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[摘 要]近年来,采油厂举升工艺配套技术,以”延周期、提泵效“为工作重点,逐步向“油藏、井筒、地面“一体化配套延伸,按照”长冲程、慢冲次、大泵径、浅泵挂、高泵效“的设计思路,针对不同”井型、井况、油藏特征”开展技术攻关,规模推广成熟工艺,探索引进新工艺新技术,创新实施差异化治理,逐步形成了一系列适合采油厂开发的举升工艺配套技术,工艺指标整体向好。
[关键词]延周期 提泵效 举升工艺配套
中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)01-0187-01
经过两年的研究与探索,总结出了不同井况条件下的举升工艺配套技术,基本形成了具有采油厂特色的延周期提泵效系列技术。
1、深斜井的配套技术
以周青庄一、 友谊油田为代表的高压低渗深层油藏, 伴有井眼轨迹复杂,地层供夜能力差、管杆偏磨严重 等问题,探索出了 “较小泵径+ 长冲程+慢冲次+内衬油管”主体配套技术。
两年累计应用51口,平均冲程由4.3米提升到5.2米,冲次由3.6次降低到2.2次,检泵周期延长358天。
创新技术:“较大泵径浅泵挂、长尾管”举升管柱,利用了虹吸原理,保证井筒内液体顺利进泵,成功将抽油杆的承载转移到油管,延长了抽油杆的使用寿命,同时降低了生产能耗。
创新技术在深井上整体应用
A85-1区块整体应用:
A85-8井:泵下尾管采用 φ62mm小直径油管为并加长500米(至2800米),作业后液量由11.5方上升至22.3方,泵效由47.0%上升至70.3%,免修期超过1080天,目前高含水关井。
创新技术在斜井上应用典型井:
B23-17井:典型的五段式大斜度短周期井, 浅层造斜120-420m造斜至23.27°
中途降斜1110-1770m降斜至2.22°,给举升管柱带来困扰。2017年4月采取浅泵挂、长尾管配套后载荷下降3.13kN;采液单耗由6.7kW.h降低到4.91kW.h;周期超过180天,继续有效。
2、注聚受益井配套技术
明三4层系注聚受益井见效后,出现了类似稠油偏磨的情况,初期检泵频繁,开展了多种配套工艺的尝试,经过总结经验,探索出了 “长冲程+慢冲次+3寸内衬油管+大泵浅抽”举升工艺,躺井次数逐年减低。
创新点: 3寸油管防偏磨技术。
例如:B7-11井,配套工作制度6.0/2.6,采用89mm油管,泵径70mm/泵深560m,实施后免修期由150天延长至877天。
3、稠油井
刘官庄油田稠油油藏具有油层温度低、原油粘度大等特点,自投入开发以来,我们从管、杆、泵 到 地面配套设备、生产参数的匹配都进行了诸多的尝试和创新,最终总结出了四类举升管柱,基本实现了一类一策。
油管:内衬油管;3寸油管、组合创新
尾管: 短尾管、长尾管,大直径、小直径,配套创新。
抽油杆:空心电加热杆(加热位置)、H级普通杆(25mm/22mm)组合
抽油泵:稠油泵、大流道泵、强启闭泵、大流道斜井泵、防砂泵等。
地面参数:长冲程,低冲次(根据原油物性及供夜情况选择 0.9-2.5)
稠油常规井主体配套技术:“长冲程+慢冲次+3寸内衬油管+空心电加热”
刘官庄油田稠油油藏油层温度低、原油粘度大,38口稠油生产井中28口推广应用该项技术,总日产油水平116.7吨,平均泵效68.9%,累产油12.78万吨,连续稳定生产。先导试验功勋井,庄浅33-41井,已连续正常生产1340天,目前日产液18方,日产油10.5吨,含水41.6%,泵效96.9%,累产油14358吨。
稠油定向井、直井 无尾管配套技术—首创技术
直接利用泵底阀作为进液口,充分降低稠油进泵阻力,解决了进泵困难的瓶颈。推广应用16口,平均泵效61.5%。
特稠油庄10井,原油粘度12302 mPa.s (50℃),相对密度0.981,初期按常规管柱配套,未实现正常生产,创新采用无尾管管柱后,连续正常生产412天后,高含水关,累产油2022吨。
稠油水平井 ----大直径尾管入窗技术,油田公司首创
稠油水平井创新采用Φ 89mm大油管作为尾管伸至水平段,创造低摩阻油流通道,泵效显著提高。应用4口井,均实现了正常穩定生产。目前,刘3-6H转潜油螺杆泵,其余两口井提液转电泵。
稠油大斜度井:大直径油管特高温内衬配套技术---首创
在19口井上试验并推广了 直径为89毫米 配套 特高温(180℃)内衬油管,防偏磨效果提升、摩阻减少、载荷降低,周期延长,生产能耗减少。如:刘1-6井:450米造斜,泵挂处井斜21.5°,2017年3月应用此技术后,载荷下降10KN, 日产2.5吨,累产油5389吨,连续平稳生产。
