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1 前言
我矿选用SGZ—830/630双速双机可弯曲刮板运输机,此机配置两台315kW的电动机驱动,使用一台BQD—200S/1140矿用隔爆兼本质安全型双回路真空磁力起动器控制两台电机的低速,使用两台BQD1—400/1140矿用隔爆兼本质安全型真空磁力起动器控制两台电动机的高速,TK200通讯系统集中控制各开关的起动、运行、停止。根据实际情况,为了进一步更好地控制双机双速刮板输送机运转,现对BQD—200S/1140双回路磁力起动器部分控制回路与BQD1—400/1140磁力起动器进行部分改进。
2 一接点控制多回路实现方法
准备BQD—200S双回路起动器的一台先导变压器和两台BQD1—400/1140真空启动器的先导变压器的同相序,使用隔离二极管(D1-D7)完成并相。这样在一根电线上增加一个接点就能控制多个回路。
2.1 增加在煤机上远停闭锁前部刮板输送机的功能
如图所示,把MAT按钮(煤机远停闭锁按钮)按下,断开三台先导变压器输出的同相电源,前部刮板运输机不能启动;前部运输机运转时,按下闭锁按钮,同样能停止其运转,起到闭锁作用。
2.2 增加刮板输送机低速启动手动转换成高速运转的接点
如图所示SD板把开关置在断开位置,两台BQD1—400/1140真空启动器的先导变压器输出的同相电源被断开,两台BQD1—400/1140真空磁力启动器不能启动,电动机高速不能运转,低速可以启动运转;SD板把开关在闭合位置,两台BQD1—400/1140开关的先导变压器输出同相电源接通,运输机可以低速启动自动转换成高速运转。
3 增加刮板输送机低速启动转换成高速运转短暂时的自保电路。
3.1 运行过程分析:
针对刮板运输机低速启动转换高速运转时经常失败,如图所示,集控台司机在听到工作面刮板运输机司机的启动命令后,按下控制键启动,CK-1闭合,延时0.5秒后CK—2闭合,分别代动1KJ、2KJ吸合,1KJ、2KJ接点闭合,1ZJ、2ZJ吸合,1ZJ、2ZJ接点闭合,1CJ、2CJ主接触器吸和,刮板输送机机尾机头驱动电机的低速绕组先后得电,输送机完成先紧底链低速启动。1CJ、2CJ的辅助接点1CJ4、2CJ4闭合,1SJ吸合,延时2—4秒后1SJ接点闭合,3ZJ吸合其接点3ZJ2、3ZJ4闭合带动两台BQD1—400/1140真空启动器的的XDJ吸合,先导XDJ其接点K闭合,中间继电器ZJ吸合,ZJ接点同时带动。(1)ZJ的常闭接点1ZJ(15-16)、1ZJ(16-17)串接在BQD—200S双回路真空开关的先导回路,其电源断开…1CJ、2CJ断电。刮板运输机低速停止,1CJ4、2CJ4断开,1SJ断电其接点断开3ZJ的吸合线圈为下次启动做好准备,并同时3ZJ2、3ZJ4分别断开XDJ的起动回路。(2)ZJ1闭合,CKJ有电吸合,输送机高速启动运转,CKJ常闭接点闭合使XDJ自保,刮板运输机高速运转。
3.2 原因分析:
3ZJ2、3ZJ4断开先导XDJ的起动回路与先导XDJ的自保几乎同时。在电网比较稳定、负载相对轻时,刮板输送机低速起动后转换高速运转能成功;但在电网不稳定、启动负载重、启动电压降比较大时,启动器的控制变压器的电压也下降,特别是低速转换到高速时压降更大,CKJ吸合慢,CKJ1闭合自保XDJ回路比3ZJ(15—16)、3ZJ(16—17)断开XDJ启动回路慢,所以刮板输送机低速启动转换到高速时经常失败。
3.3 改造措施:
在BQD—200S/1140双回路启动器中的低速转高速3ZJ回路,增加短延时自保回路。如改进图(2)所示:把3ZJ1与GSJ串接后并接在1SJ延时闭合节点下,做为3ZJ的自保回路原理,分析如上ZJ4闭合SJ吸合延时1秒后GSJ断开3ZJ为下次启动做准备。这样CKJ1闭合后接近1秒时间,3ZJ2、3ZJ4断开。
注:GSJ接点在BQD1 —400/1140中SJ的演示打开接点,整定时间1秒。
4 BQD型磁力起动器改造效果
改进后,磁力起动器控制设备的效果良好,主要优点如下:
1、增加煤机闭锁前部刮板输送机功能。符合《煤矿安全規程》第六十九条规定:采煤机上必须安装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。
2、增加刮板输送机低速启动转换高速运行的手动扳把开关,扳把开关就按装在集控台上,集控台司机根据输送机司机的命令把输送机运行在低速或高速上,方便了刮板输送机的检修工作,提高了工作效率。
