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摘 要:本文介绍了大斜度井、水平井采用射孔完井时,为了提高套管在井内的居中度,提高固井第一、二胶结面的质量,在张海30-26L井主要油层段使用了水力液压扶正器,该井最大井斜84.31°,根据CBL-VDL测井,显示第一界面全优率达到100%,第二界面全优率达到95%,取得了很好的固井效果。
关键词:水力液压扶正器 应用 张海30-26L井
一、前言
在长水平段或大斜度井长稳斜井段选择常规的弹性扶正器会造成支撑能力减弱,从而使套管的居中度下降,而选择使用刚性扶正器时由于通过力的下降、摩擦力的增加会造成套管下入遇阻的机率。尾管固井中常要求管柱旋转,常规弹性扶正器在套管旋转中会加大井下的复杂风险,不利于尾管旋转,为了满足大港油田埕油田大斜度井、水平井的固井要求,我们选择了水力液压扶正器,套管管柱居中度得到了保障,固井质量得到了提高。
二、张海30-26L尾管固井难点
该井位于大港油田埕海2-2人工岛,构造位置为埕海二区张海5断块,目的层为Es2s4、Es2x1,井型为大斜度井,完井方式为尾管固井,完钻井深3612m,最大井斜为84.31 °,井底位移1684.0m,垂深2836.075m,最大全角变化率4.71o/30m,油顶位置2876m,油底位置3558m。大斜度井尾管固井一直存在着套管偏心、井眼下部沉砂等问题, 因此套管扶正器选择不合适,就会产生套管下不到设计深度,不下或少下扶正器就会导致套管躺在下井壁,致使水泥环不均匀,严重影响第一、二胶结面水泥环的质量,更为严重的是试油试采产生油水互窜,导致产量下降或全部被水淹死。
该井实际井身结构为:
φ444.5mmx599m+φ339.7mmx598.42m+φ311.1mmx2412+m+φ244.5
mmx2409.95m+φ215.9mmx3612m+φ139.7mm x(2298.67-3609.8)m。
三、提高固井质量技术措施
1.选择适合大斜度井套管扶正器
针对该井的实际情况,选择了水力液压扶正器,它的原理、结构完全符合固井设计要求。
2.合理加放扶正器,提高套管居中度
根据地质提供的油层井段,结合管柱力学分析,我们在主要油层段加了12只水力液压扶正器。在3412.6-3547.5井段下入5只,3058.3-3148.4井段下入4只,在2902.4-2958.6井段下入3只。
3.水力液压扶正器介绍
水力液压扶正器,把扶正臂以类似天线一层套一层的方法,在入井时把扶正器的扶正臂压缩起来,这样扶正器外径小,入井容易。该扶正器与套管直接连接,扶正器基管长0.64m。当扶正器下到井里预定位置,顶替水泥后碰压,套管内压力使得扶正臂受力往外扩展,达到扶正套管、提高固井质量的效果。而且由于扶正臂多,作用面积大,推力大,稍微的压力就可以轻易把套管托起,达到扶正作用。同时由于扶正器扩展外径可以大于上一层套管的内径,对于井眼扩径的井眼也能达到扶正的效果。同时,扶正器由于扶正臂插入地层里面,也可以起到固定套管的作用。(见下图1、2)
四、应用效果评价
张海30-26L井依据工程设计在油层井段使用水力液压扶正器,139.7mm尾管顺利下到设计位置,尾管固井碰压压力14Mpa,水力液压扶正器扶正臂伸出,达到套管居中效果。侯凝48小时后,采用CBL-VDL测固井质量,显示第一界面全优率达到100%,第二界面全优率达到95%,取得了很好的固井效果。
五、结论与认识
1.大斜度井、水平井套管下入加装套管扶正器一直以来是工程技术人员两难的选择,加装后由于井眼的不稳定(缩径、台阶、井塌)的原因造成套管下入困难,甚至遇阻起套管的可能,不加装套管不能居中(大位移水平井、大斜度深井更加严重)造成固井质量不合格,套管液压扶正器的出现打消了工程技术人员对加装普通套管扶正器造成下套管复杂的顾虑。
2.由于水力液压套管扶正器在结构上的变化,更适宜在尾管旋转固井中使用,使尾管旋转扭矩更低,旋转固井变得更加安全,从而提高了尾管的固井质量。
3.水力液压扶正器达到启动压力后扶正臂伸出,且扶正臂多,推力大,与弹性扶正器配合使用可提高大斜度井、水平井套管居中度。
4.通过液压扶正器在张海30-26L大斜度井的成功应用,证明水力液压扶正器性能稳定可靠,为提高大斜度井、水平井油层段固井质量提供保障,在今后埕海油田大斜度井、水平井中值得推广应用。
参考文献
[1].李定先.使用套管扶正器提高固井质量,《钻采工艺》,1990年,13(2)期.
