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摘要:联合站原油脱水这过程中需要消耗大量能源及化学药剂,为节约生产成本,达到降本增效,采用分段控制分段达标,保证生产指标合格的同时,达到优质低耗的目标。
关键词:联合站;原油脱水;分段控制;分段达标
一、前言
联合站时转油站的一种,但由于其功能较多,在油田上普遍存在。站内包括有原油处理系统,转油系统,原油稳定,污水处理系统,注水系统,天然气处理系统等他是油气集中处理联合站作业站的简称。联合站是油田集输和处理的中枢,是将高含水原油处理为商品原油的关键环节,在这过程中需要消耗大量能源及化学药剂,为节约生产成本,达到降本增效,采用分段控制分段达标,保证生产指标合格的同时,达到优质低耗的目标。
二、工艺流程以及指标设定
工艺流程:井口来液由进站阀组进入一次沉降罐进行初步分离,污水进入污水罐,低于30%的含水原油进入缓冲罐,由脱水泵打入二次沉降罐进一步脱水,小于15%含水原油进入缓冲罐,由低凝油泵打入好油罐,在经外输泵增压外输;一次沉降罐和二次沉降罐脱出污水进入污水罐,由污水泵提至污水处理站;加药系统分两部分,一段为预脱水剂,来液进入一次沉降前加入,二段为破乳剂,在原油进入二次沉降罐前加入以及高含水时在进入好油罐前加入;加热系统分为三部分:一次加熱炉加热后进入二次沉降罐,二次加热炉加热后进入好油罐(三次沉降),外输加热炉加热后外输。联合站原油脱水工艺流程见图一
指标设定:根据原油脱水工艺流程,以及生产过程中,针对实际问题制定的有效控制方法和现有设备的处理能力,可将原油脱水系统分为A、B、C三段,再根据各段工艺特点,生产性质和质量标准,总结出五个控制点(如图二)。
三、控制方案
1.根据生产实践,影响A段的生产因素有预脱水剂的筛选,预脱水剂浓度,预脱水剂均匀程度和一次沉降罐油水界面等,因此,采取以下控制措施。
(1)筛选药剂。通过对各厂家药剂的实验,筛选经济效益高,脱水效果好的预脱水剂。
(2)预脱水剂浓度。通过实验数据证明,老三联联合站的预脱水剂浓度在20ppm-50ppm之间,在现场时根据A段脱水后原油含水(≤30%),如果原油含水低于15%,可适当降低加药浓度,当一次沉降罐污水指标远低于含油(200mg/L),含悬浮物(300mg/L)时,在保证生产各项指标时,可适当降低预脱水剂用量,达到降本增效。
(3)预脱水剂均匀程度。配置预脱水剂溶液时,采用无杂质清水,配置时,不断搅拌,在输送时,也保证良好的搅拌。定期清理加药泵过滤器,保证均匀下药。
(4)油水界面。在现场实践中,通过长期的生产经验发现,油水界面的高低直接影响溢流口原油含水和外排污水的指标。当溢流口含水增高时,可适当降低油水界面,当污水指标超标时,可适当提升油水界面,通过对油水界面的合理控制,配合药剂的使用,可大大降低生产成本。
2.根据生产实践,影响B段的生产因素有破乳剂浓度和药剂筛选,加热温度,二次沉降罐油水界面。因此,采取以下控制措施。
(1)破乳剂浓度。通过实验证明,老三联联合站破乳剂的浓度在300ppm-600ppm之间,在现场时根据二段脱后含水确定加药浓度,当长期低于5%时,可以适当降低加药浓度。
(2)加热温度。通过生产实践温度在85-90℃时,破乳剂脱水效果最佳。在生产中,根据二段脱后含水确定加热温度,节约成本。
(3)二次沉降罐油水界面。二次沉降罐不同于一次沉降罐,其油水界面必须控制在5.5-9.0m之间,保证原油脱水和污水的指标。
3.根据生产实践,C段属于自然沉降,影响C段的生产因素有加热温度,沉降时间等,因此,采取以下控制措施。
(1)加热温度。在C段时,正常生产状况时,不采取加药,通过自然沉降,生产实践中发现温度在85-95℃时,破乳剂脱水效果最佳。
(2)沉降时间。在C段时,属于静态沉降,所以,足够的沉降时间,可以提高自然沉降的效果,保证前段药剂充分发挥作用,老三联根据现有设备,原油的沉降时间在40-50小时之间。
四、结论
在生产实践中,实行“分段控制分段达标”,在保证生产任务的同时又能达到降本增效。在实行“分段控制,分段达标”中,明确了岗位责任制和具体责任人,在生产过程中,起到了良好的做用,谁主管谁负责,有功必赏,有责必罚,调动岗位员工生产积极性,达到创产增效。
