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【摘 要】浮渣压滤机是实现固体与液体分离的一种设备,由多块滤板和滤框叠合组成滤室,并以泵送压力为过滤推动力。过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。攻关小组以减少浮渣压滤机故障停机台时为目标,在经过多次分析试验后,成功解决了浮渣压滤机故障停机台时过高的问题。
【關键词】浮渣压滤机;故障停机;台时
引言
浮渣压滤机是实现固体与液体分离的一种设备。当浮渣压滤机故障停机,台时过长会带来巨大的经济损失,因此减少浮渣压滤机故障停机台时是必要的,攻关小组通过准确的分析后,逐一排查,最终检查出主要影响因素,并通过合理的解决方案成功的完成了目标。
1.浮渣压滤机简介及工作原理
(1)浮渣压滤机。浮渣压滤机是实现固体与液体分离的一种设备,由多块滤板和滤框叠合组成滤室,并以泵送压力为过滤推动力。过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。
(2)工作原理。混合液流经过滤介质(滤布),固体停留在滤布上,并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液则渗透穿过滤布,成为不含固体的清洁液体。
(3)滤板和滤布。每一块滤板都有滤布前后包裹,再压紧在一起,相邻滤板靠边框和支撑台贴合形成密封,相邻滤布之间形成泥腔存储滤出的油泥砂。
2.设定目标并分析其可行性
(1)设定目标。根据压滤机工作情况,小组成员设定目标为:浮渣压滤机故障停机台时由229小时/月台减少为70小时/月台。(2)目标可行性分析。小组成员查阅了2017年《集输大队设备运行问题台账》,针对所有4台浮渣压滤机故障停机台时高的问题进行调查分析,并对生产运行过程中出现的问题进行了调查统计、归类、汇总,得出了影响浮渣压滤机故障停机的主要症结是:更换滤布耗时过长。
采油二厂集输大队成立以来,先后承担了多项集输配套技术的研发工作,研制了机械化清砂、自动更换滤料等多项设备,提高了集输工作的平稳运行率,具有很强的技术研发能力。针对影响浮渣压滤机故障停机台时高的主要症结,我们小组成员认为有能力解决主要症结的80%,目标是可以实现的。
3.分析原因并确定主要因素
(1)分析原因。小组成员针对主要症结更换滤布耗时多进行了原因分析,并且绘制出系统图。如图所示:
(2)确定要因。从系统图中可以看出造成更换滤布耗时多的末端因素有7项,分别为员工操作培训不达标;施工人员配置少;无滤板机械移动设备;扎丝过多;从滤板中孔套装滤布;无法定位滤布漏点;刮泥不彻底。小组成员针对各项末端因素,制定了要因确认方法,并且逐一进行验证,最终确认主要因素为无法定位滤布漏点和无滤板机械移动设备。
4.制定对策并实施
(1)制定对策。根据验证结果确定的两条要因,小组成员经过认真分析讨论,对相应对策进行了可行性分析,并制定了详细对策方案。见下表:
对于无法定位滤布漏点这一要因提出的两种方案,通过模拟试验分析对比,从经济性和实施性考虑,选择最佳方案是:采用对折找漏法缩小范围。
对于无滤板机械移动设备这一要因所提出的三种方案,通过模拟试验分析对比
从有效性和可靠性考虑,选择最佳方案是:使用链条牵拉滤板。
4.1对策实施
(1)设计制作分隔找漏板
确定板体的长度、高度及厚度,设计观察阀结构小组成员根据在用的滤板确定分隔板结构尺寸。 加工后的分隔找漏板在压滤机房进行实地检测,检验数据,分隔找漏板加工检测合格后,小组成员在压滤机上进行了现场试验,试验效果良好。
(2)链条牵拉滤板
据压滤机工况及标准件规格,确定了牵引链条及抓钩的结构和尺寸。加工组装后的牵引链条进行了技术参数的测定,各部件尺寸均符合设计要求,强度牵拉试验达到设计载荷。牵引链条加工检测合格后,小组成员在集输一队2号压滤机进行了现场试验,试验效果良好,每10块滤板的牵拉平均时间为2.81分钟。
2018年5月底分隔找漏板和链条抓钩加工组装完成后, 6月1日-30日先后试验3次,共更换损坏滤布3块,准确率达到100%。
5.效果检查
5.1目标值检查
针对要因采用的对策实施成功后,2018年6-8月,先后实施了26次分隔找漏板和牵引链条组合更换滤布,成功率100%,大大缩短了停机时间。小组成员查阅了2018年7-12月《集输大队设备运行问题台账》,做出了压滤机故障停机台时统计表。
从表中可以看出,2018年浮渣压滤机故障停机台时超过了小组活动目标值。
5.2经济效益
通过活动,2018年7-12月浮渣压滤机故障停机台时,由平均229小时/台月下降为58小时/台月,提高了设备有效利用率,保障了净化水处理供应。2018年下半年压滤机共更换滤布46次,每次少更换75块滤布,大大节约了费用。
5.3社会效益
通过小组活动,减少了浮渣压滤机故障停机台时,减少了材料费用的支出,保障了回用污水的质量和水量供应,大幅降低了工人的劳动强度。
6.总结
(1)通过本次小组活动,小组成员成功解决了浮渣压滤机故障停机台时过高的问题。在活动中,全体小组成员集思广益,群策群力,较好地发挥了主观能动性,活动中能够运用QC方法,认真分析问题的症结,并能够大胆创新,提出各种方案进行模拟实验与分析,得出最好的工艺方案,最终使问题得以解决。
(2)通过本次小组活动,小组成员的QC知识、团队精神、解决问题能力、解决问题信心、创新意识等方面有了显著提高。
参考文献
[1]王立波,刘钦聚.板框压滤机常见故障及处理方法[J].洁净煤技术,2019(s1):87-90.
