精细化管理角度提出了相应的解决措施供同行参考。
关键词:低压台区;线损;精细化管理
电力网运行过程中会发生线损,减少运行中的不正常线损是提高供电企业经济效益的关键环节之一。由于技术原因、设备不合格、运行不符合规定以及管理不当等方面的原因,都会造成不合理的线损。由国家电网的统计数据分析,10kV及以下的线损率占总线损率的75.3%。从线损的组成和性质角度考虑,降低不合理线损的策略分为两类:技术减损和管理降损。管理降损是技术减损的基础,对供电企业的电力运行系统进行精细化管理,对低压台区的线损情况进行精确统计,减少不合理的线损,提高电力企业创造的高附加值效益,进一步保障电力网络的稳定运行。以下主要围绕着线损增加的若干个管理环节展开分析与探讨:
一、线损增加的若干管理环节
从管理环节角度分析,低压台区线损增加的统计误差主要包含以下五个方面:第一、系统资料存在统计错误。引入电网管理系统后,各部门的数据上传至各子系统,各子系统相互协调形成整体的电网管理系统,因此线损统计数据的主要来源是电网管理系统。究其根源,线损统计数据存在错误的原因为各子系统上传数据发生错误。
第五、区域内存在盗电窃电情况。相关条例虽然规定盗电窃电是违法行为,但碍于执法力度的一些原因,实际生活中盗电窃电的情况并不少见,这不仅影响了其他遵纪守法的电网用户的合法权益,也不利于寻找线损的影响因素。
二、低压台区线损的统计原因及解决策略
(一)线损原因
根据实际工作中出现的种种问题和相关理论,分析得出低压台区导致线损的原因主要为两点:一是配电变压器设置错误。负荷测录仪采集的现场电压为配电变压器低压侧的电压,采集的电流是电流互感器的二次电流,如果要用于数据统计分析还需将收集的各项数据进行折算。折算的关键在于将配电变压器的变比和倍率设置正确,若将电流互感器的变比设置错误,虽然供售电的对比曲线与未设置的曲线波形相似,但在幅值上有数量级的差别,即电流互感器的倍率设置出现错误,比如两者可能会存在38%或22%等固定比例的差别。二是负荷测录仪未能正常工作,导致配电变压器的功率与电能量数据的采集出现异常。负荷测录仪的硬件和软甲出现故障,电流和电压的输入回路在接线上存在异常,都会导致线损数据的采集出现计量误差。
(二)计量误差的解决办法
引起计量误差的情况主要有三种:第一是电流互感器极性反接导致的计量误差。电流互感器的一相或两相电流出现反接时会产生不平衡电流;两相或三相电流反接时,瞬间功率会降为负值。出现两种情况时工作人员必须对电流互感器的极性进行检查,排除极性反接的问题,具体的检查原则可依据表1:
第二、电压相序错误导致的计量误差。三相四线类型的负荷测录仪由若干组独立的元件构成,计算实时功率是根据相电流和相电压的值得出的,因此要求每组独立元件的相电流和相电压要要用相同的相序。检查电压相序是否出现错误使用的方法是:通过逐相插合熔断器给负荷测录仪逐项输送电压,负荷测录仪内部采样是否与外回路相一致。
第三、线路故障导致的计量误差。导致线路故障的因素主要有两个:一是没有打开电流互感器端子盒的离岸流联片,或者由于电流回路断线、螺丝松动等造成的电流减小等,使得三相负载近似平衡时计量的电量等比例减小。二是低压导致熔丝熔断或者电压回路断线,线头被氧化、线头松动等造成的电压缺相。以上线路故障的处理依赖于现场巡逻的工作人员仔细检查仪器,查看负荷测录仪的三相电压电流采样是否存在缺失。
三、低压台区线损精细化管理的优化措施
实现对低压台区的线损情况进行精细化管理,需要优化计量工具的管理,提高对数据通道的管理,加强对系统数据和资料的管理。计量工具的优化能够提高线损统计的准确度,计量设备实用性强、科学设定计量步骤是计量的基础。数据通道的管理是数据传输的基础,做好事故预防和故障精确分析、检修是数据通道管理的核心。计量数据采集的准确与高效也依赖于各部门的协调配合。线损的数据主要来源于营销和生产部门,这两大部门将数据传送给计量部门进行数据核对和分析,各部門之间需要协调数据的采集原则,以便于数据共享过程中减少问题,提高系统数据更新的效率。另外,涉及到现场核查的数据,相关部门要做好资料分类与归档工作。
四、低压台区线损精细化管理的初步成效
根据如下表2、表3所示,该年度10kV及以下的综合线损第二季度比第一季度下降近1%,第二季度的线损率由原来的6.37%下降为5.52%,信息系统的准确性也大幅度提高,低压用户关联率高达99.93%,供电点关联率高达99.84%,停电通知退信率也从9月的20%降到了7%左右,线损精细化管理初见成效。另外,开展低压台区线损精细化管理以来,处理的违规用户每月电费同比增长1.2倍,增加了供电部门的实际收入,设备故障率也大大减少,供电部门的反窃电工作效率得到质的提升。
结语:
综上所述,低压台区线损的管理必须实现精细化管理,各部门要协调配合降低线损的程度,保证数据采集的准确性与精确性。针对管理环节中出现的若干问题,供电各部门要保证子系统的数据传输正常运行,工作人员保持一致的抄表时间,根据线损可能发生的原因及实际情况,采取相应的措施保证计量的高效性。我国部分地区低压台区线损的精细化管理已初见成效,管理过程中各种问题也在不断改进,其他地区也要针对当地情况采取合理的精细化管理,从根源上减少线损情况。
参考文献:
[1]郑盈.基于营配贯通深化应用的低压台区线损治理[J].管理观察,2015(25):113-116.
