中板2800mm机组高压水除鳞系统节能改造

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  【摘  要】随着国家节能减排发展战略的积极推进,安钢中板2800mm机组现用的三台液耦调速离心式水泵存在着技术落后,使用成本高,效率低,能源浪费巨大的缺点,整套系统已经不能适应当今钢铁行业的微利运行,为此需要对现有高压水除鳞系统进行高压变频节能改造。
  【关键词】中板;高压水除磷系统;离心泵;高压变频;节能改造
  1、概述
  我厂高压水泵站是为2800中板轧线提供高压除鳞水的关键设备,是保证轧钢产品质量的关键节点。泵站现有3套离心式多级叶轮泵组,为保证除鳞水的压力和用水量,泵组采用高压大功率电机驱动,液力耦合器调速,同时为使之运行必须有油站和油泵等众多附属设备,用于冷却和传输功率。而当前,钢铁产能富余,轧钢节奏放缓,待温和各种工艺停车时间大大加长,现有的这种调速方式就存在技术落后,使用成本高,效率低的缺点,同时由于电机功率大,就不能频繁启停,需长时间怠速工作,其巨大的电能消耗对轧钢生产也是沉重的负担,对我们产品的节能降耗,提高竞争力极为不利,为此,高压水泵站的节能改造就迫在眉睫。
  2、控制系统介绍及方案实施
  目前随着高压变频技术的成熟和完善,因其无可比拟的优点(节能、稳定、无级调速等),应用越来越普及,特别是水泵风机负载,更是主要应用对象。经考察,我们决定选用施耐德公司的ATV1200系列高压变频器,利用高压变频器直接驱动电机,电机直接连接水泵,省去液力耦合器及附属设备,提高效率,节约电能消耗。
  2.1系统简介
  施耐德公司的ATV1200系列高压变频器,采用成熟的低压IGBT多电平单元串联技术,变压器柜和、功率单元柜、控制柜集成一起,集成多种附件,结构紧凑。高压主回路和控制器之间用光纤连接,抗干扰能力强,隔离完备。6/6.6KV等级下輸入采用30脉冲整流,电流谐波畸变率THDi小于2%,几乎不产生谐波;输出阶梯正弦PWM波形,接近完美正弦波——减少轴承、叶片的机械振动,有效保护电机和设备,可适用老系统和老电机的改造,不需输入/输出侧电抗器滤波器,不需考虑电缆长度,可靠性好,使用维护成本低。
  变频器采用恒压频比控制(VVVF)和无速度传感器的矢量控制方式,通过堵转试验和空载试验,采样定子转子的各种参数,建立电动机模型,进行异步电机的转矩、磁场解耦控制。控制精度高,响应快,另外变频器还有高压掉电后旋转起动功能,自动识别跟踪电动机转速并拖动负载到设定频率运行。
  变频器控制器基于DSP,CPLD,FPGA等先进的电子器件,集成小型PLC S7-200,用于柜内连锁控制及与外部系统的通讯,接受启停信号和速度给定,发出故障报警信号和各种模拟量信息。同时拥有10寸的中文触摸屏人机界面,通过该界面可运行、停止、复位高压变频调速系统,修改功能和参数,并可以浏览高压变频调速系统的状态和参数,参数浏览和修改采用不同的权限密码,避免误操作发生。
  2.2方案介绍
  经选型,我们选择ATA1200-3940-A60型变频器,变频器为一拖二方案,可带动1#、2#泵组电机运行,采用VVVF控制方式,变频器下火和电机间由高压接触器分断,两台高压接触器间有辅助点的互锁,高压接触器柜在另室放置,具有本地/远程控制方式,由泵站PLC控制,选择不同的泵组时,PLC控制自动或机旁手动切换,整个系统示意图如下:
  为变频器的投用高压水泵站控制系统PLC做出如下改动:
  硬件部分:
  新增开关量模板一块,用于和变频器内部PLC(S7-200)的点对点通信。控制变频器启停,接受变频器就绪和故障及报警信号,同时接受变频器下火高压接触器分闸,合闸反馈信号,利于泵站PLC的连锁,保证变频启动正确的泵组投入运行;
  接受变频器PLC来的两路模拟量输入信号:变频器输出到电机的电流和电机运行频率,为减少变频器对两台PLC之间模拟量信号的干扰,加装电压隔离器;
  软件部分:
  因变频改造省去了液力耦合器,所以软件中去掉了驱动液耦的工作油泵,勺管液压站油泵和主泵之间的连锁;
  去掉液力耦合器内6个温度检测点的温度报警和跳泵连锁;
  重新设定了泵组启泵的连锁条件,保持电机和泵组内部测温点的报警和跳泵连锁不变;
  对监控WinCC画面进行增删处理,新建相应的变量和归档,显示和记录变频的操作使用情况;
  2.3变频器主要参数表及说明:
  2.4系统调试
  变频器投入使用后,节能效果明显。变频改造前我们在PLC中编制程序监控并记录泵组运行数据,根据记录,泵组运行在2000rpm以上的时间占整个运行时间的28%,在2000rpm以下的时间占72%,由于泵组稳定运行只在接近满载的2880rpm和1400rpm左右,所以可以认为高速运行时间占将近28%,低速运行时间接近72%,其他都是两速度之间的过渡状态,因为是机械调速,升降速时间1-2秒左右,占时极短。泵组主要工作在低速循环工况下,欲求最佳的节能效果必须在低速工况下努力,逐步将变频器低速频率由28Hz降低到20Hz,电流由30A降低到11A,效果显著,但是泵组升速时间增加到9秒,(降速时间8秒,)这期间现场由于程序保护起作用,没有高压除鳞水,不能满足生产使用。经过考虑,改动原泵站的打压控制程序逻辑,原泵组是低于蓄水罐3水位时开始打压,高于5水位回到低速,现改为低于4水位时开始打压,高过5水位回低速,为保证节能效果,减少打压次数,调大4,5水位间距离,这样适度增加打压次数,满足现场使用,拿到节能的大头。改动后记录泵组高速运行时间(>2700rpm)占20%,低速运行时间(<1700rpm)占70% ,高低速切换时间占10%,考虑到升速时电流大,降速时电流小,可将10%的升降速时间看成5%的高速运行时间。
  3.结论:
  工程项目完成后,3台离心式泵组可分两组方式运行,1、2#泵组在变频器驱动下实现交替运行,可以一套检修,一套运行,充分保证变频器的投用率,3#泵组采用原来的液耦调速运行方式不变,一旦变频器故障,可迅速的恢复生产,保证先进性和可靠性的平衡。变频器投用后,泵运行稳定性也大为提高,泵组的噪音、震动都大为降低,运行电流下降更为明显,高速运行时电流由280A降低到234A 左右,低速运行电流由80A降到11A左右,节能效果显著。
  参考文献:
  [1]张选正,顾红兵  《中高压变频器应用技术》  电子工业出版社
  [2]唐英伟 《中高压变频器在水泥行业中的运用》 中国建材工业出版社
  [3]赵相宾、 仲明振 《高压变频器应用手册》 机械工业出版社
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