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摘 要:本文针对165mm×165mm方坯浇铸过程出现角部裂纹缺陷实际问题进行试验研究,通过调整拉速范围,优化二冷喷嘴夹角及水量,经分析归纳,固化二冷模式,使连铸坯角部裂纹缺陷得到明显地改善。
关键词:角部裂纹;拉速;夹角;水量
1 现存问题及原因分析
2019年6月以来,我公司(以下简称“汉钢公司”)炼钢厂对1#方坯连铸机进行165mm×165mm断面改造后,频繁性出现连铸坯角部裂纹内部缺陷。
在连铸坯频繁出现角部裂纹的阶段,1#连铸机生产165mm×165mm小方坯零段采用HH18(即3/8PZ14477QZ5,其中144代表喷嘴水量14.4L/kg,77°代表夹角)型号喷嘴,以不同水压下,测算雾化冷却水覆盖效果,具体参数优化对比见表1。
从表1可以看出,HH18喷嘴(即3/8PZ14477QZ5型号喷嘴)雾化水喷射角偏小,不能完全覆盖连铸坯表面,是造成角部裂纹缺陷的主要原因。
2 工艺优化试验与结果
为有限控制连铸坯角部裂纹缺陷,攻克连铸二冷工艺瓶颈问题,对连铸拉速范围、二次冷却制度实施喷嘴水量和夹角参数优化试验。
2.1 连铸坯拉速参数优化试验研究
在二冷零段原使用HH18型号喷嘴,不同拉速下雾化水喷射角、水量与连铸坯角部裂纹缺陷的关系,见表2。
从以上数据反馈,随着连铸坯拉速的提高,单个喷嘴水量和喷嘴压力增加,雾化水对连铸坯覆盖率明显降低,角部裂纹缺陷级别呈直线上升。
拉速在2.3-3.3m/min变化时,喷嘴压力和水量变化范围大,压力小、流量小、二冷水雾化效果差,压力过大,喷射角减小、雾化水对连铸坯覆盖率偏低,单一喷嘴无法满足2.3-3.3m/min的拉速波动范围,根据生产实际情况,拉速在2.5-3.1m/min范围喷嘴能够满足生产需要。
2.2 喷嘴水量参数优化试验研究
1#连铸机使用圆锥形实芯喷嘴,整个二冷段采用全自动配水模式,二冷零段配方见表3。
随着拉速的提高,二冷区零段总水量与单个喷嘴水量和压力同比增加,确定合适水量、水压,通过试验研究,优化喷嘴参数,确保达到最优的雾化冷却效果,见表4。
从以上拉速和二冷区配水参数数据可知,使用HH18喷嘴时,在标准压力0.3MPa时,冷却水量为14.4L/min,拉速≤2.7m/min,喷嘴压力在0.5MPa以下,导致二冷水雾化效果差,不利于连铸坯均匀冷却。在正常拉速≥2.5m/min时,调整喷嘴压力0.6MPa以上,可改善二冷零段冷却水量及冷却效果。
试验120与140水量喷嘴,拉速、水量和压力的关系见表5。
试验表明,采用120水量喷嘴时,拉速≥2.5m/min时,喷嘴压力>0.60MPa符合工艺要求。
2.3 喷嘴夹角度优化试验研究
100°与110°喷嘴夹角条件下,对喷嘴压力、雾化水喷射角度与连铸坯覆盖率影响进行了试验研究,参数优化调整及覆盖率数据见表6。
试验结果表明,100°夹角,二冷零段冷却参数(喷嘴压力,喷射角度)控制在(0.7MPa,87°)、(0.8MPa,84°)、(1.0MPa,82°),雾化水对连铸坯覆盖率分别为101.80%、96.59%、93.22%。
3 结论
通过调整拉速范围,优化二冷参数,将二冷零段原有HH18型号喷嘴改为3/8PZ120110QZ5,铸坯角部裂纹由2.62级降低至1.03级,3.5级以上缺陷比率由32.35%降低至0,消除了角部裂纹缺陷对连铸坯质量的影响。
参考文献
[1]窦楠,方坯角部裂纹的原因分析及控制.山西冶金,2013.03.
[2]张立通,李强等.连铸坯角裂缺陷产生原因及解决对策[J].包钢科技,2019.03.
[3]劉欣.改善小方坯内部质量的措施[J].连铸,2009.04.
[4]康伟,吕志升,孙群等.连铸坯角部裂纹控制技术研究[J].炼钢,2019.01.
