2.0MW风力发电机组主轴承热装分析及主轴选配工艺操作控制改进

来源 :装备维修技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kof2112
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:风力发电机组主传动系统的功能是将风力机的动力传递给发电机再由发电系统把机械能变成电能,并输送给电网。主传动装置主要由主轴、主轴承、齿轮箱、联轴器等部件组成。是风力发电机组的动力传递中心,其装配质量的好坏将直接影响整台机组的正常运行。而风机连续正常运行,要求主轴承及齿轮箱使用寿命至少25年以上(300000h),所以对主轴承装配质量及主轴与齿轮箱体装配质量操作工艺控制提出了更高要求。在此我们通过两个质量事故案例,提出对主轴承热装及主轴与齿箱装配工艺操作控制补充、改进,收到了良好工效。
  关键词:主轴承;主轴;齿轮箱;装配质量;工艺要求;改进
  1事例一:主轴承热装问题工艺操作控制改进
  1.1问题提出
  2019年8月31日,国华项目一台风机主轴轴承(SKF编号ZG00068#,型号为240/750ECA/W33RE10.)热套主轴(DF-10-10,编号:2909168-1)时出现了装配未到位即卡死现象。这种现象一旦发生,需要大型专业拆装厂对主轴和轴承进行分解,给企业造成直接经济损失5万以上。为防止此现象的再次发生,我们分析了主轴承装配未到位产生的原因并对主轴承热装操作工艺控制进行了补充与改进。
  1.2主轴轴承装配示意图(1-主轴;2-主轴承;)
  1.3原因分析
  1.3.1主轴承装配工作环境
  (1)主轴与主轴轴承配合按技术要求采用P6/r6属过盈配合,故工艺上采用热装法;
  (2)加热设备为电感应加热器,型号为IMD-100,规格为100KW,380V.加热时间、温度由微电脑控制;
  1.3.2主轴承加热工艺操作要求
  (1)主轴承加热温度为120℃;没有保温要求。
  (2)主轴承起吊后水平套入主轴;主轴承套入是否到位没有测量手段;
  1.3.3主轴承热装间隙不足,是轴承热套不到位出现卡死的主要原因;而导致热装间隙不足的原因一是加热温度不到120℃,另一个原因是加热到指定温度后没有保温时间,轴承未热透。三是轴承加热后内圈直径达到多少才可套轴没有明确。
  1.3.4用鱼刺图分析主轴承装配不到位的各种因素(见附图一).
  从因果分析图中可以看出,主轴承装配未到位的直接原因是轴承与主轴间热装间隙不足所致。而加热设备出现故障,温度、时间显示错误,也是其中原因之一。因此主轴承热装时,必须保证主轴承与主轴间热装间隙达到轴承可以套入的理论经验值,否则热装工艺控制操作无法进行。为此我们从理论上找依据,从实践上找经验,对主轴承热装工艺进行修改、补充、完善:
  (1)主轴承热装分析
  利用物体受热后膨胀的原理,采用各种手段使零件或部件加热到一定的温度,然后再进行装配的方法称为热装。热装是过盈配合零部件装配的重要方法之一,对于装配钳工,掌握这种装配方法非常重要。
  采用热装法装配,首先要知道配合件的热装间隙。
  1)理论计算主轴与轴承配合最大过盈值
  2.0MW风力发电机组主轴承与主轴间配合要求为属过盈配合。根据主轴加工公差;主轴承内圈孔加工公差; 其配合的最大过盈量为0.235-0.088=0.147mm.
