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摘 要:本文从华电国际邹县发电厂三期磨煤机实际运行经验出发,结合历次大修及日常维护中出现的问题,提出一下几点改进建议。目的为提高磨煤机检修工作效率,减少磨煤机日常维护工作量,提高磨煤机运行的可靠性,最终达到安全经济运行。
关键词:磨煤机 检修 改进 安全 经济
华电国际邹县发电厂三期两台机组于1997年至1998年相继投产,单台机组装机容量为60万千瓦每,台锅炉安装六台双进双出筒式低速钢球磨煤机。由美国FWEC制造,型号:D-10-D,机械出力65.5t/h,采用两种润滑方式,开式齿轮采用喷射油泵,筒体主轴承润滑使用油站供、回油系统(润滑油为Mobil VG460)。该型磨煤机已运行近二十余年,在长周期运行过程中,润滑油系统曝露出很多问题。同时在历次检修中,由于机组设计布局紧凑,检修空间及辅助设施不足,也降低了工作效率。在此,笔者将提出几条磨煤机改善建议,提高磨煤机润滑油系统运行稳定性,以方便检修为目的,提高工作效率。
一、三期磨煤機大瓦回油管改造
三期磨煤机大瓦采用底部喷射进油,双侧回油,两回油管管道直径相同,运行中内侧管道回油汇合到外侧回油管后,通过回油观察窗,到达主油管,管径增大,回油经主油管流进油箱,如图1所示。两回油管在汇合之前,内侧回油管需经过一个直角弯头和一个三通接头,流通的路径较外侧回油管长,阻力大。而且内、外侧回油管直径相同,汇合后引起内侧回油流速减慢,回油不畅。在冬季锅炉启动时,由于润滑油系统温度较低,容易引起内侧润滑油积聚,由大瓦内侧密封处泄露。同时回油不畅极易因大瓦超温造成钨金瓦烧损。
为防止以上问题的发生,去除内侧回油管直角弯头至三通处管段,将内侧回油管延长直接插入主油管,回油观察窗改至主油管上,如图1所示。管道改接后,内、外两侧回油管长度相同,流动阻力基本相同,内侧回油管流动阻力大大减小,将有效的防止大瓦内侧跑油,确保磨煤机能够按需投运,缩短机组的启动时间。
图1 回油管改接前后示意图
二、三期磨煤机变速箱上部加装专用起吊装置
三期磨煤机自投产以来,每次变速箱解体检修时,变速箱上盖及齿轮吊装都是采用两个倒链配合倒运,如2图所示。因“钢梁2”位于变速箱基础边缘正上方,吊出过程中,受变速箱下部壳体及基础位置的影响,被吊物件无法由“钢梁2”上的倒链直接放到地面上,现场只好通过叉车将其从高空(离地1.5米-2米)接下,然后放于检修位置。复装时,也必须通过叉车先将物件提升到变速箱下壳体上部,然后再通过“钢梁1”和“钢梁2”上部的两个倒链将其吊装就位。同时因每台炉六台磨煤机共用一套盘车装置,需用盘车时,要将盘车装在变速箱顶部,工作结束后,再将其拆下,盘车装置的拆装也只有通过上述方法才能完成。 在此位置吊装作业,倒链均需临时安装,倒链钩挂无相应平台,高空作业面临一定危险。
故在变速箱壳体中间位置正上方加装工字钢“钢梁3”,如图2所示,固定在“钢梁1”和“钢梁2”下方,“钢梁3”延长到变速箱基础外侧,并用“斜梁”加固。用“钢梁3”作为轨道,在“钢梁3”上加装电动葫芦或者猫头吊,可以左右移动。在此位置的吊装作业,通过电动葫芦(猫头吊)这一套装置的左右移动,均可以顺利完成。这样,每次检修时就不用临时拆挂倒链,减少了高空作业次数,提高安全性,也使检修工作省时省力。
图2 起吊装置改造前后示意图
华电国际邹县电厂三期磨煤机在装量为12台。随着运行时间的增加,设备的检修维护质量对于设备可靠性有不可估量的影响。以上建议实施后,将在提高磨煤机可靠性的同时,提高检修工作效率,降低工作人员的劳动强度。今后有必要进一步积累检修经验,在设备原始结构、检修工艺、工器具等方面做更合理的改进,确保检修工作安全顺利进行,进一步提高设备健康水平。