[2]肖建红.低压台区线损异常的监测与分析[J].电力需求侧管理,2013,15(03):48-49.
[3]孙晖.低压台区线损影响因素及降损措施[J].科技传播,2012,4(15):103-104.
[4]黄禹铭. 论低压台区线损精细化管理现状与优化措施[J]. 技术与市场, 2014, 21(12):248-248.
[5]路芷欣. 试论低压台区线损精细化管理存在的问题及解决对策[J]. 军民两用技术与产品, 2017(22):173-173.
[6]刘其江. 低压台区线损精细化管理中的问题及其对策[J]. 工程技术:全文版, 2016(7):00252-00252.
关键词:低压台区;线损;精细化管理
电力网运行过程中会发生线损,减少运行中的不正常线损是提高供电企业经济效益的关键环节之一。由于技术原因、设备不合格、运行不符合规定以及管理不当等方面的原因,都会造成不合理的线损。由国家电网的统计数据分析,10kV及以下的线损率占总线损率的75.3%。从线损的组成和性质角度考虑,降低不合理线损的策略分为两类:技术减损和管理降损。管理降损是技术减损的基础,对供电企业的电力运行系统进行精细化管理,对低压台区的线损情况进行精确统计,减少不合理的线损,提高电力企业创造的高附加值效益,进一步保障电力网络的稳定运行。以下主要围绕着线损增加的若干个管理环节展开分析与探讨:
一、线损增加的若干管理环节
从管理环节角度分析,低压台区线损增加的统计误差主要包含以下五个方面:第一、系统资料存在统计错误。引入电网管理系统后,各部门的数据上传至各子系统,各子系统相互协调形成整体的电网管理系统,因此线损统计数据的主要来源是电网管理系统。究其根源,线损统计数据存在错误的原因为各子系统上传数据发生错误。
- 负荷测录仪发生异常。负荷测录仪硬件和软件出现故障会直接影响变压器数据采集的准确性,实际使用过程中如果未能定期检修,很容易发生负荷测录仪仪器出现问题的情况。
- 数据通道被中断。负荷测录仪除了本身在收集数据阶段会因仪器发生故障引发数据错误,在传输过程中也会出现中断。因为负荷测录仪收集到的数据在各区域传输时不是以单一的原始数据形式进行传输,数据格式相对复杂多样,传输过程中存在一定难度,操作不当或系统整体不够流畅的情况下数据通道容易被截断,导致数据的收集和传输出现中断,无法准确分析数据。
- 工作人员抄表时间不一致。同一区域内应保证相同的抄表时间,实际工作中并不能保证所有子系统的工作人员在同一时间进行抄表工作,导致售电统计量存在偏差,进而影响线损的统计数据。
第五、区域内存在盗电窃电情况。相关条例虽然规定盗电窃电是违法行为,但碍于执法力度的一些原因,实际生活中盗电窃电的情况并不少见,这不仅影响了其他遵纪守法的电网用户的合法权益,也不利于寻找线损的影响因素。
二、低压台区线损的统计原因及解决策略
(一)线损原因
根据实际工作中出现的种种问题和相关理论,分析得出低压台区导致线损的原因主要为两点:一是配电变压器设置错误。负荷测录仪采集的现场电压为配电变压器低压侧的电压,采集的电流是电流互感器的二次电流,如果要用于数据统计分析还需将收集的各项数据进行折算。折算的关键在于将配电变压器的变比和倍率设置正确,若将电流互感器的变比设置错误,虽然供售电的对比曲线与未设置的曲线波形相似,但在幅值上有数量级的差别,即电流互感器的倍率设置出现错误,比如两者可能会存在38%或22%等固定比例的差别。二是负荷测录仪未能正常工作,导致配电变压器的功率与电能量数据的采集出现异常。负荷测录仪的硬件和软甲出现故障,电流和电压的输入回路在接线上存在异常,都会导致线损数据的采集出现计量误差。
(二)计量误差的解决办法