  2)热装间隙理论计算经验公式:式中:
  T-加热温度,℃;α-加热件的线胀系数;
  Δ1-配合的最大过盈,mm;Δ2-热装时的间隙量,mm;
  d-配合直徑,mm;室温(一般取20℃),℃;
  常用金属材料的线胀系数:钢、铸钢—0.000011;
  从目前工艺操作上对主轴承加热到120℃进行热套,理论上计算此时热装间隙应为:
  Δ1=(T-t)×dα-Δ1
  =(120-20)×750×0.000011-0.147
  =0.825-0.147=0.678mm;
  考虑到夏季室温高于20℃,计算Δ2=0.66-0.147=0.513mm;综合以上因素轴承热装间隙取0.50~0.60mm值,轴承热套可顺利进行。
  (2)其次要知道热装方法
  电感应加热法有微电脑程序控制,能够自动控制工件加热温度和保温时间,适合大工件轴承加热。缺点是一但计算机控制系统出现故障,会出现加热工件温度和保温时间不足问题,导致热装失败。
  轴承内圈孔的热胀量达到后,要立刻进行热装,动作要快而准确,一次装到位,中途不得停留,一旦发生故障不允许强行装入,要立即取下,排除故障后重新加热,再次热装。
  (3)对原热装工艺操作修改、补充、改进
  1)增加主轴承保温时间20分钟.目的是使保温工件热透、热匀;保证热装正常进行。
  2)增加热装间隙测量手段,用标准量棒检查加热后轴承内圈尺寸达到理论热装可装间隙值要求;
  3)增加主轴承热套到位检查,用标准钢直尺检查主轴轴向位置是否到位;
  (4)主轴轴承热装前、后工艺操作质量控制改进对比示意图:
  1.4结论
  本次发生的主轴承未热套到位的最终原因是:轴承加热到规定温度后,工人师傅没有检查轴承内圈是否达到理论要求的热装间隙的测量手段,而只是看感应加热器上的温度显示。恰巧此时该设备微电脑显示出现故障显示错误,导致工件实际未达热装间隙要求即套入主轴,出现卡死现象。
  通过以上分析和热装工艺操作改进、补充后,在后续轴承热套过程中(共计400多根主轴承热套),热装质量得到有效控制,至今未发生一起热套失败现象,收到了良好的工效。
  2事例二:主轴与齿轮箱选配工艺操作质量控制改进
  在风力发电机组生产过程中,主轴(轴头尺寸)与齿轮箱行星架(空心轴)孔尺寸配合时,需要选配。因为主轴、行星架机加时存有加工偏差,进厂时有大有小,所以为保证其配合成功,工艺上要求装配前复核主轴、行星架加工尺寸,并做好主轴与齿箱的选配工作.   主轴与齿轮箱行星架(空心轴孔)装配示意图:
  2.1问题描述:
  2018年8月12日,中广核/马郎坡项目810005456#驱动链主轴(常州东方)与齿箱(南高齿)空心轴装配时,发生主轴卡死现象.此时主轴距离齿箱空心轴安装到位尺寸差12.00mm.随后班组立即组织人力,质保、技术人员到场,做好退出主轴准备工作.
  2.2问题详述:
  2018年8月12日,中广核/马郎坡项目810005456#驱动链主轴DF-13-10(常州东方)与南高齿齿箱1025#空心轴装配时,发生主轴卡死现象,现场测量此时主轴距离齿箱到位尺寸12.00mm.车间环境温度为37℃。主轴与齿箱空心轴要求配合尺寸为  , .
  事发后,质保员立即联系生产商常州东方、南高齿两家企业质检人员前来对该批次未装配件进行了复检。结果检出南高齿齿箱1025#空心轴φ620孔,存在φ620+0.02与φ620+0.01加工偏差。主轴DF-13-11检出φ620-0.01mm,φ630-0.02分别与主轴图纸要求最低-0.03mm相差0.02和0.01mm。而南高齿厂内径千分尺与我公司内径千分尺比较误差0.015mm,常州东方厂外径千分尺与我公司外径千分尺比较误差0.03mm。
  按照东方、南高齿各自检尺,都说自己产品属合格品,而事实主轴与齿箱空心轴装配出现卡死现象。
  2018 年8月20日,在车间班组、质保、工艺人员共同参与下,加上转运班组的配合,采用12只10吨液压千斤顶,经不懈努力,将主轴从齿箱中退出。并对主轴测量φ620-0.02mm,φ630-0.015mm。齿箱空心轴φ620+0.01mm,φ630+0.01mm.
  2.3判定根本原因:
  (1)主轴轴头与齿箱空心轴配合间隙过小(0.025~0.03mm之间)
  根据积累经验主轴与齿箱配合间隙一般控制在0.04~0.05mm之间,方可实施装配。但由于我公司与加工单位测量工具之间本身存在精度误差,量具之间测量误差在0.015~0.03mm之间。所以主轴与齿箱配合间隙选配范围一旦太小,就非常容易发生装配间隙过小导致主轴卡死问题。
  (2)主轴与齿箱装配时,主轴与空心轴尺寸间隙难调整
  目前车间主轴装配起吊依赖行车调整高低,由于行车无微调装置,在主轴装配上、下调整间隙时,忽高忽低,高低很难控制,易使主轴轴头倾斜过大,将空心轴装配面啃出沟痕,导致主轴穿入时,发生卡死现象。
  另外主轴装配时,采用手动葫芦人工在主轴左、右用力拉主轴,主轴左右受力不均,也易造成半卡死现象。
  (3)环境温度发生变化,主轴温升过高,轴径尺寸发生微变化
  按照常规:车间班组上午8:30清洗主轴后,由质保员测量主轴轴头直径。此时环境温度33℃。等到主轴与齿箱装配时,是中午11:30,当时车间环境温度37℃。该主轴轴径随着温度升起已发生微变化。高温天气尤其要注意此问题。
  (4)用鱼刺图来分析原因:见附图二.
