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我公司是国有大型造纸企业,有自备火力发电厂,安装了两台3000kW的发电机,以满足单位的自用电。在长期的发电运行中,与发电机同轴的励磁机电枢整流子经常打火,有时会超出三级火花范围,影响了发电机的正常运行。为此,必须对整流子进行车削加工。以前车削整流子,都是把整流子从发电机大轴上拆卸下来,运到机修厂进行加工,完毕后再装上去,投入运行。这样做往往会出现以下问题:rn (1) 精度低 整流子在运行中,其同轴度误差不应超过0.03mm,而车削后同轴度误差常达0.09mm,大大超过0.03mm的要求。rn (2) 风险大 励磁机的电枢装在发电机大轴末端,不但笨重(500~1000kg),而且怕磕怕碰,在拆卸、吊装、运输、上下车床等工作环节上都需小心,稍有不慎会造成不良后果。rn (3) 费用高 电枢整流子在拆卸、安装、校正、运输、加工过程中,需耗费大量人力、物力和时间。缩短了发电机的运行时间,降低了企业经济效益。rn 为了克服上述问题,近几年来我们采用了就地车削加工的办法。即,不拆下电枢,用蒸汽拖动汽轮发电机,达到车削转速,对整流子进行车削。rn 就地车削方法如下:rn (1) 车削时间宜选择在停炉之前,锅炉运行可以保证主蒸汽管道有足够的蒸汽拖动汽轮机。rn (2) 拆卸励磁发电机炭刷及刷架,拆卸励磁机的定子部分。rn (3) 按励磁机定子的底脚孔尺寸,制作拖板座,其高度要保证车刀与大轴中心线等高。rn (4) 把中、小拖板安装在拖板座9上,如图1所示,保证车刀轴向、径向运动自如。