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摘 要:因我厂氢气膜回收装置的氢回收率较低,难以对后系统甲醇合成H/C比进行有效调整,本文介绍了我厂膜回收装置技改活动,通过新增两组膜回收装置,提高氢气回收率,提高甲醇产能。
关键词:莫里森膜 回收率 产能
我厂25万吨甲醇/年于2007年8月投产,氢气膜回收装置选用两组串联普里森膜,在装置投入运行4年内因负荷不稳,入口压力低,操作人员经验不足及原料气中甲醇含量时有超标,造成普里森膜中毒、降低了氢气的回收率。因无法保证合成装置产能要求,特提出技术改造。
一、膜回收工艺流程简述
原料气以7.2MPa的压力和40℃的温度进入膜分离装置界区,气体设计流量为3470Nm3/H。原料气首先经压力调节阀PV-2401减压至7.2MPa后进入除雾器(V-101)。其中装有高效除雾原件,可除去小于1μm的粒子,然后原料气经管式换热器(E-101)加热至50℃保证原料气中烃类介质远离露点,防止冷凝形成液膜,影响分离性能,后进入普里森膜(X-101A/B)得到纯度大约83%的富氢气,压力为3.6MPa回到合成系统。
二、现装置运行情况及技改参数
现两组普里森膜进气压力在5.0~6.0Mpa,原料气氢气含量为67%。回收率36%。现需新增两台美国产普里森-中空钎维渗透膜,压力容器Ⅱ类,设计压力8.0MPa,气量4000 Nm3/hr,H2组成74.95(mol%),渗透气量2684 Nm3/hr,H2组成92.2495(mol%),采用串联方式安装,设计氢回收率达到82.58%。
三、技改流程
原工艺流程为普里森膜(X-101A/B)串联工艺,原料气从X-101A下端侧面计入PRISM膜分离器,通过各种气体组分在透过中空纤维膜时溶解度和扩散系数不同,在中空纤维芯侧(分离器底部)得到富氢气,非渗透气再一次进入X-101B。现新增两组膜分离器X-101C/D依旧使用串联工艺,最终四组膜分离器分离后富氢气汇集后进入系统。见图1技改流程
四、施工方案
在原料气入口处安装2〞盲板一块;X-101A/B/C/D底部H2出口法蘭处安装2〞盲板;X-101B/C/D顶部工艺气出口法兰处安装盲板(X-101B为1 1/2〞,其余为2〞);X-101C/D中部工艺气入口法兰处安装2〞盲板;TG101管线上阀门V12处安装1 1/2〞盲板;H102管线上于阀门V13安装一块2〞盲板;VT106管线上V17处各安装1〞一块盲板。因设备本体管口与支耳方向已定,所以采用四台膜分离器一字排开的安装方式。使用14号槽钢焊接支架。支架安装要求:槽钢间高度方向上的错位小于1.0mm,水平度偏差小于3.0mm。支架焊好后,用吊车将膜分离器起吊就位,调整好安装位置后接电钻在支架上钻出安装孔,安装固定螺栓。膜分离器安装好后,在其三个管口分别安装盲板。配置管线PG106、PG107、TG103;更改管线H101、H102。管线配置完成后抽出盲板,管线吹扫、气密试漏后投用。
五、改造前后参数对比(见表1)
通过数据对比,H2回收率有一定的提高。
六、现存在问题及计划解决方案
现存问题:技改后,H2回收率有一定的提高,但未达到计技改后H2回收率>83%的要求。
分析原因:目前合成系统负荷及压力未达到设计值,气体推动力受到一定影响。
解决方案:增加合成系统负荷。(1)提高入口压力有利于氢气的回收;(2)提高入口气氢气含量有利于氢气的回收;(3)提高膜压差有利于氢气的回收。
七、性能测试
1.本系统所有流量、压力、温度数据由现场仪表测量获得。
2.气体组成由气相色谱仪分析。
参考文献
[1]25万吨甲醇/年 合成精馏装置培训教材,2006/
[2]陆培文;孙晓霞 阀门选用手册 机械工业出版社 2002 10/
[3]工业金属管道设计规范GB-50316 中华人民共和国原化学工业部 2000/