[2].杨启贞. 在水平井、大位移井中选用合适的套管扶正器,《石油钻采工艺》,2000年,22(4)期.
关键词:水力液压扶正器 应用 张海30-26L井
一、前言
在长水平段或大斜度井长稳斜井段选择常规的弹性扶正器会造成支撑能力减弱,从而使套管的居中度下降,而选择使用刚性扶正器时由于通过力的下降、摩擦力的增加会造成套管下入遇阻的机率。尾管固井中常要求管柱旋转,常规弹性扶正器在套管旋转中会加大井下的复杂风险,不利于尾管旋转,为了满足大港油田埕油田大斜度井、水平井的固井要求,我们选择了水力液压扶正器,套管管柱居中度得到了保障,固井质量得到了提高。
二、张海30-26L尾管固井难点
该井位于大港油田埕海2-2人工岛,构造位置为埕海二区张海5断块,目的层为Es2s4、Es2x1,井型为大斜度井,完井方式为尾管固井,完钻井深3612m,最大井斜为84.31 °,井底位移1684.0m,垂深2836.075m,最大全角变化率4.71o/30m,油顶位置2876m,油底位置3558m。大斜度井尾管固井一直存在着套管偏心、井眼下部沉砂等问题, 因此套管扶正器选择不合适,就会产生套管下不到设计深度,不下或少下扶正器就会导致套管躺在下井壁,致使水泥环不均匀,严重影响第一、二胶结面水泥环的质量,更为严重的是试油试采产生油水互窜,导致产量下降或全部被水淹死。
该井实际井身结构为:
φ444.5mmx599m+φ339.7mmx598.42m+φ311.1mmx2412+m+φ244.5
mmx2409.95m+φ215.9mmx3612m+φ139.7mm x(2298.67-3609.8)m。
三、提高固井质量技术措施
1.选择适合大斜度井套管扶正器
针对该井的实际情况,选择了水力液压扶正器,它的原理、结构完全符合固井设计要求。
2.合理加放扶正器,提高套管居中度
根据地质提供的油层井段,结合管柱力学分析,我们在主要油层段加了12只水力液压扶正器。在3412.6-3547.5井段下入5只,3058.3-3148.4井段下入4只,在2902.4-2958.6井段下入3只。
3.水力液压扶正器介绍
水力液压扶正器,把扶正臂以类似天线一层套一层的方法,在入井时把扶正器的扶正臂压缩起来,这样扶正器外径小,入井容易。该扶正器与套管直接连接,扶正器基管长0.64m。当扶正器下到井里预定位置,顶替水泥后碰压,套管内压力使得扶正臂受力往外扩展,达到扶正套管、提高固井质量的效果。而且由于扶正臂多,作用面积大,推力大,稍微的压力就可以轻易把套管托起,达到扶正作用。同时由于扶正器扩展外径可以大于上一层套管的内径,对于井眼扩径的井眼也能达到扶正的效果。同时,扶正器由于扶正臂插入地层里面,也可以起到固定套管的作用。(见下图1、2)
四、应用效果评价
张海30-26L井依据工程设计在油层井段使用水力液压扶正器,139.7mm尾管顺利下到设计位置,尾管固井碰压压力14Mpa,水力液压扶正器扶正臂伸出,达到套管居中效果。侯凝48小时后,采用CBL-VDL测固井质量,显示第一界面全优率达到100%,第二界面全优率达到95%,取得了很好的固井效果。
五、结论与认识
1.大斜度井、水平井套管下入加装套管扶正器一直以来是工程技术人员两难的选择,加装后由于井眼的不稳定(缩径、台阶、井塌)的原因造成套管下入困难,甚至遇阻起套管的可能,不加装套管不能居中(大位移水平井、大斜度深井更加严重)造成固井质量不合格,套管液压扶正器的出现打消了工程技术人员对加装普通套管扶正器造成下套管复杂的顾虑。
2.由于水力液压套管扶正器在结构上的变化,更适宜在尾管旋转固井中使用,使尾管旋转扭矩更低,旋转固井变得更加安全,从而提高了尾管的固井质量。
3.水力液压扶正器达到启动压力后扶正臂伸出,且扶正臂多,推力大,与弹性扶正器配合使用可提高大斜度井、水平井套管居中度。
4.通过液压扶正器在张海30-26L大斜度井的成功应用,证明水力液压扶正器性能稳定可靠,为提高大斜度井、水平井油层段固井质量提供保障,在今后埕海油田大斜度井、水平井中值得推广应用。
参考文献
[1].李定先.使用套管扶正器提高固井质量,《钻采工艺》,1990年,13(2)期.
[2].杨启贞. 在水平井、大位移井中选用合适的套管扶正器,《石油钻采工艺》,2000年,22(4)期.