参考文献:
[1] 蒯泽明,联合站原油脱水质量分段控制模式探讨[J]中国化工贸易,2014
关键词:联合站;原油脱水;分段控制;分段达标
一、前言
联合站时转油站的一种,但由于其功能较多,在油田上普遍存在。站内包括有原油处理系统,转油系统,原油稳定,污水处理系统,注水系统,天然气处理系统等他是油气集中处理联合站作业站的简称。联合站是油田集输和处理的中枢,是将高含水原油处理为商品原油的关键环节,在这过程中需要消耗大量能源及化学药剂,为节约生产成本,达到降本增效,采用分段控制分段达标,保证生产指标合格的同时,达到优质低耗的目标。
二、工艺流程以及指标设定
工艺流程:井口来液由进站阀组进入一次沉降罐进行初步分离,污水进入污水罐,低于30%的含水原油进入缓冲罐,由脱水泵打入二次沉降罐进一步脱水,小于15%含水原油进入缓冲罐,由低凝油泵打入好油罐,在经外输泵增压外输;一次沉降罐和二次沉降罐脱出污水进入污水罐,由污水泵提至污水处理站;加药系统分两部分,一段为预脱水剂,来液进入一次沉降前加入,二段为破乳剂,在原油进入二次沉降罐前加入以及高含水时在进入好油罐前加入;加热系统分为三部分:一次加熱炉加热后进入二次沉降罐,二次加热炉加热后进入好油罐(三次沉降),外输加热炉加热后外输。联合站原油脱水工艺流程见图一
指标设定:根据原油脱水工艺流程,以及生产过程中,针对实际问题制定的有效控制方法和现有设备的处理能力,可将原油脱水系统分为A、B、C三段,再根据各段工艺特点,生产性质和质量标准,总结出五个控制点(如图二)。
三、控制方案
1.根据生产实践,影响A段的生产因素有预脱水剂的筛选,预脱水剂浓度,预脱水剂均匀程度和一次沉降罐油水界面等,因此,采取以下控制措施。
(1)筛选药剂。通过对各厂家药剂的实验,筛选经济效益高,脱水效果好的预脱水剂。
(2)预脱水剂浓度。通过实验数据证明,老三联联合站的预脱水剂浓度在20ppm-50ppm之间,在现场时根据A段脱水后原油含水(≤30%),如果原油含水低于15%,可适当降低加药浓度,当一次沉降罐污水指标远低于含油(200mg/L),含悬浮物(300mg/L)时,在保证生产各项指标时,可适当降低预脱水剂用量,达到降本增效。
(3)预脱水剂均匀程度。配置预脱水剂溶液时,采用无杂质清水,配置时,不断搅拌,在输送时,也保证良好的搅拌。定期清理加药泵过滤器,保证均匀下药。
(4)油水界面。在现场实践中,通过长期的生产经验发现,油水界面的高低直接影响溢流口原油含水和外排污水的指标。当溢流口含水增高时,可适当降低油水界面,当污水指标超标时,可适当提升油水界面,通过对油水界面的合理控制,配合药剂的使用,可大大降低生产成本。
2.根据生产实践,影响B段的生产因素有破乳剂浓度和药剂筛选,加热温度,二次沉降罐油水界面。因此,采取以下控制措施。
(1)破乳剂浓度。通过实验证明,老三联联合站破乳剂的浓度在300ppm-600ppm之间,在现场时根据二段脱后含水确定加药浓度,当长期低于5%时,可以适当降低加药浓度。
(2)加热温度。通过生产实践温度在85-90℃时,破乳剂脱水效果最佳。在生产中,根据二段脱后含水确定加热温度,节约成本。
(3)二次沉降罐油水界面。二次沉降罐不同于一次沉降罐,其油水界面必须控制在5.5-9.0m之间,保证原油脱水和污水的指标。
3.根据生产实践,C段属于自然沉降,影响C段的生产因素有加热温度,沉降时间等,因此,采取以下控制措施。
(1)加热温度。在C段时,正常生产状况时,不采取加药,通过自然沉降,生产实践中发现温度在85-95℃时,破乳剂脱水效果最佳。
(2)沉降时间。在C段时,属于静态沉降,所以,足够的沉降时间,可以提高自然沉降的效果,保证前段药剂充分发挥作用,老三联根据现有设备,原油的沉降时间在40-50小时之间。
四、结论
在生产实践中,实行“分段控制分段达标”,在保证生产任务的同时又能达到降本增效。在实行“分段控制,分段达标”中,明确了岗位责任制和具体责任人,在生产过程中,起到了良好的做用,谁主管谁负责,有功必赏,有责必罚,调动岗位员工生产积极性,达到创产增效。
参考文献:
[1] 蒯泽明,联合站原油脱水质量分段控制模式探讨[J]中国化工贸易,2014