[5]杜国利,覃胜苗,杨正府等.连铸坯角部裂纹控制方法研究[J].柳钢科技,2017.01.
关键词:角部裂纹;拉速;夹角;水量
1 现存问题及原因分析
2019年6月以来,我公司(以下简称“汉钢公司”)炼钢厂对1#方坯连铸机进行165mm×165mm断面改造后,频繁性出现连铸坯角部裂纹内部缺陷。
在连铸坯频繁出现角部裂纹的阶段,1#连铸机生产165mm×165mm小方坯零段采用HH18(即3/8PZ14477QZ5,其中144代表喷嘴水量14.4L/kg,77°代表夹角)型号喷嘴,以不同水压下,测算雾化冷却水覆盖效果,具体参数优化对比见表1。
从表1可以看出,HH18喷嘴(即3/8PZ14477QZ5型号喷嘴)雾化水喷射角偏小,不能完全覆盖连铸坯表面,是造成角部裂纹缺陷的主要原因。
2 工艺优化试验与结果
为有限控制连铸坯角部裂纹缺陷,攻克连铸二冷工艺瓶颈问题,对连铸拉速范围、二次冷却制度实施喷嘴水量和夹角参数优化试验。
2.1 连铸坯拉速参数优化试验研究
在二冷零段原使用HH18型号喷嘴,不同拉速下雾化水喷射角、水量与连铸坯角部裂纹缺陷的关系,见表2。
从以上数据反馈,随着连铸坯拉速的提高,单个喷嘴水量和喷嘴压力增加,雾化水对连铸坯覆盖率明显降低,角部裂纹缺陷级别呈直线上升。
拉速在2.3-3.3m/min变化时,喷嘴压力和水量变化范围大,压力小、流量小、二冷水雾化效果差,压力过大,喷射角减小、雾化水对连铸坯覆盖率偏低,单一喷嘴无法满足2.3-3.3m/min的拉速波动范围,根据生产实际情况,拉速在2.5-3.1m/min范围喷嘴能够满足生产需要。
2.2 喷嘴水量参数优化试验研究
1#连铸机使用圆锥形实芯喷嘴,整个二冷段采用全自动配水模式,二冷零段配方见表3。
随着拉速的提高,二冷区零段总水量与单个喷嘴水量和压力同比增加,确定合适水量、水压,通过试验研究,优化喷嘴参数,确保达到最优的雾化冷却效果,见表4。
从以上拉速和二冷区配水参数数据可知,使用HH18喷嘴时,在标准压力0.3MPa时,冷却水量为14.4L/min,拉速≤2.7m/min,喷嘴压力在0.5MPa以下,导致二冷水雾化效果差,不利于连铸坯均匀冷却。在正常拉速≥2.5m/min时,调整喷嘴压力0.6MPa以上,可改善二冷零段冷却水量及冷却效果。
试验120与140水量喷嘴,拉速、水量和压力的关系见表5。
试验表明,采用120水量喷嘴时,拉速≥2.5m/min时,喷嘴压力>0.60MPa符合工艺要求。
2.3 喷嘴夹角度优化试验研究
100°与110°喷嘴夹角条件下,对喷嘴压力、雾化水喷射角度与连铸坯覆盖率影响进行了试验研究,参数优化调整及覆盖率数据见表6。
试验结果表明,100°夹角,二冷零段冷却参数(喷嘴压力,喷射角度)控制在(0.7MPa,87°)、(0.8MPa,84°)、(1.0MPa,82°),雾化水对连铸坯覆盖率分别为101.80%、96.59%、93.22%。
3 结论
通过调整拉速范围,优化二冷参数,将二冷零段原有HH18型号喷嘴改为3/8PZ120110QZ5,铸坯角部裂纹由2.62级降低至1.03级,3.5级以上缺陷比率由32.35%降低至0,消除了角部裂纹缺陷对连铸坯质量的影响。
参考文献
[1]窦楠,方坯角部裂纹的原因分析及控制.山西冶金,2013.03.
[2]张立通,李强等.连铸坯角裂缺陷产生原因及解决对策[J].包钢科技,2019.03.
[3]劉欣.改善小方坯内部质量的措施[J].连铸,2009.04.
[4]康伟,吕志升,孙群等.连铸坯角部裂纹控制技术研究[J].炼钢,2019.01.
[5]杜国利,覃胜苗,杨正府等.连铸坯角部裂纹控制方法研究[J].柳钢科技,2017.01.