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国网保定供电公司调度控制中心
地区电网变电站电压越限问题普遍存在,电压质量问题直接关系到变电站设备运行及对用户的正常供电。本文针对变电站出现的10kV母线电压越限问题,深入挖据自动电压控制(AVC)系统历史运行数据,不断优化AVC控制策略,与设备运维部门建立无功电压设备缺陷闭环管控机制,从技术措施和管理手段两方面入手,最大限度了提升10kV母线电压质量,取得了显著成效。
变电站 母线
原因分析
(1)AVC策略原因,急需优化调整。D5000的AVC系统控制策略基于限值调整,存在部分情况下的调节不及时和个别设备的超调问题。由于控制策略原因,可能出现电压瞬时越限、设备闭锁调压、存在调压矛盾等情况,如人工监控不到位,很难满足电压质量要求。
(2)设备质量原因。因变电站设备质量参次不齐,有载调压装置、无功补偿设备等遗留缺陷过多,AVC无法自动调压,靠人工监视手动调整无法满足要求,只能通过运维人员现场调压,电压质量很难保证。
(3)改造资金紧缺。提升电压合格率的根本解决办法是提升设备运行水平,但由于农网、主网设备缺陷过多,部分设备厂家已倒闭,集中整治带来的资金问题制约着指标的提升空间。
解决对策
(1)优化AVC系统控制策略
第一,電压瞬时越限问题。因负荷变化过快、AVC动过滞后等原因,现实中常出现某时段电压瞬时越限的现象。针对以上情况,可详细划分控制时段,对某重点时段设定特殊控制限值。可在负荷快速增长前调高前一特定时段电压最低限值,在负荷快速下降前降低前一特定时段电压最高限值,有效避免负荷增长过快而导致的设备闭锁调压,确保AVC提前动作,满足电压正常范围运行水平。
第二,动作次数达到设定限值而导致设备闭锁问题。通过日分析,及时掌握变电站的主变分接头、电容器动作情况,对于日动作次数达到或接近限值的主变、电容器逐个分析原因,及时优化放宽电压限值,减少动作次数。针对部分变电站重负荷或负荷上涨、下降变化较快的情况,优化上级220kV变电站110kV侧母线电压,实现厂站间的调压配合,减少设备不必要动作次数,提升调节质量。与运检部沟通,详细了解设备运行情况,对于设备运行水平较高的变电站,适当增加不同时段主变或电容器动作次数,在确保设备运行安全的前提下充分发挥AVC自动调节能力。
第三,主变中低压侧母线调压矛盾问题。部分220kV或110kV变电站,因主变中低压母线负荷分配不均,存在中低压侧母线一侧负荷较重,电压偏低,同时另一侧负荷较轻,电压偏高的现象。针对此类现象,可设定特殊控制策略,统筹兼顾,适当放宽35kV母线电压,提高10kV母线电压限值,最大限度减少电压越限时间。
第四,对于春灌、夏季、冬季大负荷期间,开展特殊时段动作分析,结合电压合格率、功率因数,对存在问题的部分厂站开展策略探寻,对于主变设备参数不一致(低压侧额定电压不一致等)引发的设备超调或不调进行特殊处理,确保厂站的可靠动作及时,进一步提升AVC控制水平。
第五,针对县公司AVC系统运行情况,由市公司统筹安排,与各县市公司共同配合分析,开展电压限值、动作次数的特殊定义,实现农网AVC电压控制水平提升,确保农网电压合格率在较高水平运行。
(2)加强电压监控调整
第一,对于AVC控制策略引发的电压越限,各级监控加强人工干预,同时向地调无功电压管理专责或县调相关人员反映,由地调方式统一指导优化AVC控制策略。
第二,由于负荷原因或者存在调压矛盾而导致电压越限的变电站,各级监控制定重点站监控明细,结合各站负荷变化规律,确定电压越限时段,做到重点站、重点时段、重点监视、提前调整。
