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摘要:
为进一步提升作业施工速度、质量和效益,通过深入开展作业生产管理优化、生产组织运行、强化质量控制、实施作业工艺技术攻关等活动,扎实推进提质提效工作开展,打响了桩西作业服务品牌。
关键词:作业;提质;提效;工作;推广;应用
1实施背景介绍
按照采油厂作业提速提效工作的整体安排与部署,为进一步提升作业施工速度、质量和效益,扎实推进提质提速提效工作开展。作业大队通过扎实深入作业生产系统节点管理优化生产组织运行、强化质量控制降低无效工序、实施作业工艺技术攻关等活动,全面落实作业提质提速提效措施。
2主要工作做法
2.1 强化作业节点管理,优化生产运行提速提效
主要开展以下工作:
2.1.1优化作业运行,压减外部施工车辆
⑴试验加工摆驴头装置
由于抽油机自身配备电机功率偏小,无法进行对无载荷的抽油机进行驱动,作业完井后需要吊车进行摆驴头,严重影响作业时效和采油时率。针对作业摆驴头时需要吊车配合吊游梁的问题,设计加工摆驴头装置样机1台,目前已在桩二生产管理区桩121-15、115-8、64-51等作业完井时试验与应用,用时20分钟实现摆驴头到下死点。7月份新加工5台摆驴头装置,对前期现场试验中存在的问题进行改进,由于结构设计、制造和组装变化,现场应用中出现齿轮磨齿、串轴咬齿,10月份已经整改完成。下步计划组织验收后,完善摆驴头装置使用管理制度,明确管理流程,开始推广使用。
⑵实施拉水点改造
针对桩120拉水点放水速度慢的问题,通过采油厂相关部门调查分析原因,并组织改造施工后,每罐水放水时间缩短至15-20分钟。
⑶优化作业运行,减少作业跨区域搬家
活动开展以来,作业运行计划首先保障同区域作业搬家,相对固定作业队施工范围,减少搬家车辆占用时间。
⑷精细生产管理提速提效
修订完善节点管理制度,定单井作业工期、计划进度,开展作业日分析、旬评估,查找生产运行中存在的问题,制定措施、落实责任,实施基层生产运行送班会、碰头会、班组派工和生产写实,进行班组工时分配与当班生产任务完成时限双重考核,推进节点管理进班组,有效传递了作业生产运行压力,确保了作业工作量的高效实施。
⑸优化生产运行提速提效
实施作业工作量及作业施工计划均衡运行,组织同台新投井、措施井交叉作业,降低了单井作业动力占用时间;建议并实施120污水点、L168放水头改造,洗井(放喷)进干,有效缩短了作业施工用液装卸时间。优化搬家流程,开展现场标准化配备,推广模块化吊装模式,组织同区域搬家,压减搬家卡车(5辆降为4辆)平均搬家时间缩短1小时。
⑹转变压裂运作方式,加快压裂措施运行进度
针对井下作业公司压裂车组紧张的情况,在中浅层低渗透油藏开展小型压裂试验,小型压裂采用600型井口、1000型压裂车组,减少非常规压裂及井下压裂车组紧张的影响,运行更自主更灵活,有效减少了压裂等待过程,节约了压裂施工费用。
2.1.2开展作业施工工序优化
主要进行以下作业工序优化:
⑴优化合并探冲砂、通井工序
对井况清楚、近期实施过通井工序且出砂不严重的施工井,在方案设计审核过程中,将冲砂、通井工序优化为通井规直接冲砂。
⑵强化井史查询,减少无效作业工序
通过要求作业队技术员在施工设计编制前,全面查询施工井作业井史,提升工序针对性。以探冲砂工序为例,井史查询显示存在井漏的作业井,施工设计直接要求抽砂泵抽砂,2012年累计实施抽砂施工70井次,减少作业占井时间42天。
⑶合理进行工具、工序优化,大幅减少重复工序