作者简介:郭俊财(1985-),男,2007年毕业于宁夏大学过程装备与控制工程专业,现就职于神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂合成一车间,从事甲醇合成及精馏、低温甲醇洗设备工作。
关键词:莫里森膜 回收率 产能
我厂25万吨甲醇/年于2007年8月投产,氢气膜回收装置选用两组串联普里森膜,在装置投入运行4年内因负荷不稳,入口压力低,操作人员经验不足及原料气中甲醇含量时有超标,造成普里森膜中毒、降低了氢气的回收率。因无法保证合成装置产能要求,特提出技术改造。
一、膜回收工艺流程简述
原料气以7.2MPa的压力和40℃的温度进入膜分离装置界区,气体设计流量为3470Nm3/H。原料气首先经压力调节阀PV-2401减压至7.2MPa后进入除雾器(V-101)。其中装有高效除雾原件,可除去小于1μm的粒子,然后原料气经管式换热器(E-101)加热至50℃保证原料气中烃类介质远离露点,防止冷凝形成液膜,影响分离性能,后进入普里森膜(X-101A/B)得到纯度大约83%的富氢气,压力为3.6MPa回到合成系统。
二、现装置运行情况及技改参数
现两组普里森膜进气压力在5.0~6.0Mpa,原料气氢气含量为67%。回收率36%。现需新增两台美国产普里森-中空钎维渗透膜,压力容器Ⅱ类,设计压力8.0MPa,气量4000 Nm3/hr,H2组成74.95(mol%),渗透气量2684 Nm3/hr,H2组成92.2495(mol%),采用串联方式安装,设计氢回收率达到82.58%。
三、技改流程
原工艺流程为普里森膜(X-101A/B)串联工艺,原料气从X-101A下端侧面计入PRISM膜分离器,通过各种气体组分在透过中空纤维膜时溶解度和扩散系数不同,在中空纤维芯侧(分离器底部)得到富氢气,非渗透气再一次进入X-101B。现新增两组膜分离器X-101C/D依旧使用串联工艺,最终四组膜分离器分离后富氢气汇集后进入系统。见图1技改流程
四、施工方案
在原料气入口处安装2〞盲板一块;X-101A/B/C/D底部H2出口法蘭处安装2〞盲板;X-101B/C/D顶部工艺气出口法兰处安装盲板(X-101B为1 1/2〞,其余为2〞);X-101C/D中部工艺气入口法兰处安装2〞盲板;TG101管线上阀门V12处安装1 1/2〞盲板;H102管线上于阀门V13安装一块2〞盲板;VT106管线上V17处各安装1〞一块盲板。因设备本体管口与支耳方向已定,所以采用四台膜分离器一字排开的安装方式。使用14号槽钢焊接支架。支架安装要求:槽钢间高度方向上的错位小于1.0mm,水平度偏差小于3.0mm。支架焊好后,用吊车将膜分离器起吊就位,调整好安装位置后接电钻在支架上钻出安装孔,安装固定螺栓。膜分离器安装好后,在其三个管口分别安装盲板。配置管线PG106、PG107、TG103;更改管线H101、H102。管线配置完成后抽出盲板,管线吹扫、气密试漏后投用。
五、改造前后参数对比(见表1)
通过数据对比,H2回收率有一定的提高。
六、现存在问题及计划解决方案
现存问题:技改后,H2回收率有一定的提高,但未达到计技改后H2回收率>83%的要求。
分析原因:目前合成系统负荷及压力未达到设计值,气体推动力受到一定影响。
解决方案:增加合成系统负荷。(1)提高入口压力有利于氢气的回收;(2)提高入口气氢气含量有利于氢气的回收;(3)提高膜压差有利于氢气的回收。
七、性能测试
1.本系统所有流量、压力、温度数据由现场仪表测量获得。
2.气体组成由气相色谱仪分析。
参考文献
[1]25万吨甲醇/年 合成精馏装置培训教材,2006/
[2]陆培文;孙晓霞 阀门选用手册 机械工业出版社 2002 10/
[3]工业金属管道设计规范GB-50316 中华人民共和国原化学工业部 2000/
作者简介:郭俊财(1985-),男,2007年毕业于宁夏大学过程装备与控制工程专业,现就职于神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂合成一车间,从事甲醇合成及精馏、低温甲醇洗设备工作。