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【摘 要】500kV砚都站在进行220kV新间隔扩建的过程中,由于厂家接线错误,导致交流串入直流,在500kV砚都站这个大型变电站,交直流负荷错综复杂,导致220kV 2012开关误跳的事故事件,此事件影响重大,必须对相关问题进行分析研究,制定相应的对策,防止类似事故的发生。
【关键词】内部配线;交直流串线;跳闸
一、故障前运行方式
500kV砚都站220kV系统为双母双分段接线方式,220kV1M、2M母联2012开关、220kV 2M、6M分段2026开关在运行状态,220kV 1M、5M分段2015开关、220kV5M、6M母联2056开关在热备用状态。
运行方式为:500kV1M母线、2M母线运行;500kV砚西甲、乙线,玉砚甲、乙线,沧砚甲、乙线,肇砚甲、乙线正常运行;#1、#2、#3变高正常运行。
220kV砚珠甲线、砚端甲线、#1变中运行在220kV 1M母线;220kV砚东甲线、砚兴线、#2变中运行在220kV 2M母线;220kV砚榄甲线、砚后乙线、砚后甲线、#3变中运行在220kV 5M母线;220kV砚端乙线、砚榄乙线、砚东乙线运行在220kV6M母线;220kV1M、2M母联2012开关、220kV 2M、6M分段2026开关在运行,220kV 1M、5M分段2015开关、220kV5M、6M母联2056开关在热备用。220kV#1、#2、#5、#6PT在运行状态。
二、故障后运行方式
2018年12月22日11时28分48秒,500kV砚都站220kV1M、2M母联2012开关跳闸,造成220kV1M、2M母联2012开关停运。
2018年12月22日11时28分47秒,500kV砚都站220kV1M、2M母联2012开关跳闸,220kV母联2012开关保护、母差保护、主变保护等均无保护动作信息,220kV母联2012开关操作继电器箱第一组出口三相跳位灯全亮,而第二组出口三相跳位灯均不亮。检查220kV母联2012开关一次设备无异常,开关保护、母差保护、主变保护均无动作信息及异常信号,无母线失压,无负荷损失。
现场检查220kV母联2012开关保护、母差保护、主变保护等均无保护动作信息,220kV母联2012开关操作继电器箱第一组出口三相跳位灯全亮,而第二组出口三相跳位灯均不亮。检查220kV母联2012开关一次设备无异常,开关保护、母差保护、主变保护均无动作信息及异常信号,后台有#1直流系统故障告警信号,无母线失压,无负荷损失。
三、故障原因分析
2018年12月22日11时28分47秒,500kV砚都站220kV1M、2M母联2012开关跳闸,现场检查220kV母联2012开关一次设备无异常,220kV母联2012开关保护、母差保护、主变保护等均无保护动作信息,220kV母联2012开关操作继电器箱第一组出口三相跳位灯全亮,而第二组出口三相跳位灯均不亮。跳闸未造成母线失压、负荷损失,于11时50分将现场检查情况汇报调度。
变电继保人员到220kV继保室I检查,发现220kV母联2012开关RCS-923A保护装置无动作报告,面板灯仅运行灯亮;CZX-12R1操作箱第一组出口三相跳闸灯全亮,而第二组出口三相跳闸灯等均不亮;此外,其他相关保护(变压器保护、母差保护、失灵保护)均未动作。
对220kV母联2012开关动作录波图进行查看,开关跳闸前,母联2012开关电流、电压波形正常,无相关故障量,仅有开关位置和第一组跳闸出口有变位(三相),无其他保护动作记录,判断为非保护动作跳閘。初步怀疑220kV母联2012开关跳闸与站内施工有关联,立即停止了施工人员继续施工。
事件发生前扩建220kV砚珠甲线的施工还处于施工自检阶段。在220kV1M、2M母联2012开关跳闸前,施工队正在对220kV砚珠甲线间隔设备接入交流、直流电源,并计划在接入交、直流电源后进行开关的分合闸试验;按照施工规范作业要求,施工队进行了以下工作:
1、在未投入交流、直流电源空开前,分别测试交、直流回路对地绝缘,交、直流回路之间绝缘,交流回路耐压试验,测试结果合格;
2、投入本间隔所有直流电源空开,逐个拉合每个直流电源空气开关,分别测量该空开负荷侧两级对地、两级之间的交、直流电压,确认没有寄生回路,完成该间隔的直流电源接入,同时检查各保护、测控装置工作正常;