关键词:磨煤机 检修 改进 安全 经济
华电国际邹县发电厂三期两台机组于1997年至1998年相继投产,单台机组装机容量为60万千瓦每,台锅炉安装六台双进双出筒式低速钢球磨煤机。由美国FWEC制造,型号:D-10-D,机械出力65.5t/h,采用两种润滑方式,开式齿轮采用喷射油泵,筒体主轴承润滑使用油站供、回油系统(润滑油为Mobil VG460)。该型磨煤机已运行近二十余年,在长周期运行过程中,润滑油系统曝露出很多问题。同时在历次检修中,由于机组设计布局紧凑,检修空间及辅助设施不足,也降低了工作效率。在此,笔者将提出几条磨煤机改善建议,提高磨煤机润滑油系统运行稳定性,以方便检修为目的,提高工作效率。
一、三期磨煤機大瓦回油管改造
三期磨煤机大瓦采用底部喷射进油,双侧回油,两回油管管道直径相同,运行中内侧管道回油汇合到外侧回油管后,通过回油观察窗,到达主油管,管径增大,回油经主油管流进油箱,如图1所示。两回油管在汇合之前,内侧回油管需经过一个直角弯头和一个三通接头,流通的路径较外侧回油管长,阻力大。而且内、外侧回油管直径相同,汇合后引起内侧回油流速减慢,回油不畅。在冬季锅炉启动时,由于润滑油系统温度较低,容易引起内侧润滑油积聚,由大瓦内侧密封处泄露。同时回油不畅极易因大瓦超温造成钨金瓦烧损。
为防止以上问题的发生,去除内侧回油管直角弯头至三通处管段,将内侧回油管延长直接插入主油管,回油观察窗改至主油管上,如图1所示。管道改接后,内、外两侧回油管长度相同,流动阻力基本相同,内侧回油管流动阻力大大减小,将有效的防止大瓦内侧跑油,确保磨煤机能够按需投运,缩短机组的启动时间。
图1 回油管改接前后示意图
二、三期磨煤机变速箱上部加装专用起吊装置
三期磨煤机自投产以来,每次变速箱解体检修时,变速箱上盖及齿轮吊装都是采用两个倒链配合倒运,如2图所示。因“钢梁2”位于变速箱基础边缘正上方,吊出过程中,受变速箱下部壳体及基础位置的影响,被吊物件无法由“钢梁2”上的倒链直接放到地面上,现场只好通过叉车将其从高空(离地1.5米-2米)接下,然后放于检修位置。复装时,也必须通过叉车先将物件提升到变速箱下壳体上部,然后再通过“钢梁1”和“钢梁2”上部的两个倒链将其吊装就位。同时因每台炉六台磨煤机共用一套盘车装置,需用盘车时,要将盘车装在变速箱顶部,工作结束后,再将其拆下,盘车装置的拆装也只有通过上述方法才能完成。 在此位置吊装作业,倒链均需临时安装,倒链钩挂无相应平台,高空作业面临一定危险。
故在变速箱壳体中间位置正上方加装工字钢“钢梁3”,如图2所示,固定在“钢梁1”和“钢梁2”下方,“钢梁3”延长到变速箱基础外侧,并用“斜梁”加固。用“钢梁3”作为轨道,在“钢梁3”上加装电动葫芦或者猫头吊,可以左右移动。在此位置的吊装作业,通过电动葫芦(猫头吊)这一套装置的左右移动,均可以顺利完成。这样,每次检修时就不用临时拆挂倒链,减少了高空作业次数,提高安全性,也使检修工作省时省力。
图2 起吊装置改造前后示意图
华电国际邹县电厂三期磨煤机在装量为12台。随着运行时间的增加,设备的检修维护质量对于设备可靠性有不可估量的影响。以上建议实施后,将在提高磨煤机可靠性的同时,提高检修工作效率,降低工作人员的劳动强度。今后有必要进一步积累检修经验,在设备原始结构、检修工艺、工器具等方面做更合理的改进,确保检修工作安全顺利进行,进一步提高设备健康水平。