第三,对于县调管辖设备,因缺陷导致本站无调压手段时,县调可向地调提出申请,由地调监控班协助调整上级35kV母线电压。
(3)合理调整运行方式
第一,合理调整变电站主变中低压侧母线运行方式,可将母线运行方式由分裂运行改为分开运行,消除因无功补偿装置缺陷或主变有载调压异常等引起的电压越限。
第二,针对110kV主变中压侧母线电压异常的情况,停电调整主变中压侧分头位置,有效改善35kV电压等级电压质量。此外,在变电站初设时还应向规划部门提出相关建议,考虑主变中压侧额定电压比,避免中压侧额定电压过高引起的方式调整不灵活、导致主变中压侧母线越高限的现象。
(4)强化缺陷闭环管控
第一,对于自动化设备缺陷,地调自动化专责应对设备缺陷进行分类排序,优先消除对电压影响程度较大的缺陷。
第二,根据设备消缺难度及对电压质量提升的影响程度,分阶段优先完成重点变电站的无功设备缺陷治理,分别逐一明确缺陷的类型、责任单位、所属专业、消除情况及计划安排,要求运检部门每周报送本周缺陷治理情况。
第三,在迎峰度夏、度冬等大负荷关键时期,将无功电压设备缺陷处理提升一个等级。对于可处理难度不大的缺陷立即处理;对于短期无法消缺的,报送大修技改储备项目,尽早完成消缺任务,确保无功电压水平满足要求,不断降低线损,提高电网运行经济效益。
实施效果
经过四个月的集中整治,保定公司10千伏母线电压合格率指标由6月份97.4%上升至10月份99.8%,提升效果显著。电压质量的提高和无功功率的就地平衡,降低了网内无功传输,提升了功率因数,降低了网损,提高了电网经济运行效益。
[1]宋凯.北京110kV智能变电站的设计与研究[D].华北电力大学,2013
[2]刘志辉.基于逐层模糊法的东阳变电站工程风险综合评价研究[D]. 华北电力大学,2013
地区电网变电站电压越限问题普遍存在,电压质量问题直接关系到变电站设备运行及对用户的正常供电。本文针对变电站出现的10kV母线电压越限问题,深入挖据自动电压控制(AVC)系统历史运行数据,不断优化AVC控制策略,与设备运维部门建立无功电压设备缺陷闭环管控机制,从技术措施和管理手段两方面入手,最大限度了提升10kV母线电压质量,取得了显著成效。
变电站 母线
原因分析
(1)AVC策略原因,急需优化调整。D5000的AVC系统控制策略基于限值调整,存在部分情况下的调节不及时和个别设备的超调问题。由于控制策略原因,可能出现电压瞬时越限、设备闭锁调压、存在调压矛盾等情况,如人工监控不到位,很难满足电压质量要求。
(2)设备质量原因。因变电站设备质量参次不齐,有载调压装置、无功补偿设备等遗留缺陷过多,AVC无法自动调压,靠人工监视手动调整无法满足要求,只能通过运维人员现场调压,电压质量很难保证。
(3)改造资金紧缺。提升电压合格率的根本解决办法是提升设备运行水平,但由于农网、主网设备缺陷过多,部分设备厂家已倒闭,集中整治带来的资金问题制约着指标的提升空间。
解决对策
(1)优化AVC系统控制策略
第一,電压瞬时越限问题。因负荷变化过快、AVC动过滞后等原因,现实中常出现某时段电压瞬时越限的现象。针对以上情况,可详细划分控制时段,对某重点时段设定特殊控制限值。可在负荷快速增长前调高前一特定时段电压最低限值,在负荷快速下降前降低前一特定时段电压最高限值,有效避免负荷增长过快而导致的设备闭锁调压,确保AVC提前动作,满足电压正常范围运行水平。