3、对该间隔端子箱交流电源空开下级,用万用表逐个测量确认无交流、直流电压后,投入所有交流电源空开。
在完成交流、直流电源的接入后,便对开关进行分、合闸试验;这时发现开关已在合闸位置,于是对开关进行就地分闸操作;准备进行开关合闸操作时,施工负责人接到运行人员通知220kV母联2012开关跳闸,要求现场停止施工,退出所有交、直流电源。
针对施工队的作业内容,继保班人员在确认新间隔与交、直流电源已完全隔离的情况下,投入端子箱所有交流电源空开,检查该间隔交、直流回路的绝缘是否正常:在开关机构箱分别检查控制回路、交流回路的对地绝缘,绝缘电阻大于10MΩ;检查控制回路与交流回路之间绝缘,绝缘电阻为0Ω,判断开关控制回路与交流回路之间存在寄生。
打下端子箱储能电机电源空开,机构箱控制回路正电与储能回路绝缘大于200MΩ。在端子箱检查,发现开关就地合闸闭锁回路与交流电源A相绝缘为0Ω,进一步检查发现2G刀闸的常闭节点回路与A相绝缘为0Ω。从而确认故障点在2G刀闸机构箱。检查2G刀闸机构箱,X1:33端子接外部线BS01a(就地闭锁合闸回路正电),内部线AUS13;X1:35端子接外部线884(刀闸控制回路,交流回路),内部线AUS15。AUS13与AUS15为2G刀闸的常闭接点,此时刀闸在分位,常闭接点导通。
经检查图纸,正确的接法,X1:34应接内部线AUS15,X1:35应接内部线AUS17。
当时开关控制电源投入,刀闸回路控制电源投入,1G刀闸分位,2G刀闸分位,开关合位,初步判断当开关机构就地操作试验时,开关由合位变到分位时(DLA,DLB,DLC常闭接点由分变合),884回路由0V升至220V,交流经AUS13、AUS15这幅接点串进直流回路。
当交流电源串入到低压直流系统正极上时,因交流电系统是一个接地的电源系统,会通过直流系统的对地电容构成回路,对线圈正端接有较大容量电容(接入电缆较长,电缆分布电容较大)的继电器,存在出口动作的可能。
四、防范事故再次发生的措施
1.新建、扩建间隔所用直流电源全部采用独立的移动式直流电源,实现与站内直流系统的隔离,避免站内交直流系统串接。
2.新建、扩建间隔二次回路验收除直流回路对地绝缘、交流回路对地绝缘外,增加交直流回路之间的绝缘测试,避免交直流回路串接的问题。
要求施工单位对所有新设备的厂家内部接线重新进行核对,避免厂家内部接错线的情况发生。
(作者单位:广东电网有限责任公司肇庆供电局)
【关键词】内部配线;交直流串线;跳闸
一、故障前运行方式
500kV砚都站220kV系统为双母双分段接线方式,220kV1M、2M母联2012开关、220kV 2M、6M分段2026开关在运行状态,220kV 1M、5M分段2015开关、220kV5M、6M母联2056开关在热备用状态。
运行方式为:500kV1M母线、2M母线运行;500kV砚西甲、乙线,玉砚甲、乙线,沧砚甲、乙线,肇砚甲、乙线正常运行;#1、#2、#3变高正常运行。
220kV砚珠甲线、砚端甲线、#1变中运行在220kV 1M母线;220kV砚东甲线、砚兴线、#2变中运行在220kV 2M母线;220kV砚榄甲线、砚后乙线、砚后甲线、#3变中运行在220kV 5M母线;220kV砚端乙线、砚榄乙线、砚东乙线运行在220kV6M母线;220kV1M、2M母联2012开关、220kV 2M、6M分段2026开关在运行,220kV 1M、5M分段2015开关、220kV5M、6M母联2056开关在热备用。220kV#1、#2、#5、#6PT在运行状态。
二、故障后运行方式
2018年12月22日11时28分48秒,500kV砚都站220kV1M、2M母联2012开关跳闸,造成220kV1M、2M母联2012开关停运。
2018年12月22日11时28分47秒,500kV砚都站220kV1M、2M母联2012开关跳闸,220kV母联2012开关保护、母差保护、主变保护等均无保护动作信息,220kV母联2012开关操作继电器箱第一组出口三相跳位灯全亮,而第二组出口三相跳位灯均不亮。检查220kV母联2012开关一次设备无异常,开关保护、母差保护、主变保护均无动作信息及异常信号,无母线失压,无负荷损失。
现场检查220kV母联2012开关保护、母差保护、主变保护等均无保护动作信息,220kV母联2012开关操作继电器箱第一组出口三相跳位灯全亮,而第二组出口三相跳位灯均不亮。检查220kV母联2012开关一次设备无异常,开关保护、母差保护、主变保护均无动作信息及异常信号,后台有#1直流系统故障告警信号,无母线失压,无负荷损失。
