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【摘 要】目前大口径钻孔工程限于设备可靠程度及人员技术能力,会发生各种孔内事故,对事故原因应仔细分析,制定处理措施,力争事故可控。
【关键词】大口径钻孔;孔内事故;措施
一、工程基本情况
1工程概况
1.1地质条件
①层细砂;②层粉细砂;③层粉砂,富水;④层砾砂;⑤层卵石,富水,透水性强;⑥层粉质粘土;⑦层砾石;⑧层粉土;⑨层泥砾;⑩层花岗质混合岩。
1.2工程概况
河北某铁矿竖井地层赋水丰富,故上部100米采用钻机成孔。设计竖井成井后井径2.8m,钻孔直径3.4m,下入壁管,在钢管和孔壁环状间隙压注水泥浆固井,深度100m。要求钢井壁管能够顺利安装到位,垂直度不得大于5‰,漏水量小于5m3/h。
2、施工设备
2.1钻机
KT5000型全液压动力头钻机,扭矩为400kN·m,转速0-12r/min,油缸最大提升力3000kN,主机总功率315kw。
2.2钻头、钻杆
梳齿钻头和楔形滚刀钻头,直径3.38米。
钻杆为郑州某机械公司生产的双壁钻杆,外径560mm,内径330mm,单根钻杆长度为3.5m,采用法兰盘连接,法兰盘直径780mm,厚度65mm,使用12根Ф35mm螺栓连接。
2.4空压机
VHP750E移动式螺杆空压机,空气流量21.5 m3/min,排气压力1.2Mpa,额度功率184 kw。
3、施工工艺
3.1、工艺选择
上部20m采用正循环钻进,下部气举反循环钻进,泥浆护壁。
3.2主要钻进参数
0—20m正循环钻进,使用梳齿钻头,配重15吨,钻具转速6转/分,钻进速度15—25厘米/小时;
20m至交错地层采用反循环钻进,使用梳齿钻头,配重15吨,钻具转速6转/分,钻进速度15—25厘米/小时;
强风化、弱风化地层采用反循环钻进,使用楔形滚刀钻头,配重45吨,钻具转速3—6转/分,钻进速度3—8厘米/小时。
二、事故现象及对策
1、泥浆渗漏
1.1事故现象
钻至卵石层深度25m处,泥浆严重渗漏。
1.2分析原因
1.2.1地质条件是泥浆渗漏和流失的主导因素(见⑤层卵石层)。
1.2.2泥浆质量失控导致孔壁不稳是另一原因。
1.3处理措施
1.3.1停止下钻,储备泥浆。对泥浆坑进行清渣处理,并扩大泥浆坑增大容量,搅拌泥浆。
1.3.2调整泥浆配比,增加膨润土和纤维素的用量,并加入少量的水泥,增大泥浆的粘度和稠度,保证泥浆对井壁有足够的粘附力。搅拌出的泥浆比重不小于1.15g/cm 3 ,粘度不小于20Pa·S。
1.3.3用压缩空气将井孔内的泥浆进行充分的扰动,同时在进浆口加入锯末,使泥浆处于均匀混合状态;当泥浆面不再下降时,下钻,采用低速慢进。
1.3.4当孔内泥浆面低于进浆口时,停钻。再次储备、循环泥浆,加入锯末,然后下钻。。
1.3.5如上反复进行,钻至42m,泥浆不再渗漏,成功穿过卵石层。
1.4总结经验
防止泥浆渗漏,泥浆质量是关键。大口径钻孔要使用相对密度低、含沙量小、泥皮薄、稳定性强、护壁能力强、钻具阻力小、钻进效率高、造浆能力大的材料造浆。
2、垂直度偏差
2.1事故现象
钻头钻至55m处,进入强风化地层,钻具抖动力较大,进尺较慢。停钻,循环泥浆,降低泥浆含沙率,泥浆比重1.12g/cm3,粘度19Pa·S。拆卸钻杆、提出钻头后,采用超声波孔壁仪对井孔进行直径、孔深、垂直度、孔身圆整度、孔壁完好率全面的检查,并将检查结果进行比对分析,孔壁最大偏差100mm,满足设计规范要求,可以继续施工。更换上楔形滚刀钻头,配重块增加至45吨,下钻继续钻进。
