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服饰质检小组:“无中生有”要效益
台塑董事长王永庆提出一个“鱼骨理论”,让鱼骨生出小鱼来,从无中生有,从而创造新价值。拿服饰质检来说,检验完肩章一序后,原流程卡随返修退回操作工,合格产品向后序继续传送,这就需要重填流程卡,一年下来,多使用的流程卡也是一个不小的数目,自从公司提出降本增效要求后,小组成员就在留意是否有替代品,有裁下来的废纸边角料,拿这些做流程卡,变废为宝,既减少了垃圾,又增加了效益,真正做到了无中生有见效益。
作为一线员工能做的就是不遗余力地执行公司决定,认真做好自己的本职工作。我们相信,只要从自己做起,从身边做起,节约材料,节约能源,降低原料成本,就一定能为公司贡献一份力量。
污水处理站:制度创新 责任到人
污水处理站进行技改后,由于工艺新、设备多,制定了一些可操作性强的制度。但是,随着企业的快速发展和自身需要,这些制度中仍存在着不切合实际或者不够具体等情况,污水处理站以学习台塑经验为切入点,通过征求实际操作者的意见和职工自身经验,创新管理思维,又重新制定了一套切合实际的操作制度和管理制度。
此外,为了保证班组成本管理工作正常运行,对污水处理站吨水处理成本实行了指标分解,即技术员和班组长负责责任的110%,运行人员负责责任的100%,脱泥人员负责责任的 50%。在每个月的公司经济活动分析会后,班组要组织成员召开分析会,确定本月主要变量成本中“哪项发生了异常?为什么发生了异常?是否可控?”并做到记录在案,实时兑现。
线带车间:设备改进显身手
在当前严峻的市场经济面前,如何在老产品上降成本是对车间的一次挑战。既然是挑战,同时也蕴含着机会。公司通过学习台塑先进的管理经验和理念,不断进行自我超越,成功对老产品进行工艺操作方法和设备改进,不仅提高了产品质量和劳动效率,还降低了成本。
82急救包虽然生产了近30年,尤其是订带工序,一直采用普通平缝机进行操作,不但浪费工时,而且容易剪破布料。针对这一问题,车间改变思维模式,从设备改进入手,采用电脑平缝机,返修率比原来降低了10%以上,劳动效率也大幅提高。
背包绳带作为车间的最老产品,至今仍是线带车间的拳头产品。车间目前正在使用的高速织带机,纬线的质量至关重要,如果纬线发涩,就会造成断线,材料浪费严重,为此车间积极主动地和器材部门沟通,对原材料进行多次试验,生产实践中摸索出了“尾砂接头”的办法,以前纬线的小底子总是用不完,造成不少浪费,通过采用这个办法,实现节约原材料1.5%。
底布组:从点滴做起
响应集团公司号召,服饰车间底布班组积极围绕公司提出的“三抓、两降、一控制”总要求,对生产过程中重点环节分析改进、深挖潜力、提质降耗。如肩章底布树脂衬中的粗纱接头,以前一律作为原残不再使用,导致材料消耗超标,现在要求操作工遇到此类情况,用小剪刀稍微拨一下,再将接头剪掉使用,经过技术部门鉴定封样,可以作为合格品流入下道工序,使得消耗降低了1%以上。
“能用左手做的事不用右手去做,能用脚做的事不用手去做,单手干活效率低,两手空闲不挣钱,动作太多费时间,两手交换动作慢,多余动作添混乱。”台塑经验教育我们应以秒计算,不断提高效率。鉴于此,服饰车间底布组树立了一名左右手同时操作的员工为标杆,不仅要求新员工必须学习此手法,而且在全班组进行推广普及。经过初步计算,劳动效率明显提高,以现在的劳动定额生产1副产品耗时48秒,如果每两副减少1秒,一天产量可减低300秒,提高效率1.04%,即在其它条件不变的情况下,效率提高可降低单位成本。
不仅如此,服饰车间底布组将活动的宗旨落实在身边的小事、一点一滴、一针一线,为节约成本、提质增效尽自己的一份绵薄之力。在缝纫机针的领用上,严格实行一次只能换领一根、手中备补一根的办法;在剪刀的使用上,采取修旧利废的办法,集中起来让机修师傅打磨后继续使用,间接降低成本费用;在缝纫线的使用上,采取拿空线轴换线的办法。