引起计量误差的情况主要有三种:第一是电流互感器极性反接导致的计量误差。电流互感器的一相或两相电流出现反接时会产生不平衡电流;两相或三相电流反接时,瞬间功率会降为负值。出现两种情况时工作人员必须对电流互感器的极性进行检查,排除极性反接的问题,具体的检查原则可依据表1:
第二、电压相序错误导致的计量误差。三相四线类型的负荷测录仪由若干组独立的元件构成,计算实时功率是根据相电流和相电压的值得出的,因此要求每组独立元件的相电流和相电压要要用相同的相序。检查电压相序是否出现错误使用的方法是:通过逐相插合熔断器给负荷测录仪逐项输送电压,负荷测录仪内部采样是否与外回路相一致。
第三、线路故障导致的计量误差。导致线路故障的因素主要有两个:一是没有打开电流互感器端子盒的离岸流联片,或者由于电流回路断线、螺丝松动等造成的电流减小等,使得三相负载近似平衡时计量的电量等比例减小。二是低压导致熔丝熔断或者电压回路断线,线头被氧化、线头松动等造成的电压缺相。以上线路故障的处理依赖于现场巡逻的工作人员仔细检查仪器,查看负荷测录仪的三相电压电流采样是否存在缺失。
三、低压台区线损精细化管理的优化措施
实现对低压台区的线损情况进行精细化管理,需要优化计量工具的管理,提高对数据通道的管理,加强对系统数据和资料的管理。计量工具的优化能够提高线损统计的准确度,计量设备实用性强、科学设定计量步骤是计量的基础。数据通道的管理是数据传输的基础,做好事故预防和故障精确分析、检修是数据通道管理的核心。计量数据采集的准确与高效也依赖于各部门的协调配合。线损的数据主要来源于营销和生产部门,这两大部门将数据传送给计量部门进行数据核对和分析,各部門之间需要协调数据的采集原则,以便于数据共享过程中减少问题,提高系统数据更新的效率。另外,涉及到现场核查的数据,相关部门要做好资料分类与归档工作。
四、低压台区线损精细化管理的初步成效
根据如下表2、表3所示,该年度10kV及以下的综合线损第二季度比第一季度下降近1%,第二季度的线损率由原来的6.37%下降为5.52%,信息系统的准确性也大幅度提高,低压用户关联率高达99.93%,供电点关联率高达99.84%,停电通知退信率也从9月的20%降到了7%左右,线损精细化管理初见成效。另外,开展低压台区线损精细化管理以来,处理的违规用户每月电费同比增长1.2倍,增加了供电部门的实际收入,设备故障率也大大减少,供电部门的反窃电工作效率得到质的提升。
结语:
综上所述,低压台区线损的管理必须实现精细化管理,各部门要协调配合降低线损的程度,保证数据采集的准确性与精确性。针对管理环节中出现的若干问题,供电各部门要保证子系统的数据传输正常运行,工作人员保持一致的抄表时间,根据线损可能发生的原因及实际情况,采取相应的措施保证计量的高效性。我国部分地区低压台区线损的精细化管理已初见成效,管理过程中各种问题也在不断改进,其他地区也要针对当地情况采取合理的精细化管理,从根源上减少线损情况。
参考文献:
[1]郑盈.基于营配贯通深化应用的低压台区线损治理[J].管理观察,2015(25):113-116.
[2]肖建红.低压台区线损异常的监测与分析[J].电力需求侧管理,2013,15(03):48-49.
[3]孙晖.低压台区线损影响因素及降损措施[J].科技传播,2012,4(15):103-104.
[4]黄禹铭. 论低压台区线损精细化管理现状与优化措施[J]. 技术与市场, 2014, 21(12):248-248.
[5]路芷欣. 试论低压台区线损精细化管理存在的问题及解决对策[J]. 军民两用技术与产品, 2017(22):173-173.
[6]刘其江. 低压台区线损精细化管理中的问题及其对策[J]. 工程技术:全文版, 2016(7):00252-00252.