钻至72m处,进入花岗质混合岩层,每小时进尺10mm,进尺较慢。把吸铁石放在浆管口处,吸附有铁渣,现场认为一是地层过硬,滚刀磨损较严重,二是孔底掉入较大的铁器。提钻检查,更换钻头滚刀。再对井孔进行全面的检查。检测结果:井孔在深度56m处开始向东南方向偏移,到孔底72m处,已偏移将近600mm,不能满足设计要求。
2.2分析原因
2.2.1井孔口径大,钻孔内岩层斜面易造孔斜;
2.2.2操作人员对地质条件、技术要求和设备性能认识不够,每天进尺达到3m,过于追求钻进速度;
2.2.3没有采取导正措施。
2.3处理措施
2.3.1加固钻头。
用卷板机把50mm厚1400mm×400mm钢板卷出外径φ3.39m的弧度,焊在钻头底板周边、六个边刀中间,钢板顶部和外侧镶上合金块,焊好的钢板高度高出边刀最外点30mm。
2..3.2制作导正器。
导正器焊在钻杆上,外部镶上合金块,直径φ3.36m,接在配重钻杆上部,距钻头底部8m。
2.3.3扫孔
把钻头下放到55m处,开始进行扫孔。时刻观察扭矩压力表的变化,待到钻具转动平稳、扭矩压力表变化不大时方可放钻,间断开启空压机循环孔内泥浆;扫孔至70m处时,连续不间断运行空压机进行泥浆循环。
2.3.4历时45天的时间,扫孔至74m,提钻检测。井孔最大偏差10cm,井孔纠斜偏取得成功。
2.4总结经验
2.4.1保持钻架的垂直度,机座的水平度,钻头、钻杆与机座的三心合一,钻进过程中的稳定性;
2.4.2安装扶正器、导向架、定位架,防止钻进过程倾斜;
2.4.3低速慢进,每钻进一定的深度,提起钻具快速空转扫孔,及时纠偏;
2.4.4当孔位垂直度偏差大于5‰时,则采取扫孔、扩孔等办法解决。
3钻杆折断3.1事故现象
在正常钻进时,发现钻杆扭矩忽然变小,而且下放钻杆,扭矩也不增加。把测绳下放到配重块上,上下提动钻杆,测绳无反映,认为钻杆断开,遂提钻检查发现钻杆与上法兰盘焊接处断开,该钻杆为导正器钻杆上第四根钻杆,所断处距地面53.5米。
3.2分析原因
主要是地层较硬、钻进扭矩较大;此根钻杆法兰盘处焊接缺陷。
3.3处理措施
3.3.1从提出的钻杆法兰盘断口可知,掉在孔内的钻杆断口处严重变形、扭曲不圆,否定使用内卡打捞器。(打捞出钻杆后,证实了当时判断是正确的) 。
3.3.2外卡打捞器加工难度大、时间长;
3.3.3用50mm厚钢板和φ56mm的钢丝绳套子,制作吊篮,吊篮顶部连接在钻杆底部,把吊篮送到钻杆扭断处。
3.3.4准备就绪后,潜水员下井,确定钻杆断处与吊篮的相对位置;再次下井,把吊篮套上钻杆,卡在所断钻杆法兰盘下部;提升钻杆,油缸压力表显示达到16 Mpa,表明连接成功,提出钻杆。
3.4总结经验
3.4.1项目施工前,要对钻机操作人员结合项目地层条件进行全面的技术培训,掌握钻进技术;
3.4.2每次下钻提钻要对各个连接点进行全面的仔细检查;3.4.3对断点部位的深度要准确测量;3.4.4抢占最佳时间段,处理事故要果断。
三、结语
大口径钻孔已应用到各领域,限于人员技术能力和设备材料制造水平,常发生孔内事故,面对事故不要盲目处理,要组织精干人员,对事故原因及施工条件仔细分析,制定合理处理方案,避免事故扩大。
参考文献
[1] 晁涣清、王汉章、李力《滚刀钻头在大口徑矿井施工的应用和应注意问题》
第九届全国大口径工程井施工技术研讨会《论文集》2007年