第二,动作次数达到设定限值而导致设备闭锁问题。通过日分析,及时掌握变电站的主变分接头、电容器动作情况,对于日动作次数达到或接近限值的主变、电容器逐个分析原因,及时优化放宽电压限值,减少动作次数。针对部分变电站重负荷或负荷上涨、下降变化较快的情况,优化上级220kV变电站110kV侧母线电压,实现厂站间的调压配合,减少设备不必要动作次数,提升调节质量。与运检部沟通,详细了解设备运行情况,对于设备运行水平较高的变电站,适当增加不同时段主变或电容器动作次数,在确保设备运行安全的前提下充分发挥AVC自动调节能力。
第三,主变中低压侧母线调压矛盾问题。部分220kV或110kV变电站,因主变中低压母线负荷分配不均,存在中低压侧母线一侧负荷较重,电压偏低,同时另一侧负荷较轻,电压偏高的现象。针对此类现象,可设定特殊控制策略,统筹兼顾,适当放宽35kV母线电压,提高10kV母线电压限值,最大限度减少电压越限时间。
第四,对于春灌、夏季、冬季大负荷期间,开展特殊时段动作分析,结合电压合格率、功率因数,对存在问题的部分厂站开展策略探寻,对于主变设备参数不一致(低压侧额定电压不一致等)引发的设备超调或不调进行特殊处理,确保厂站的可靠动作及时,进一步提升AVC控制水平。
第五,针对县公司AVC系统运行情况,由市公司统筹安排,与各县市公司共同配合分析,开展电压限值、动作次数的特殊定义,实现农网AVC电压控制水平提升,确保农网电压合格率在较高水平运行。
(2)加强电压监控调整
第一,对于AVC控制策略引发的电压越限,各级监控加强人工干预,同时向地调无功电压管理专责或县调相关人员反映,由地调方式统一指导优化AVC控制策略。
第二,由于负荷原因或者存在调压矛盾而导致电压越限的变电站,各级监控制定重点站监控明细,结合各站负荷变化规律,确定电压越限时段,做到重点站、重点时段、重点监视、提前调整。
第三,对于县调管辖设备,因缺陷导致本站无调压手段时,县调可向地调提出申请,由地调监控班协助调整上级35kV母线电压。
(3)合理调整运行方式
第一,合理调整变电站主变中低压侧母线运行方式,可将母线运行方式由分裂运行改为分开运行,消除因无功补偿装置缺陷或主变有载调压异常等引起的电压越限。
第二,针对110kV主变中压侧母线电压异常的情况,停电调整主变中压侧分头位置,有效改善35kV电压等级电压质量。此外,在变电站初设时还应向规划部门提出相关建议,考虑主变中压侧额定电压比,避免中压侧额定电压过高引起的方式调整不灵活、导致主变中压侧母线越高限的现象。
(4)强化缺陷闭环管控
第一,对于自动化设备缺陷,地调自动化专责应对设备缺陷进行分类排序,优先消除对电压影响程度较大的缺陷。
第二,根据设备消缺难度及对电压质量提升的影响程度,分阶段优先完成重点变电站的无功设备缺陷治理,分别逐一明确缺陷的类型、责任单位、所属专业、消除情况及计划安排,要求运检部门每周报送本周缺陷治理情况。
第三,在迎峰度夏、度冬等大负荷关键时期,将无功电压设备缺陷处理提升一个等级。对于可处理难度不大的缺陷立即处理;对于短期无法消缺的,报送大修技改储备项目,尽早完成消缺任务,确保无功电压水平满足要求,不断降低线损,提高电网运行经济效益。
实施效果
经过四个月的集中整治,保定公司10千伏母线电压合格率指标由6月份97.4%上升至10月份99.8%,提升效果显著。电压质量的提高和无功功率的就地平衡,降低了网内无功传输,提升了功率因数,降低了网损,提高了电网经济运行效益。
[1]宋凯.北京110kV智能变电站的设计与研究[D].华北电力大学,2013
[2]刘志辉.基于逐层模糊法的东阳变电站工程风险综合评价研究[D]. 华北电力大学,2013