台塑董事长王永庆提出一个“鱼骨理论”,让鱼骨生出小鱼来,从无中生有,从而创造新价值。拿服饰质检来说,检验完肩章一序后,原流程卡随返修退回操作工,合格产品向后序继续传送,这就需要重填流程卡,一年下来,多使用的流程卡也是一个不小的数目,自从公司提出降本增效要求后,小组成员就在留意是否有替代品,有裁下来的废纸边角料,拿这些做流程卡,变废为宝,既减少了垃圾,又增加了效益,真正做到了无中生有见效益。
作为一线员工能做的就是不遗余力地执行公司决定,认真做好自己的本职工作。我们相信,只要从自己做起,从身边做起,节约材料,节约能源,降低原料成本,就一定能为公司贡献一份力量。
污水处理站:制度创新 责任到人
污水处理站进行技改后,由于工艺新、设备多,制定了一些可操作性强的制度。但是,随着企业的快速发展和自身需要,这些制度中仍存在着不切合实际或者不够具体等情况,污水处理站以学习台塑经验为切入点,通过征求实际操作者的意见和职工自身经验,创新管理思维,又重新制定了一套切合实际的操作制度和管理制度。
此外,为了保证班组成本管理工作正常运行,对污水处理站吨水处理成本实行了指标分解,即技术员和班组长负责责任的110%,运行人员负责责任的100%,脱泥人员负责责任的 50%。在每个月的公司经济活动分析会后,班组要组织成员召开分析会,确定本月主要变量成本中“哪项发生了异常?为什么发生了异常?是否可控?”并做到记录在案,实时兑现。
线带车间:设备改进显身手
在当前严峻的市场经济面前,如何在老产品上降成本是对车间的一次挑战。既然是挑战,同时也蕴含着机会。公司通过学习台塑先进的管理经验和理念,不断进行自我超越,成功对老产品进行工艺操作方法和设备改进,不仅提高了产品质量和劳动效率,还降低了成本。
82急救包虽然生产了近30年,尤其是订带工序,一直采用普通平缝机进行操作,不但浪费工时,而且容易剪破布料。针对这一问题,车间改变思维模式,从设备改进入手,采用电脑平缝机,返修率比原来降低了10%以上,劳动效率也大幅提高。
背包绳带作为车间的最老产品,至今仍是线带车间的拳头产品。车间目前正在使用的高速织带机,纬线的质量至关重要,如果纬线发涩,就会造成断线,材料浪费严重,为此车间积极主动地和器材部门沟通,对原材料进行多次试验,生产实践中摸索出了“尾砂接头”的办法,以前纬线的小底子总是用不完,造成不少浪费,通过采用这个办法,实现节约原材料1.5%。
底布组:从点滴做起
响应集团公司号召,服饰车间底布班组积极围绕公司提出的“三抓、两降、一控制”总要求,对生产过程中重点环节分析改进、深挖潜力、提质降耗。如肩章底布树脂衬中的粗纱接头,以前一律作为原残不再使用,导致材料消耗超标,现在要求操作工遇到此类情况,用小剪刀稍微拨一下,再将接头剪掉使用,经过技术部门鉴定封样,可以作为合格品流入下道工序,使得消耗降低了1%以上。
“能用左手做的事不用右手去做,能用脚做的事不用手去做,单手干活效率低,两手空闲不挣钱,动作太多费时间,两手交换动作慢,多余动作添混乱。”台塑经验教育我们应以秒计算,不断提高效率。鉴于此,服饰车间底布组树立了一名左右手同时操作的员工为标杆,不仅要求新员工必须学习此手法,而且在全班组进行推广普及。经过初步计算,劳动效率明显提高,以现在的劳动定额生产1副产品耗时48秒,如果每两副减少1秒,一天产量可减低300秒,提高效率1.04%,即在其它条件不变的情况下,效率提高可降低单位成本。
不仅如此,服饰车间底布组将活动的宗旨落实在身边的小事、一点一滴、一针一线,为节约成本、提质增效尽自己的一份绵薄之力。在缝纫机针的领用上,严格实行一次只能换领一根、手中备补一根的办法;在剪刀的使用上,采取修旧利废的办法,集中起来让机修师傅打磨后继续使用,间接降低成本费用;在缝纫线的使用上,采取拿空线轴换线的办法。