稠油无杆泵配套:电泵举升工艺
在刘官庄稠油区块三口水平井上开展了“小泵径+高扬程+大功率”电泵组合管柱先导试验,取得了成功,为取代稠油井筒电加热开采技术提供了经验。
例如:C5-10H井,投产初期,大排量电泵生产,泵效较低,2016年1月检泵提泵效,优化电泵参数,采用70方小排量,深入油层顶(1480m),提高扬程到1800m,电机功率升级到65.5Kw后,泵效由10%提升到84%,初期日产油42吨,累增油4521吨,目前日产油8.2吨,泵效84.1%。
稠油无杆泵配套:电潜螺杆泵举升工艺先导试验获得成功
2017年5月,在A685井(2014年探井,因稠油出砂不能正常生产停产)开展的潜油螺杆泵稠油举升工艺先导性试验获得成功,增加日产油量2.08吨,相比电加热杆日节电1120千瓦时。该井的成功为歧685区块地质再认识,增储上产提供了有力的依据。
随后在刘官庄油田C7-9等三口推广试验,全部成功。 平均单井日耗电90.3千瓦时,相比电加热杆举升工艺,节电率达到95.5%。截止目前,4口井运行平稳。
4、出砂井配套技术
“管柱挡排+ 浅泵挂+低参数”
该项技术,通过适当控制生产压差,减少激动出砂、延长检泵周期。累计应用38井,平均免修期由408天提高至682天,延长了274天;砂卡躺井明显降低。
例如:B新6-14-2井,2016年水井转采,因出砂泵卡躺井3次,2017年1月补层合采,结合作业采取浅泵挂,将44mm/1800m调整为57mm/1500m,免修期由96天延长至244天,继续有效。
5、侧钻井配套技术
在侧钻井出砂方面考虑小套管尺寸、固井情况、地层供液,探索出了两套管柱:小泵入窗深抽配低冲程低冲次;与“大泵浅抽(悬挂器以上)+小尾管入窗,配套中冲程低冲次。减少生产压差、控制出砂及含水快速上升。
推广应用12口井,平均检泵周期865天,日产115.4吨。
例如:B5-1K2井:采用小尾管入窗技术,44泵*1850m,窗口*1956m,小尾管入窗至2250m。
目前,日产液5.9方,日产油4.4吨,累计产油4401吨,检泵周期1683天。
参考文献
[1]胡博仲等:聚合物驱采油工程〔M〕,石油工业出版社(北京),1997.
[2]张振华等:聚合物驱油现场先导试验技术仁〔M〕,石油工业出版社(北京),1996.
[3]王鸿勋等:采油工艺原理〔M〕,石油工业出版社(北京),1984.
[4]吴则中等:抽油杆〔M〕,石油工业出版社(北京),1994.
[关键词]延周期 提泵效 举升工艺配套
中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)01-0187-01
经过两年的研究与探索,总结出了不同井况条件下的举升工艺配套技术,基本形成了具有采油厂特色的延周期提泵效系列技术。
1、深斜井的配套技术
以周青庄一、 友谊油田为代表的高压低渗深层油藏, 伴有井眼轨迹复杂,地层供夜能力差、管杆偏磨严重 等问题,探索出了 “较小泵径+ 长冲程+慢冲次+内衬油管”主体配套技术。
两年累计应用51口,平均冲程由4.3米提升到5.2米,冲次由3.6次降低到2.2次,检泵周期延长358天。
创新技术:“较大泵径浅泵挂、长尾管”举升管柱,利用了虹吸原理,保证井筒内液体顺利进泵,成功将抽油杆的承载转移到油管,延长了抽油杆的使用寿命,同时降低了生产能耗。
创新技术在深井上整体应用
A85-1区块整体应用:
A85-8井:泵下尾管采用 φ62mm小直径油管为并加长500米(至2800米),作业后液量由11.5方上升至22.3方,泵效由47.0%上升至70.3%,免修期超过1080天,目前高含水关井。
创新技术在斜井上应用典型井:
B23-17井:典型的五段式大斜度短周期井, 浅层造斜120-420m造斜至23.27°
中途降斜1110-1770m降斜至2.22°,给举升管柱带来困扰。2017年4月采取浅泵挂、长尾管配套后载荷下降3.13kN;采液单耗由6.7kW.h降低到4.91kW.h;周期超过180天,继续有效。
2、注聚受益井配套技术
明三4层系注聚受益井见效后,出现了类似稠油偏磨的情况,初期检泵频繁,开展了多种配套工艺的尝试,经过总结经验,探索出了 “长冲程+慢冲次+3寸内衬油管+大泵浅抽”举升工艺,躺井次数逐年减低。
创新点: 3寸油管防偏磨技术。
例如:B7-11井,配套工作制度6.0/2.6,采用89mm油管,泵径70mm/泵深560m,实施后免修期由150天延长至877天。