[2] 刘清泉、罗丙圣《杭州湾大桥桩基施工泥浆渗漏防治技术》
第十届全国大口径工程井施工技术研讨会《论文集》2010年
【关键词】大口径钻孔;孔内事故;措施
一、工程基本情况
1工程概况
1.1地质条件
①层细砂;②层粉细砂;③层粉砂,富水;④层砾砂;⑤层卵石,富水,透水性强;⑥层粉质粘土;⑦层砾石;⑧层粉土;⑨层泥砾;⑩层花岗质混合岩。
1.2工程概况
河北某铁矿竖井地层赋水丰富,故上部100米采用钻机成孔。设计竖井成井后井径2.8m,钻孔直径3.4m,下入壁管,在钢管和孔壁环状间隙压注水泥浆固井,深度100m。要求钢井壁管能够顺利安装到位,垂直度不得大于5‰,漏水量小于5m3/h。
2、施工设备
2.1钻机
KT5000型全液压动力头钻机,扭矩为400kN·m,转速0-12r/min,油缸最大提升力3000kN,主机总功率315kw。
2.2钻头、钻杆
梳齿钻头和楔形滚刀钻头,直径3.38米。
钻杆为郑州某机械公司生产的双壁钻杆,外径560mm,内径330mm,单根钻杆长度为3.5m,采用法兰盘连接,法兰盘直径780mm,厚度65mm,使用12根Ф35mm螺栓连接。
2.4空压机
VHP750E移动式螺杆空压机,空气流量21.5 m3/min,排气压力1.2Mpa,额度功率184 kw。
3、施工工艺
3.1、工艺选择
上部20m采用正循环钻进,下部气举反循环钻进,泥浆护壁。
3.2主要钻进参数
0—20m正循环钻进,使用梳齿钻头,配重15吨,钻具转速6转/分,钻进速度15—25厘米/小时;
20m至交错地层采用反循环钻进,使用梳齿钻头,配重15吨,钻具转速6转/分,钻进速度15—25厘米/小时;
强风化、弱风化地层采用反循环钻进,使用楔形滚刀钻头,配重45吨,钻具转速3—6转/分,钻进速度3—8厘米/小时。
二、事故现象及对策
1、泥浆渗漏
1.1事故现象
钻至卵石层深度25m处,泥浆严重渗漏。
1.2分析原因
1.2.1地质条件是泥浆渗漏和流失的主导因素(见⑤层卵石层)。
1.2.2泥浆质量失控导致孔壁不稳是另一原因。
1.3处理措施
1.3.1停止下钻,储备泥浆。对泥浆坑进行清渣处理,并扩大泥浆坑增大容量,搅拌泥浆。
1.3.2调整泥浆配比,增加膨润土和纤维素的用量,并加入少量的水泥,增大泥浆的粘度和稠度,保证泥浆对井壁有足够的粘附力。搅拌出的泥浆比重不小于1.15g/cm 3 ,粘度不小于20Pa·S。
1.3.3用压缩空气将井孔内的泥浆进行充分的扰动,同时在进浆口加入锯末,使泥浆处于均匀混合状态;当泥浆面不再下降时,下钻,采用低速慢进。
1.3.4当孔内泥浆面低于进浆口时,停钻。再次储备、循环泥浆,加入锯末,然后下钻。。
1.3.5如上反复进行,钻至42m,泥浆不再渗漏,成功穿过卵石层。
1.4总结经验
防止泥浆渗漏,泥浆质量是关键。大口径钻孔要使用相对密度低、含沙量小、泥皮薄、稳定性强、护壁能力强、钻具阻力小、钻进效率高、造浆能力大的材料造浆。
2、垂直度偏差
2.1事故现象
钻头钻至55m处,进入强风化地层,钻具抖动力较大,进尺较慢。停钻,循环泥浆,降低泥浆含沙率,泥浆比重1.12g/cm3,粘度19Pa·S。拆卸钻杆、提出钻头后,采用超声波孔壁仪对井孔进行直径、孔深、垂直度、孔身圆整度、孔壁完好率全面的检查,并将检查结果进行比对分析,孔壁最大偏差100mm,满足设计规范要求,可以继续施工。更换上楔形滚刀钻头,配重块增加至45吨,下钻继续钻进。