通过开展留井防砂管柱组配和拔滤工序优化,大幅压减打捞前探冲砂、通井、冲中心管工序,全年8口拔滤捞绕井通过工序优化、活动解卡等措施,仅仅1-2趟打捞工序成功捞出井内全部滤组,压减作业占井时间16天。
⑷持续优化留井管柱结构,降低后期处理难度
通过设计加工可套式树脂扶正器,在下刚玉滤、金属滤井施工中替代铁质扶正器和塑料扶正器,同时,在留井防砂管柱均合理添加正反接头,对部分出砂注水井,在油层下部管柱添加正反接头32井次,大幅降低后续打捞、套铣施工难度。
2.1.3逐步加大电缆输送射孔工作量
按照活动安排,作业大队强化电缆防喷器的维护保养检查,提高电缆防喷器压力等级,在确保作业施工安全的前提下,对内陆区域施工的老井重复射孔、常压地层补孔等工作量,实施电缆传输射孔提高作业速度。自2月27日采油厂召开作业系统提速提效工作会议以来,作业大队共采用电缆传输射孔15井次,减少油管起下122788米,减少作业占井时间12天。
2.2 强化保障配套能力,精细作业过程管理提速提效
2.2.1推广软探砂面作业施工
实施前通过查询井史、落实套管情况,优化选择软探施工,初期实施软探砂面以井斜小于45度作业井为主,6月份将井斜范围拓展至60度以内的作业井。活动开展以来,共计实施软探砂面施工63井次,其中软探成功24井次,通过软探确认,减少探冲砂工序油管起下92689m,累计节约工期36天。
2.2.2开展测压时间优化工作
通过在部分井开展连续测压24小时、72小时试验,同时对2011年5月以来连续测压数据资料进行统计,摸索不同油藏、不同井况测压时间参考标准。目前,依据地质研究所制定的分区块测压时间标准,按照稳压4h、8h、12h、24h、72h五大类调整测压时间,适当压减测压等待时间,提高资料准确性和利用率,9月份以来已现场实施102井次,累计减少作业占井时间51天。下步将结合区块特点,对测压72小时的区块进一步细化,减少作业中途调头增加管杆回收清洗、搬家工作量,同时,低渗区块原油含水低、凝固点高,冬季作业稳压后下压力计遇阻频繁,增加下油管、洗井等工序,影响资料准确性。 2.3 加大工艺技术创新,依托作业技术进步提速提效
2.3.1改进加工通刮一体化工具
据统计,采油厂每年实施通井、刮管工序230次左右,实施通井、刮管一体化,具有较大的提效空间。通过前期调研和组织技术人员进行讨论,3月下旬构思设计出通刮一体工具草图,委托专业石油工具厂家进行加工。通刮一体化工具主要思路是将现在使用的刮管器长度由1.00m降到0.45m,底部接0.2m带流水槽的短通井规,在刮管器上部接标准通井规,三部分均用标准油管扣进行连接,一旦下井过程遇卡,有利于后期处理。全年已经进行36口井现场试验使用,累计减少作业占井时间28.8天,已全面推广使用。
2.3.2推广使用通捞一体工具
按照作业施工技术要求,实施封隔器、滤砂管打捞前,必须进行通井施工,确保鱼顶上部套管无结垢、变形等问题。通过在现有打捞工具上部直接连接标准尺寸的通井规,实现通井打捞一体实施,套管没有问题可顺利下到鱼顶处实施打捞。对井斜45度以内的作业井,设计加工对扣短接,在短接上部外加标准通井尺寸的通井规,实现冲通捞一体。2012年已试用9井次,累计减少作业占井时间10.8天。
2.3.3研发新型冲砂、完井防喷阀
不压井作业冲砂、完井油管堵塞器以往由外协提供服务,不利现场生产组织协调,每次使用等靠时间长,一定程度上影响了作业时效,且堵塞器可靠性较差,2012年上半年累计有2个冲砂堵塞器、3个完井堵塞器在使用过程中因剪钉打不开及其它原因导致工序返工,导致占井周期增加8.5天。为此研发新型冲砂、完井防喷阀,实现不压作业油管投堵自主施工,已实施8井次,同比缩减占井周期4天。
