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摘要:目前我们在现场中调抽油机平衡的方法基本上有两种:一种是使用吊车配合,增加了成本费用;另一种是人站在减速箱上或曲柄上操作,但是这种方法存在较大的危险性。针对以上情况,我们研制了游梁式抽油机活动平台。活动平台的研制解决了以上两个问题,可以很方便地进行抽油机调平衡操作。
关键词:抽油机 锁牙 平衡块
中图分类号:TU831;TU201.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-572-01
前言:当游梁式抽油机带动抽油泵工作时,驴头悬点上作用的载荷是变化的。上冲程时,驴头悬点需要提起抽油杆柱和液柱,在抽油机不平衡的条件下,电动机就要作功,才能使驴头上行。在下冲程时,抽油杆柱在其自重的作用下,克服浮力下行,这时电动机不仅不需要对外作功,反而接受外来能量作负功,这就是抽油机在上、下冲程中不平衡的原因。抽油机工作过程中,电动机在上、下冲程中作功不相等称为抽油机的不平衡。抽油机不平衡时将带来以下危害:(1)、由于负荷不均匀,降低电动机使用效率和寿命。(2)、由于负荷不均匀,使抽油机发生振动,导致各连接螺丝松动,使抽油机发生剧烈振动而缩短抽油机的寿命。(3)、由于运转不平衡,影响了抽油杆和抽油泵的正常工作。目前,中原油田的开发已经到了后期,原油密度较大、粘度较高、物性较差。有个别油井已经进入了三次采油阶段,随着采出液体粘度的增加,悬点载荷变化也比较大,这样就引起了电动机上下行电流值的变化比较大,造成了抽油机上下行不平衡。为了消除以上种种危害,就需要我们不断地对抽油机进行调平衡操作。为了解决调平衡过程中存在的安全隐患,我们决定研制游梁式抽油机调平衡活动平台。
1、项目实施前现状
抽油机调平衡是机械采油井生产管理中很重要的一项工作,平衡率要求保持在85%-115%之间,才能保证电动机的正常运行。平衡率不合适会导致耗電上升、烧坏电机甚至发生抽油机翻机事故。
因为井下的生产状况比较复杂,如流体密度、液量多少、泵挂深度、管柱组合油井出砂、油井结蜡等的不同状况,就造成了电动机电流的大小变化。为了保证抽油机井的正常生产,需要经常对游梁式抽油机进行调平衡操作。
1.1、目前调平衡状况:
1.1.1将抽油机停在曲柄接近水平位置。
先将抽油机停机,待曲柄停在接近水平位置时,刹车,断电,打上死刹,然后人站在减速箱上进行操作。因为减速箱离地面已超过2米,属于高空作业,所以就要系上安全带。安全带的正确使用方法是高挂低用,挂的地方必需牢固可靠,但抽油机上全是旋转部位,没有固定的地方可以挂安全带,所以在上面操作时就不挂安全带。先将平衡块锁块螺丝卸掉,再把平衡块固定螺丝卸松,然后再用撬杠撬曲柄上的锁牙移动平衡块,有时候很容易将曲柄上的锁牙损坏,造成锁块和曲柄啮合不好,易使平衡块滑动,造成机械事故。
1.1.2用吊车
停机、待平衡块旋转至下死点时,刹紧刹车,断电。用吊车将平衡块吊起吃上负荷后,然后再卸掉平衡块锁块螺丝,拿下锁块,再卸松平衡块固定螺丝,用吊车移动平衡块。虽然这种方法比较安全,但是却增加了生产成本,浪费物力财力。
1.2目前的两种操作方法均存有严重缺陷:
1.2.1存在极大安全隐患:因为减速箱是一个斜面,没有操作平台,导致操作人员站立不稳,由于抽油机上面都是旋转部件,安全带没有地方挂。易发生现场操作人员坠落事故。
1.2.2成本投入较大,需要用吊车来协助完成,增加了车辆劳务费用。
1.2.3 操作人员一般为3人以上,造成人力资源的浪费。
1.2.4易损坏曲柄锁牙以及如果操作不当就可能发生安全事故或机械事故。
2、项目创新点
研制的曲柄平衡游梁式抽油机活动平台具备以下技术创新点:
2.1整个操作过程安全、平稳、方便灵活;
2.2不再使用吊车协助,节约了劳务费用;
2.3延长了设备的使用寿命。
3、结构原理
经过调查发现,每一种型号的抽油机的曲柄的长度、宽度和厚度是不一样的,但所研制的活动平台却能适用绝大部分曲柄平衡游梁式抽油机。
使用方法:将抽油机停机,待曲柄停在接近水平位置时,刹车,断电,打上死刹,将锁紧部分挂在曲柄上,并将两个防滑螺丝上紧,上紧之后,用安全绳索将活动平台固定在曲柄两端,防止滑动。然后穿上顶杠,套上减压板,挂上梯子。上紧顶杠固定螺丝,操作人员从梯子上到操作平台上,避免了从减速箱上攀爬的危险,先卸掉锁块螺丝及平衡块锁块,再卸松两条平衡块固定螺丝后,就可以用摇把来移动平衡块了。
调平衡活动平台的优点是解决了操作过程中操作人员的安全问题;节约车辆劳务费;结构简单,操作方便,安装需要两三分钟就可以装好;对抽油机无损害,可以用摇把移动平衡块,对曲柄锁牙无损害。
4、现场实施活动平台的应用
该装置在我区现场已经实施了54井次,效果非常理想,既保障了操作人员的安全,又节约了成本费用。
5、经济效益和社会效益分析
投入:角铁、管材、钢花网合计约300元;
产出:按照每使用一次吊车花费310元,节约54次*310=16740元;