[2]杜超.厢式压滤机常见故障分析与解决措施[J].化工管理,2020(06):164.
【關键词】浮渣压滤机;故障停机;台时
引言
浮渣压滤机是实现固体与液体分离的一种设备。当浮渣压滤机故障停机,台时过长会带来巨大的经济损失,因此减少浮渣压滤机故障停机台时是必要的,攻关小组通过准确的分析后,逐一排查,最终检查出主要影响因素,并通过合理的解决方案成功的完成了目标。
1.浮渣压滤机简介及工作原理
(1)浮渣压滤机。浮渣压滤机是实现固体与液体分离的一种设备,由多块滤板和滤框叠合组成滤室,并以泵送压力为过滤推动力。过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。
(2)工作原理。混合液流经过滤介质(滤布),固体停留在滤布上,并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液则渗透穿过滤布,成为不含固体的清洁液体。
(3)滤板和滤布。每一块滤板都有滤布前后包裹,再压紧在一起,相邻滤板靠边框和支撑台贴合形成密封,相邻滤布之间形成泥腔存储滤出的油泥砂。
2.设定目标并分析其可行性
(1)设定目标。根据压滤机工作情况,小组成员设定目标为:浮渣压滤机故障停机台时由229小时/月台减少为70小时/月台。(2)目标可行性分析。小组成员查阅了2017年《集输大队设备运行问题台账》,针对所有4台浮渣压滤机故障停机台时高的问题进行调查分析,并对生产运行过程中出现的问题进行了调查统计、归类、汇总,得出了影响浮渣压滤机故障停机的主要症结是:更换滤布耗时过长。
采油二厂集输大队成立以来,先后承担了多项集输配套技术的研发工作,研制了机械化清砂、自动更换滤料等多项设备,提高了集输工作的平稳运行率,具有很强的技术研发能力。针对影响浮渣压滤机故障停机台时高的主要症结,我们小组成员认为有能力解决主要症结的80%,目标是可以实现的。
3.分析原因并确定主要因素
(1)分析原因。小组成员针对主要症结更换滤布耗时多进行了原因分析,并且绘制出系统图。如图所示:
(2)确定要因。从系统图中可以看出造成更换滤布耗时多的末端因素有7项,分别为员工操作培训不达标;施工人员配置少;无滤板机械移动设备;扎丝过多;从滤板中孔套装滤布;无法定位滤布漏点;刮泥不彻底。小组成员针对各项末端因素,制定了要因确认方法,并且逐一进行验证,最终确认主要因素为无法定位滤布漏点和无滤板机械移动设备。
4.制定对策并实施
(1)制定对策。根据验证结果确定的两条要因,小组成员经过认真分析讨论,对相应对策进行了可行性分析,并制定了详细对策方案。见下表:
对于无法定位滤布漏点这一要因提出的两种方案,通过模拟试验分析对比,从经济性和实施性考虑,选择最佳方案是:采用对折找漏法缩小范围。
对于无滤板机械移动设备这一要因所提出的三种方案,通过模拟试验分析对比
从有效性和可靠性考虑,选择最佳方案是:使用链条牵拉滤板。
4.1对策实施
(1)设计制作分隔找漏板
确定板体的长度、高度及厚度,设计观察阀结构小组成员根据在用的滤板确定分隔板结构尺寸。 加工后的分隔找漏板在压滤机房进行实地检测,检验数据,分隔找漏板加工检测合格后,小组成员在压滤机上进行了现场试验,试验效果良好。
(2)链条牵拉滤板
据压滤机工况及标准件规格,确定了牵引链条及抓钩的结构和尺寸。加工组装后的牵引链条进行了技术参数的测定,各部件尺寸均符合设计要求,强度牵拉试验达到设计载荷。牵引链条加工检测合格后,小组成员在集输一队2号压滤机进行了现场试验,试验效果良好,每10块滤板的牵拉平均时间为2.81分钟。
2018年5月底分隔找漏板和链条抓钩加工组装完成后, 6月1日-30日先后试验3次,共更换损坏滤布3块,准确率达到100%。
5.效果检查
5.1目标值检查
针对要因采用的对策实施成功后,2018年6-8月,先后实施了26次分隔找漏板和牵引链条组合更换滤布,成功率100%,大大缩短了停机时间。小组成员查阅了2018年7-12月《集输大队设备运行问题台账》,做出了压滤机故障停机台时统计表。
从表中可以看出,2018年浮渣压滤机故障停机台时超过了小组活动目标值。
5.2经济效益
通过活动,2018年7-12月浮渣压滤机故障停机台时,由平均229小时/台月下降为58小时/台月,提高了设备有效利用率,保障了净化水处理供应。2018年下半年压滤机共更换滤布46次,每次少更换75块滤布,大大节约了费用。
5.3社会效益
通过小组活动,减少了浮渣压滤机故障停机台时,减少了材料费用的支出,保障了回用污水的质量和水量供应,大幅降低了工人的劳动强度。
6.总结
(1)通过本次小组活动,小组成员成功解决了浮渣压滤机故障停机台时过高的问题。在活动中,全体小组成员集思广益,群策群力,较好地发挥了主观能动性,活动中能够运用QC方法,认真分析问题的症结,并能够大胆创新,提出各种方案进行模拟实验与分析,得出最好的工艺方案,最终使问题得以解决。
(2)通过本次小组活动,小组成员的QC知识、团队精神、解决问题能力、解决问题信心、创新意识等方面有了显著提高。
参考文献
[1]王立波,刘钦聚.板框压滤机常见故障及处理方法[J].洁净煤技术,2019(s1):87-90.
[2]杜超.厢式压滤机常见故障分析与解决措施[J].化工管理,2020(06):164.