  2.4应对措施(改进方法):
  (1)提高检测手段,减少测量误差
  齿箱空心轴内径测量由原内径千分尺(两点接触测量面测量误差相对大)改为内径百分表(三点接触测量面测量误差相对小)。
  计量主轴、空心轴尺寸检测标准以我公司为准,主要控制好装配间隙。
  (2)行车起吊增加微调装置,或改行车调整主轴高低改用手动葫芦调整高低
  由于车间75T行车没有微调控制系统,给主轴装配上、下调整间隙造成很大困难,严重影响装配质量。
  因此增加改进内容有以下两点:①增加行车微调装置。(此改造成本大,实现难度高。)②采用两只手动葫芦分别为25T和50T等级调整主轴装配间隙高低。(此方法成本低,见效快,容易实现。)
  (3)主轴、齿箱到公司后,疏理资料,提前做好(预)选配工作
  通过主轴、齿箱进厂时收集的资料(主要是尺寸检验记录表上的检验记录),对主轴、齿箱进行初步选配,做到心中有数。
  (4)实际测量校验主轴、齿箱空心轴尺寸,控制好装配间隙(目前车间由于用行车调整主轴上下间隙,对中性不是很好,所以尽量将此间隙最小控制在0.05mm),并注意环境温度的变化。
  (5)主轴与齿箱进厂选配法改进前、改进后比较对比示意图:
  2.5总结:
  (1)主轴进厂检测轴头尺寸与检测齿轮箱空心轴尺寸统一用本厂内径千分尺和外径千分尺,以此为准。选配时保证主轴与空心轴装配总间隙最小值为0.05mm,不与供应商测量尺寸作比较。
  (2)注意环境温度对装配质量的影响。
  (3)改进、补充、完善技术检测方法,提高主轴选配水平。
  (4)采用上述改进方法后,主轴装配未发生一起失败情况。
  3 结束语
  通过上述两事例的总结分析,说明工艺操作质量控制,只有在生产实践过程中,不断改进、补充、完善和规范,才能达到工艺操作质量控制的有效目的。
  参考文献:
  [1]《机械零件设计手册》化学工业出版社,2001年6月出版;
  [2]苏绍禹,《风力发电机设计与维护》,北京,中国电力出版社,2003;
  [3]solidworks工程图,詹维迪主编,北京,机械工业出版2010.11;
  [4]秦彦斌,陆品主编《机械设计(第七版)导教》,西安,西北工业大学出版社,2005.2;
  [5]刘鸿文,《材料力学》(第四版),高等教育出版社,2004.1;
  [6]《公差配合与技术测量基础》(第二版),中国劳动社会保障出版社。2000年6月第2版.