3 存在问题
2012年通过全面落实作业提质提速提效措施取得了较好的效果,实施过程中也发现了一些问题。
3.1受作业工作量限制,作业施工计划的均衡运行很难操作。
3.2井斜超过55°的大斜度、长位移和水平井无法大面积推广使用软探砂面方式。
3.3软通井、软打捞工艺,目前我厂现有技术装备还满足不了施工需要。
3.4鉴于井控安全生产难度大,电缆射孔在内陆和滩海区域推广受限。
3.5区块测压时间有待进一步优化。
3.6受技术装备、安全资质等因素限制,电缆注灰方式无法开展,且工艺方式有待探索。
4 下步攻关方向
4.1探索建立生产信息化共享平台,全面落实作业生产运行系统节点管理。
4.2探索实施均衡生产方案,优化生产组织运行。
4.3实施生产车辆统筹优化,提升车辆利用率。
4.4实施特种车辆配套,提升生产效率。
4.5继续加强瓶颈工艺攻关,提升工艺技术保障能力。
4.6逐步拓展钢丝绳、钢缆作业范围,提高作业时效。
4.7加强与职能部门的结合,提高工序的针对性。
4.8建设数字井史档案,实现数据分析查询提速提效。
5 结束语
2012年按照采油厂整体安排与部署,围绕提升作业队伍施工能力,重点做好优化生产运行提效、保障配套能力提效、提升作业质量提效、作业技术进步提效等工作的推广应用,深入落实作业提质提效措施,扎实推进工作开展。进一步提升作业施工速度、质量和效益,降低工人劳动强度,减少作业占井周期,实现快捷高效生产。全年实施各项优化措施356井次,累计减少作业占井时间220.8天。2013年,我们继续把提质提效做为攻关的方向,与上级职能部门合作,在保障安全和质量的基础上,力争取得更大突破。
为进一步提升作业施工速度、质量和效益,通过深入开展作业生产管理优化、生产组织运行、强化质量控制、实施作业工艺技术攻关等活动,扎实推进提质提效工作开展,打响了桩西作业服务品牌。
关键词:作业;提质;提效;工作;推广;应用
1实施背景介绍
按照采油厂作业提速提效工作的整体安排与部署,为进一步提升作业施工速度、质量和效益,扎实推进提质提速提效工作开展。作业大队通过扎实深入作业生产系统节点管理优化生产组织运行、强化质量控制降低无效工序、实施作业工艺技术攻关等活动,全面落实作业提质提速提效措施。
2主要工作做法
2.1 强化作业节点管理,优化生产运行提速提效
主要开展以下工作:
2.1.1优化作业运行,压减外部施工车辆
⑴试验加工摆驴头装置
由于抽油机自身配备电机功率偏小,无法进行对无载荷的抽油机进行驱动,作业完井后需要吊车进行摆驴头,严重影响作业时效和采油时率。针对作业摆驴头时需要吊车配合吊游梁的问题,设计加工摆驴头装置样机1台,目前已在桩二生产管理区桩121-15、115-8、64-51等作业完井时试验与应用,用时20分钟实现摆驴头到下死点。7月份新加工5台摆驴头装置,对前期现场试验中存在的问题进行改进,由于结构设计、制造和组装变化,现场应用中出现齿轮磨齿、串轴咬齿,10月份已经整改完成。下步计划组织验收后,完善摆驴头装置使用管理制度,明确管理流程,开始推广使用。
⑵实施拉水点改造
针对桩120拉水点放水速度慢的问题,通过采油厂相关部门调查分析原因,并组织改造施工后,每罐水放水时间缩短至15-20分钟。
⑶优化作业运行,减少作业跨区域搬家
活动开展以来,作业运行计划首先保障同区域作业搬家,相对固定作业队施工范围,减少搬家车辆占用时间。