钻至72m处,进入花岗质混合岩层,每小时进尺10mm,进尺较慢。把吸铁石放在浆管口处,吸附有铁渣,现场认为一是地层过硬,滚刀磨损较严重,二是孔底掉入较大的铁器。提钻检查,更换钻头滚刀。再对井孔进行全面的检查。检测结果:井孔在深度56m处开始向东南方向偏移,到孔底72m处,已偏移将近600mm,不能满足设计要求。
2.2分析原因
2.2.1井孔口径大,钻孔内岩层斜面易造孔斜;
2.2.2操作人员对地质条件、技术要求和设备性能认识不够,每天进尺达到3m,过于追求钻进速度;
2.2.3没有采取导正措施。
2.3处理措施
2.3.1加固钻头。
用卷板机把50mm厚1400mm×400mm钢板卷出外径φ3.39m的弧度,焊在钻头底板周边、六个边刀中间,钢板顶部和外侧镶上合金块,焊好的钢板高度高出边刀最外点30mm。
2..3.2制作导正器。
导正器焊在钻杆上,外部镶上合金块,直径φ3.36m,接在配重钻杆上部,距钻头底部8m。
2.3.3扫孔
把钻头下放到55m处,开始进行扫孔。时刻观察扭矩压力表的变化,待到钻具转动平稳、扭矩压力表变化不大时方可放钻,间断开启空压机循环孔内泥浆;扫孔至70m处时,连续不间断运行空压机进行泥浆循环。
2.3.4历时45天的时间,扫孔至74m,提钻检测。井孔最大偏差10cm,井孔纠斜偏取得成功。
2.4总结经验
2.4.1保持钻架的垂直度,机座的水平度,钻头、钻杆与机座的三心合一,钻进过程中的稳定性;
2.4.2安装扶正器、导向架、定位架,防止钻进过程倾斜;
2.4.3低速慢进,每钻进一定的深度,提起钻具快速空转扫孔,及时纠偏;
2.4.4当孔位垂直度偏差大于5‰时,则采取扫孔、扩孔等办法解决。
3钻杆折断3.1事故现象
在正常钻进时,发现钻杆扭矩忽然变小,而且下放钻杆,扭矩也不增加。把测绳下放到配重块上,上下提动钻杆,测绳无反映,认为钻杆断开,遂提钻检查发现钻杆与上法兰盘焊接处断开,该钻杆为导正器钻杆上第四根钻杆,所断处距地面53.5米。
3.2分析原因
主要是地层较硬、钻进扭矩较大;此根钻杆法兰盘处焊接缺陷。
3.3处理措施
3.3.1从提出的钻杆法兰盘断口可知,掉在孔内的钻杆断口处严重变形、扭曲不圆,否定使用内卡打捞器。(打捞出钻杆后,证实了当时判断是正确的) 。
3.3.2外卡打捞器加工难度大、时间长;
3.3.3用50mm厚钢板和φ56mm的钢丝绳套子,制作吊篮,吊篮顶部连接在钻杆底部,把吊篮送到钻杆扭断处。
3.3.4准备就绪后,潜水员下井,确定钻杆断处与吊篮的相对位置;再次下井,把吊篮套上钻杆,卡在所断钻杆法兰盘下部;提升钻杆,油缸压力表显示达到16 Mpa,表明连接成功,提出钻杆。
3.4总结经验
3.4.1项目施工前,要对钻机操作人员结合项目地层条件进行全面的技术培训,掌握钻进技术;
3.4.2每次下钻提钻要对各个连接点进行全面的仔细检查;3.4.3对断点部位的深度要准确测量;3.4.4抢占最佳时间段,处理事故要果断。
三、结语
大口径钻孔已应用到各领域,限于人员技术能力和设备材料制造水平,常发生孔内事故,面对事故不要盲目处理,要组织精干人员,对事故原因及施工条件仔细分析,制定合理处理方案,避免事故扩大。
参考文献
[1] 晁涣清、王汉章、李力《滚刀钻头在大口徑矿井施工的应用和应注意问题》
第九届全国大口径工程井施工技术研讨会《论文集》2007年
[2] 刘清泉、罗丙圣《杭州湾大桥桩基施工泥浆渗漏防治技术》
第十届全国大口径工程井施工技术研讨会《论文集》2010年