  作者簡介:
  杨化根(1966-)男,汉族,江苏东台人, 单位:上海电气风电设备(东台)有限公司,工程师 ,学士学位,研究方向:风力发电机组热装工艺控制。
  (上海电气风电设备(东台)有限公司 质量部,江苏 东台 224200)
其他文献
摘 要:近几年,我国智能化系统的不断深入发展,电力系统的电力生产、运用、管理等过程自动化程度不断深入,特别是智能化技术的不断推广,促进电力系统的配网完全实现智能化系统控制,新的智能化技术大大促进了配网的构建和管理系统的智能化,大大促进了我国的电力系统的发展。基于智能配电系统的构建和智能模式技术的应用,本文对自动化配网的智能模式技术进行了综合性的技术分析和讨论,希望能为新技术的研究和开发提供有价值的
期刊
摘 要:在火力发电厂发电过程中,通过提升电气技术在火力发电厂的应用,有效增强了火力发电厂锅炉燃烧效率,推动火力发电厂电气节能效果的提升。但是从管理、技术等角度来看,在降低电气节能方面,仍存在一定问题,对这些问题进行分析有助于提升火力发电厂节能降耗效果。  关键词:火电厂;集控运行;节能降耗措施  引言:  在对火力发电厂汽轮机组进行节能降耗措施前,需相关人员明确火力发电厂汽轮机的特点和运行状态,从
期刊
摘 要:退役产品的再制造目前有很大的市场,机械零部件的再制造更具有价值和意义。本文从退役机械零部件的再制造方案、剩余疲劳寿命等多个因素进行再制造的可行性判断。主要是基于决策的四个主要因素,建立了退役零部件的再制造KT评价决策体系,利用KT决策法进行评估和计算,获得最优制再制造方案。  关键词:再制造;退役零部件;再制造评价体系;KT决策  0引言  产品再制造作为退役机械零部件资源再利用的最佳形式
期刊
摘 要:可靠性强化试验是一种较新型的试验技术,可以尽早暴露产品设计及工艺方面的薄弱环节,从而采取合理的措施以提高产品的可靠性,该技术可缩短产品研制时间,这与航空发动机的研制需求互补。本文介绍了可靠性强化试验方法,并以某航空发动机典型机电产品附件为案例对该方法进行了初步的应用。  关键词:航空发动机;可靠性;强化试验;初步应用  引言  由于成附件可靠性要求普遍很高,相关标准中能够在较短研制周期内对
期刊
摘 要:在时代变迁的过程中,城市化的进程是社会发展的必要趋势,如今社会经济的发展状况已经让人们对城市的要求越来越高,对城市的风景园林绿化工作有了新的认识和重视。在城市化进程的过程中,风景园林绿化的作用与城市的环境有着密切的关系,在实际运用时有着一定的研究价值。为了更加合理科学地对城市的建设,就需要对风景园林绿化进行一定的研究。所以,以下内容将通过研究风景园林绿化在城市化进程中的作用,来进一步分析可
期刊
摘 要:最近几年以来,伴随着现代工业在经济水平中的高速提升,我国对于港口的装卸能力也随之提出了更加严格的标准要求,以提高港口竞争力,提高卸船机的工作效率,而在這个过程中,应用自动化控制,具有十分重要的意义。对散货码头应用智能化装卸工艺技术,可有效提高装卸效率,并推动节能减排的港口建设。基于此,本文简要分析了现阶段,散货码头装卸工艺所存在的问题,总结了散货码头应用智能化装卸工艺技术的必要性,介绍了散
期刊
摘 要:随着经济发展,人们逐渐意识到环保重要性,并积极开展相关工作,有效提升了环境质量。目前出现了很多新的环境问题,对环境影响评价工作提出了更高要求,因此要进行深入分析,在此基础上改进,进一步完善环境影响评价工作模式。意识到环保重要性,从实际情况出发,不断提升环境影响评价工作水平。  关键词:环保新形势;环境影响评价;挑战;有效措施  环境保护中很重要的部分就是环境影响评价工作,在新形势下,环评工
期刊
摘 要:近年来,我国经济水平的快速提升,其负面的影响在资源稀缺、生态平衡被破坏、环境污染等方面尤为突出。人们开始认识到,环境保护是现阶段最重要的发展。应用新的环保设备、新技术已成为环保必不可少的一步,这也是本文的意义所在。环境保护和经济发展似乎是不可调和的矛盾,现阶段,就我国的情况而言,产业发展已经到了比较成熟的状态,环境保护问题也显得迫在眉睫。只有公众参与并做出贡献,才能快速实现环保目标。因此,
期刊
摘 要:资源分配在石油和煤气的储存和运输中起着重要的作用,为满足环境条件的安全生产和运输,我们必须做好准备,需要建立相应的安全和环境保护机制,加强员工对安全和环境保护的意识,学习环保文化知识,分析集中在石油和气体的储存和运输工程的安全性和环境保护管理上的策略。  关键词:油气储运工程;安全环保管理;措施  在我国社会经济快速发展的情况下,石油和煤气的需求也增加了,对油气的储存和运输,也提出了更严格
期刊
摘 要:随着社会的不断发展,水利工程的发展愈加迅速,对我国的社会发展也奉献出了重要的力量。为了使水利工程在社会中发生更重要的作用,务必需要保证水利工程的质量,提升水利工程的建设科学性、合理性,而想要促进水利工程的稳步发展,就必须保证所获取的有关水利工程资料的准确性。目前,为了更便于水利工程的发展与稳定运行,确保水利工程开展过程中能有准确的资料,可以将水文水资源管理工作运用到水利工程中,本文我们就,
期刊