三、故障原因分析
2018年12月22日11时28分47秒,500kV砚都站220kV1M、2M母联2012开关跳闸,现场检查220kV母联2012开关一次设备无异常,220kV母联2012开关保护、母差保护、主变保护等均无保护动作信息,220kV母联2012开关操作继电器箱第一组出口三相跳位灯全亮,而第二组出口三相跳位灯均不亮。跳闸未造成母线失压、负荷损失,于11时50分将现场检查情况汇报调度。
变电继保人员到220kV继保室I检查,发现220kV母联2012开关RCS-923A保护装置无动作报告,面板灯仅运行灯亮;CZX-12R1操作箱第一组出口三相跳闸灯全亮,而第二组出口三相跳闸灯等均不亮;此外,其他相关保护(变压器保护、母差保护、失灵保护)均未动作。
对220kV母联2012开关动作录波图进行查看,开关跳闸前,母联2012开关电流、电压波形正常,无相关故障量,仅有开关位置和第一组跳闸出口有变位(三相),无其他保护动作记录,判断为非保护动作跳閘。初步怀疑220kV母联2012开关跳闸与站内施工有关联,立即停止了施工人员继续施工。
事件发生前扩建220kV砚珠甲线的施工还处于施工自检阶段。在220kV1M、2M母联2012开关跳闸前,施工队正在对220kV砚珠甲线间隔设备接入交流、直流电源,并计划在接入交、直流电源后进行开关的分合闸试验;按照施工规范作业要求,施工队进行了以下工作:
1、在未投入交流、直流电源空开前,分别测试交、直流回路对地绝缘,交、直流回路之间绝缘,交流回路耐压试验,测试结果合格;
2、投入本间隔所有直流电源空开,逐个拉合每个直流电源空气开关,分别测量该空开负荷侧两级对地、两级之间的交、直流电压,确认没有寄生回路,完成该间隔的直流电源接入,同时检查各保护、测控装置工作正常;
3、对该间隔端子箱交流电源空开下级,用万用表逐个测量确认无交流、直流电压后,投入所有交流电源空开。
在完成交流、直流电源的接入后,便对开关进行分、合闸试验;这时发现开关已在合闸位置,于是对开关进行就地分闸操作;准备进行开关合闸操作时,施工负责人接到运行人员通知220kV母联2012开关跳闸,要求现场停止施工,退出所有交、直流电源。
针对施工队的作业内容,继保班人员在确认新间隔与交、直流电源已完全隔离的情况下,投入端子箱所有交流电源空开,检查该间隔交、直流回路的绝缘是否正常:在开关机构箱分别检查控制回路、交流回路的对地绝缘,绝缘电阻大于10MΩ;检查控制回路与交流回路之间绝缘,绝缘电阻为0Ω,判断开关控制回路与交流回路之间存在寄生。
打下端子箱储能电机电源空开,机构箱控制回路正电与储能回路绝缘大于200MΩ。在端子箱检查,发现开关就地合闸闭锁回路与交流电源A相绝缘为0Ω,进一步检查发现2G刀闸的常闭节点回路与A相绝缘为0Ω。从而确认故障点在2G刀闸机构箱。检查2G刀闸机构箱,X1:33端子接外部线BS01a(就地闭锁合闸回路正电),内部线AUS13;X1:35端子接外部线884(刀闸控制回路,交流回路),内部线AUS15。AUS13与AUS15为2G刀闸的常闭接点,此时刀闸在分位,常闭接点导通。
经检查图纸,正确的接法,X1:34应接内部线AUS15,X1:35应接内部线AUS17。
当时开关控制电源投入,刀闸回路控制电源投入,1G刀闸分位,2G刀闸分位,开关合位,初步判断当开关机构就地操作试验时,开关由合位变到分位时(DLA,DLB,DLC常闭接点由分变合),884回路由0V升至220V,交流经AUS13、AUS15这幅接点串进直流回路。
当交流电源串入到低压直流系统正极上时,因交流电系统是一个接地的电源系统,会通过直流系统的对地电容构成回路,对线圈正端接有较大容量电容(接入电缆较长,电缆分布电容较大)的继电器,存在出口动作的可能。
四、防范事故再次发生的措施
1.新建、扩建间隔所用直流电源全部采用独立的移动式直流电源,实现与站内直流系统的隔离,避免站内交直流系统串接。
2.新建、扩建间隔二次回路验收除直流回路对地绝缘、交流回路对地绝缘外,增加交直流回路之间的绝缘测试,避免交直流回路串接的问题。
要求施工单位对所有新设备的厂家内部接线重新进行核对,避免厂家内部接错线的情况发生。
(作者单位:广东电网有限责任公司肇庆供电局)