⑷精细生产管理提速提效
修订完善节点管理制度,定单井作业工期、计划进度,开展作业日分析、旬评估,查找生产运行中存在的问题,制定措施、落实责任,实施基层生产运行送班会、碰头会、班组派工和生产写实,进行班组工时分配与当班生产任务完成时限双重考核,推进节点管理进班组,有效传递了作业生产运行压力,确保了作业工作量的高效实施。
⑸优化生产运行提速提效
实施作业工作量及作业施工计划均衡运行,组织同台新投井、措施井交叉作业,降低了单井作业动力占用时间;建议并实施120污水点、L168放水头改造,洗井(放喷)进干,有效缩短了作业施工用液装卸时间。优化搬家流程,开展现场标准化配备,推广模块化吊装模式,组织同区域搬家,压减搬家卡车(5辆降为4辆)平均搬家时间缩短1小时。
⑹转变压裂运作方式,加快压裂措施运行进度
针对井下作业公司压裂车组紧张的情况,在中浅层低渗透油藏开展小型压裂试验,小型压裂采用600型井口、1000型压裂车组,减少非常规压裂及井下压裂车组紧张的影响,运行更自主更灵活,有效减少了压裂等待过程,节约了压裂施工费用。
2.1.2开展作业施工工序优化
主要进行以下作业工序优化:
⑴优化合并探冲砂、通井工序
对井况清楚、近期实施过通井工序且出砂不严重的施工井,在方案设计审核过程中,将冲砂、通井工序优化为通井规直接冲砂。
⑵强化井史查询,减少无效作业工序
通过要求作业队技术员在施工设计编制前,全面查询施工井作业井史,提升工序针对性。以探冲砂工序为例,井史查询显示存在井漏的作业井,施工设计直接要求抽砂泵抽砂,2012年累计实施抽砂施工70井次,减少作业占井时间42天。
⑶合理进行工具、工序优化,大幅减少重复工序
通过开展留井防砂管柱组配和拔滤工序优化,大幅压减打捞前探冲砂、通井、冲中心管工序,全年8口拔滤捞绕井通过工序优化、活动解卡等措施,仅仅1-2趟打捞工序成功捞出井内全部滤组,压减作业占井时间16天。
⑷持续优化留井管柱结构,降低后期处理难度
通过设计加工可套式树脂扶正器,在下刚玉滤、金属滤井施工中替代铁质扶正器和塑料扶正器,同时,在留井防砂管柱均合理添加正反接头,对部分出砂注水井,在油层下部管柱添加正反接头32井次,大幅降低后续打捞、套铣施工难度。
2.1.3逐步加大电缆输送射孔工作量
按照活动安排,作业大队强化电缆防喷器的维护保养检查,提高电缆防喷器压力等级,在确保作业施工安全的前提下,对内陆区域施工的老井重复射孔、常压地层补孔等工作量,实施电缆传输射孔提高作业速度。自2月27日采油厂召开作业系统提速提效工作会议以来,作业大队共采用电缆传输射孔15井次,减少油管起下122788米,减少作业占井时间12天。
2.2 强化保障配套能力,精细作业过程管理提速提效
2.2.1推广软探砂面作业施工
实施前通过查询井史、落实套管情况,优化选择软探施工,初期实施软探砂面以井斜小于45度作业井为主,6月份将井斜范围拓展至60度以内的作业井。活动开展以来,共计实施软探砂面施工63井次,其中软探成功24井次,通过软探确认,减少探冲砂工序油管起下92689m,累计节约工期36天。
2.2.2开展测压时间优化工作
通过在部分井开展连续测压24小时、72小时试验,同时对2011年5月以来连续测压数据资料进行统计,摸索不同油藏、不同井况测压时间参考标准。目前,依据地质研究所制定的分区块测压时间标准,按照稳压4h、8h、12h、24h、72h五大类调整测压时间,适当压减测压等待时间,提高资料准确性和利用率,9月份以来已现场实施102井次,累计减少作业占井时间51天。下步将结合区块特点,对测压72小时的区块进一步细化,减少作业中途调头增加管杆回收清洗、搬家工作量,同时,低渗区块原油含水低、凝固点高,冬季作业稳压后下压力计遇阻频繁,增加下油管、洗井等工序,影响资料准确性。 2.3 加大工艺技术创新,依托作业技术进步提速提效