效益:16740-300=16440元;
投入产出比:1:54。
6、结论
该平台使用时安全、节约成本、对原抽油机重要部件无损害,大范围推广应用前景广阔。
7、参考文献:《采油工工艺技术》、《采油工程》。
关键词:抽油机 锁牙 平衡块
中图分类号:TU831;TU201.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-572-01
前言:当游梁式抽油机带动抽油泵工作时,驴头悬点上作用的载荷是变化的。上冲程时,驴头悬点需要提起抽油杆柱和液柱,在抽油机不平衡的条件下,电动机就要作功,才能使驴头上行。在下冲程时,抽油杆柱在其自重的作用下,克服浮力下行,这时电动机不仅不需要对外作功,反而接受外来能量作负功,这就是抽油机在上、下冲程中不平衡的原因。抽油机工作过程中,电动机在上、下冲程中作功不相等称为抽油机的不平衡。抽油机不平衡时将带来以下危害:(1)、由于负荷不均匀,降低电动机使用效率和寿命。(2)、由于负荷不均匀,使抽油机发生振动,导致各连接螺丝松动,使抽油机发生剧烈振动而缩短抽油机的寿命。(3)、由于运转不平衡,影响了抽油杆和抽油泵的正常工作。目前,中原油田的开发已经到了后期,原油密度较大、粘度较高、物性较差。有个别油井已经进入了三次采油阶段,随着采出液体粘度的增加,悬点载荷变化也比较大,这样就引起了电动机上下行电流值的变化比较大,造成了抽油机上下行不平衡。为了消除以上种种危害,就需要我们不断地对抽油机进行调平衡操作。为了解决调平衡过程中存在的安全隐患,我们决定研制游梁式抽油机调平衡活动平台。
1、项目实施前现状
抽油机调平衡是机械采油井生产管理中很重要的一项工作,平衡率要求保持在85%-115%之间,才能保证电动机的正常运行。平衡率不合适会导致耗電上升、烧坏电机甚至发生抽油机翻机事故。
因为井下的生产状况比较复杂,如流体密度、液量多少、泵挂深度、管柱组合油井出砂、油井结蜡等的不同状况,就造成了电动机电流的大小变化。为了保证抽油机井的正常生产,需要经常对游梁式抽油机进行调平衡操作。
1.1、目前调平衡状况:
1.1.1将抽油机停在曲柄接近水平位置。
先将抽油机停机,待曲柄停在接近水平位置时,刹车,断电,打上死刹,然后人站在减速箱上进行操作。因为减速箱离地面已超过2米,属于高空作业,所以就要系上安全带。安全带的正确使用方法是高挂低用,挂的地方必需牢固可靠,但抽油机上全是旋转部位,没有固定的地方可以挂安全带,所以在上面操作时就不挂安全带。先将平衡块锁块螺丝卸掉,再把平衡块固定螺丝卸松,然后再用撬杠撬曲柄上的锁牙移动平衡块,有时候很容易将曲柄上的锁牙损坏,造成锁块和曲柄啮合不好,易使平衡块滑动,造成机械事故。
1.1.2用吊车
停机、待平衡块旋转至下死点时,刹紧刹车,断电。用吊车将平衡块吊起吃上负荷后,然后再卸掉平衡块锁块螺丝,拿下锁块,再卸松平衡块固定螺丝,用吊车移动平衡块。虽然这种方法比较安全,但是却增加了生产成本,浪费物力财力。
1.2目前的两种操作方法均存有严重缺陷:
1.2.1存在极大安全隐患:因为减速箱是一个斜面,没有操作平台,导致操作人员站立不稳,由于抽油机上面都是旋转部件,安全带没有地方挂。易发生现场操作人员坠落事故。
1.2.2成本投入较大,需要用吊车来协助完成,增加了车辆劳务费用。
1.2.3 操作人员一般为3人以上,造成人力资源的浪费。
1.2.4易损坏曲柄锁牙以及如果操作不当就可能发生安全事故或机械事故。
2、项目创新点
研制的曲柄平衡游梁式抽油机活动平台具备以下技术创新点:
2.1整个操作过程安全、平稳、方便灵活;
2.2不再使用吊车协助,节约了劳务费用;
2.3延长了设备的使用寿命。
3、结构原理
经过调查发现,每一种型号的抽油机的曲柄的长度、宽度和厚度是不一样的,但所研制的活动平台却能适用绝大部分曲柄平衡游梁式抽油机。
使用方法:将抽油机停机,待曲柄停在接近水平位置时,刹车,断电,打上死刹,将锁紧部分挂在曲柄上,并将两个防滑螺丝上紧,上紧之后,用安全绳索将活动平台固定在曲柄两端,防止滑动。然后穿上顶杠,套上减压板,挂上梯子。上紧顶杠固定螺丝,操作人员从梯子上到操作平台上,避免了从减速箱上攀爬的危险,先卸掉锁块螺丝及平衡块锁块,再卸松两条平衡块固定螺丝后,就可以用摇把来移动平衡块了。
调平衡活动平台的优点是解决了操作过程中操作人员的安全问题;节约车辆劳务费;结构简单,操作方便,安装需要两三分钟就可以装好;对抽油机无损害,可以用摇把移动平衡块,对曲柄锁牙无损害。
4、现场实施活动平台的应用
该装置在我区现场已经实施了54井次,效果非常理想,既保障了操作人员的安全,又节约了成本费用。
5、经济效益和社会效益分析
投入:角铁、管材、钢花网合计约300元;
产出:按照每使用一次吊车花费310元,节约54次*310=16740元;
效益:16740-300=16440元;
投入产出比:1:54。
6、结论
该平台使用时安全、节约成本、对原抽油机重要部件无损害,大范围推广应用前景广阔。
7、参考文献:《采油工工艺技术》、《采油工程》。