3、增加刮板输送机低速启动转换成高速运行的短延时自保回路,确保工作面刮板输送机工作正常。
我矿选用SGZ—830/630双速双机可弯曲刮板运输机,此机配置两台315kW的电动机驱动,使用一台BQD—200S/1140矿用隔爆兼本质安全型双回路真空磁力起动器控制两台电机的低速,使用两台BQD1—400/1140矿用隔爆兼本质安全型真空磁力起动器控制两台电动机的高速,TK200通讯系统集中控制各开关的起动、运行、停止。根据实际情况,为了进一步更好地控制双机双速刮板输送机运转,现对BQD—200S/1140双回路磁力起动器部分控制回路与BQD1—400/1140磁力起动器进行部分改进。
2 一接点控制多回路实现方法
准备BQD—200S双回路起动器的一台先导变压器和两台BQD1—400/1140真空启动器的先导变压器的同相序,使用隔离二极管(D1-D7)完成并相。这样在一根电线上增加一个接点就能控制多个回路。
2.1 增加在煤机上远停闭锁前部刮板输送机的功能
如图所示,把MAT按钮(煤机远停闭锁按钮)按下,断开三台先导变压器输出的同相电源,前部刮板运输机不能启动;前部运输机运转时,按下闭锁按钮,同样能停止其运转,起到闭锁作用。
2.2 增加刮板输送机低速启动手动转换成高速运转的接点
如图所示SD板把开关置在断开位置,两台BQD1—400/1140真空启动器的先导变压器输出的同相电源被断开,两台BQD1—400/1140真空磁力启动器不能启动,电动机高速不能运转,低速可以启动运转;SD板把开关在闭合位置,两台BQD1—400/1140开关的先导变压器输出同相电源接通,运输机可以低速启动自动转换成高速运转。
3 增加刮板输送机低速启动转换成高速运转短暂时的自保电路。
3.1 运行过程分析:
针对刮板运输机低速启动转换高速运转时经常失败,如图所示,集控台司机在听到工作面刮板运输机司机的启动命令后,按下控制键启动,CK-1闭合,延时0.5秒后CK—2闭合,分别代动1KJ、2KJ吸合,1KJ、2KJ接点闭合,1ZJ、2ZJ吸合,1ZJ、2ZJ接点闭合,1CJ、2CJ主接触器吸和,刮板输送机机尾机头驱动电机的低速绕组先后得电,输送机完成先紧底链低速启动。1CJ、2CJ的辅助接点1CJ4、2CJ4闭合,1SJ吸合,延时2—4秒后1SJ接点闭合,3ZJ吸合其接点3ZJ2、3ZJ4闭合带动两台BQD1—400/1140真空启动器的的XDJ吸合,先导XDJ其接点K闭合,中间继电器ZJ吸合,ZJ接点同时带动。(1)ZJ的常闭接点1ZJ(15-16)、1ZJ(16-17)串接在BQD—200S双回路真空开关的先导回路,其电源断开…1CJ、2CJ断电。刮板运输机低速停止,1CJ4、2CJ4断开,1SJ断电其接点断开3ZJ的吸合线圈为下次启动做好准备,并同时3ZJ2、3ZJ4分别断开XDJ的起动回路。(2)ZJ1闭合,CKJ有电吸合,输送机高速启动运转,CKJ常闭接点闭合使XDJ自保,刮板运输机高速运转。
3.2 原因分析:
3ZJ2、3ZJ4断开先导XDJ的起动回路与先导XDJ的自保几乎同时。在电网比较稳定、负载相对轻时,刮板输送机低速起动后转换高速运转能成功;但在电网不稳定、启动负载重、启动电压降比较大时,启动器的控制变压器的电压也下降,特别是低速转换到高速时压降更大,CKJ吸合慢,CKJ1闭合自保XDJ回路比3ZJ(15—16)、3ZJ(16—17)断开XDJ启动回路慢,所以刮板输送机低速启动转换到高速时经常失败。
3.3 改造措施:
在BQD—200S/1140双回路启动器中的低速转高速3ZJ回路,增加短延时自保回路。如改进图(2)所示:把3ZJ1与GSJ串接后并接在1SJ延时闭合节点下,做为3ZJ的自保回路原理,分析如上ZJ4闭合SJ吸合延时1秒后GSJ断开3ZJ为下次启动做准备。这样CKJ1闭合后接近1秒时间,3ZJ2、3ZJ4断开。
注:GSJ接点在BQD1 —400/1140中SJ的演示打开接点,整定时间1秒。
4 BQD型磁力起动器改造效果
改进后,磁力起动器控制设备的效果良好,主要优点如下:
1、增加煤机闭锁前部刮板输送机功能。符合《煤矿安全規程》第六十九条规定:采煤机上必须安装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。
2、增加刮板输送机低速启动转换高速运行的手动扳把开关,扳把开关就按装在集控台上,集控台司机根据输送机司机的命令把输送机运行在低速或高速上,方便了刮板输送机的检修工作,提高了工作效率。
3、增加刮板输送机低速启动转换成高速运行的短延时自保回路,确保工作面刮板输送机工作正常。