2.3.1改进加工通刮一体化工具
据统计,采油厂每年实施通井、刮管工序230次左右,实施通井、刮管一体化,具有较大的提效空间。通过前期调研和组织技术人员进行讨论,3月下旬构思设计出通刮一体工具草图,委托专业石油工具厂家进行加工。通刮一体化工具主要思路是将现在使用的刮管器长度由1.00m降到0.45m,底部接0.2m带流水槽的短通井规,在刮管器上部接标准通井规,三部分均用标准油管扣进行连接,一旦下井过程遇卡,有利于后期处理。全年已经进行36口井现场试验使用,累计减少作业占井时间28.8天,已全面推广使用。
2.3.2推广使用通捞一体工具
按照作业施工技术要求,实施封隔器、滤砂管打捞前,必须进行通井施工,确保鱼顶上部套管无结垢、变形等问题。通过在现有打捞工具上部直接连接标准尺寸的通井规,实现通井打捞一体实施,套管没有问题可顺利下到鱼顶处实施打捞。对井斜45度以内的作业井,设计加工对扣短接,在短接上部外加标准通井尺寸的通井规,实现冲通捞一体。2012年已试用9井次,累计减少作业占井时间10.8天。
2.3.3研发新型冲砂、完井防喷阀
不压井作业冲砂、完井油管堵塞器以往由外协提供服务,不利现场生产组织协调,每次使用等靠时间长,一定程度上影响了作业时效,且堵塞器可靠性较差,2012年上半年累计有2个冲砂堵塞器、3个完井堵塞器在使用过程中因剪钉打不开及其它原因导致工序返工,导致占井周期增加8.5天。为此研发新型冲砂、完井防喷阀,实现不压作业油管投堵自主施工,已实施8井次,同比缩减占井周期4天。
3 存在问题
2012年通过全面落实作业提质提速提效措施取得了较好的效果,实施过程中也发现了一些问题。
3.1受作业工作量限制,作业施工计划的均衡运行很难操作。
3.2井斜超过55°的大斜度、长位移和水平井无法大面积推广使用软探砂面方式。
3.3软通井、软打捞工艺,目前我厂现有技术装备还满足不了施工需要。
3.4鉴于井控安全生产难度大,电缆射孔在内陆和滩海区域推广受限。
3.5区块测压时间有待进一步优化。
3.6受技术装备、安全资质等因素限制,电缆注灰方式无法开展,且工艺方式有待探索。
4 下步攻关方向
4.1探索建立生产信息化共享平台,全面落实作业生产运行系统节点管理。
4.2探索实施均衡生产方案,优化生产组织运行。
4.3实施生产车辆统筹优化,提升车辆利用率。
4.4实施特种车辆配套,提升生产效率。
4.5继续加强瓶颈工艺攻关,提升工艺技术保障能力。
4.6逐步拓展钢丝绳、钢缆作业范围,提高作业时效。
4.7加强与职能部门的结合,提高工序的针对性。
4.8建设数字井史档案,实现数据分析查询提速提效。
5 结束语
2012年按照采油厂整体安排与部署,围绕提升作业队伍施工能力,重点做好优化生产运行提效、保障配套能力提效、提升作业质量提效、作业技术进步提效等工作的推广应用,深入落实作业提质提效措施,扎实推进工作开展。进一步提升作业施工速度、质量和效益,降低工人劳动强度,减少作业占井周期,实现快捷高效生产。全年实施各项优化措施356井次,累计减少作业占井时间220.8天。2013年,我们继续把提质提效做为攻关的方向,与上级职能部门合作,在保障安全和质量的基础上,力争取得更大突破。