3、稠油井
刘官庄油田稠油油藏具有油层温度低、原油粘度大等特点,自投入开发以来,我们从管、杆、泵 到 地面配套设备、生产参数的匹配都进行了诸多的尝试和创新,最终总结出了四类举升管柱,基本实现了一类一策。
油管:内衬油管;3寸油管、组合创新
尾管: 短尾管、长尾管,大直径、小直径,配套创新。
抽油杆:空心电加热杆(加热位置)、H级普通杆(25mm/22mm)组合
抽油泵:稠油泵、大流道泵、强启闭泵、大流道斜井泵、防砂泵等。
地面参数:长冲程,低冲次(根据原油物性及供夜情况选择 0.9-2.5)
稠油常规井主体配套技术:“长冲程+慢冲次+3寸内衬油管+空心电加热”
刘官庄油田稠油油藏油层温度低、原油粘度大,38口稠油生产井中28口推广应用该项技术,总日产油水平116.7吨,平均泵效68.9%,累产油12.78万吨,连续稳定生产。先导试验功勋井,庄浅33-41井,已连续正常生产1340天,目前日产液18方,日产油10.5吨,含水41.6%,泵效96.9%,累产油14358吨。
稠油定向井、直井 无尾管配套技术—首创技术
直接利用泵底阀作为进液口,充分降低稠油进泵阻力,解决了进泵困难的瓶颈。推广应用16口,平均泵效61.5%。
特稠油庄10井,原油粘度12302 mPa.s (50℃),相对密度0.981,初期按常规管柱配套,未实现正常生产,创新采用无尾管管柱后,连续正常生产412天后,高含水关,累产油2022吨。
稠油水平井 ----大直径尾管入窗技术,油田公司首创
稠油水平井创新采用Φ 89mm大油管作为尾管伸至水平段,创造低摩阻油流通道,泵效显著提高。应用4口井,均实现了正常穩定生产。目前,刘3-6H转潜油螺杆泵,其余两口井提液转电泵。
稠油大斜度井:大直径油管特高温内衬配套技术---首创
在19口井上试验并推广了 直径为89毫米 配套 特高温(180℃)内衬油管,防偏磨效果提升、摩阻减少、载荷降低,周期延长,生产能耗减少。如:刘1-6井:450米造斜,泵挂处井斜21.5°,2017年3月应用此技术后,载荷下降10KN, 日产2.5吨,累产油5389吨,连续平稳生产。
稠油无杆泵配套:电泵举升工艺
在刘官庄稠油区块三口水平井上开展了“小泵径+高扬程+大功率”电泵组合管柱先导试验,取得了成功,为取代稠油井筒电加热开采技术提供了经验。
例如:C5-10H井,投产初期,大排量电泵生产,泵效较低,2016年1月检泵提泵效,优化电泵参数,采用70方小排量,深入油层顶(1480m),提高扬程到1800m,电机功率升级到65.5Kw后,泵效由10%提升到84%,初期日产油42吨,累增油4521吨,目前日产油8.2吨,泵效84.1%。
稠油无杆泵配套:电潜螺杆泵举升工艺先导试验获得成功
2017年5月,在A685井(2014年探井,因稠油出砂不能正常生产停产)开展的潜油螺杆泵稠油举升工艺先导性试验获得成功,增加日产油量2.08吨,相比电加热杆日节电1120千瓦时。该井的成功为歧685区块地质再认识,增储上产提供了有力的依据。
随后在刘官庄油田C7-9等三口推广试验,全部成功。 平均单井日耗电90.3千瓦时,相比电加热杆举升工艺,节电率达到95.5%。截止目前,4口井运行平稳。
4、出砂井配套技术
“管柱挡排+ 浅泵挂+低参数”
该项技术,通过适当控制生产压差,减少激动出砂、延长检泵周期。累计应用38井,平均免修期由408天提高至682天,延长了274天;砂卡躺井明显降低。
例如:B新6-14-2井,2016年水井转采,因出砂泵卡躺井3次,2017年1月补层合采,结合作业采取浅泵挂,将44mm/1800m调整为57mm/1500m,免修期由96天延长至244天,继续有效。
5、侧钻井配套技术
在侧钻井出砂方面考虑小套管尺寸、固井情况、地层供液,探索出了两套管柱:小泵入窗深抽配低冲程低冲次;与“大泵浅抽(悬挂器以上)+小尾管入窗,配套中冲程低冲次。减少生产压差、控制出砂及含水快速上升。
推广应用12口井,平均检泵周期865天,日产115.4吨。
例如:B5-1K2井:采用小尾管入窗技术,44泵*1850m,窗口*1956m,小尾管入窗至2250m。
目前,日产液5.9方,日产油4.4吨,累计产油4401吨,检泵周期1683天。
参考文献
[1]胡博仲等:聚合物驱采油工程〔M〕,石油工业出版社(北京),1997.
[2]张振华等:聚合物驱油现场先导试验技术仁〔M〕,石油工业出版社(北京),1996.
[3]王鸿勋等:采油工艺原理〔M〕,石油工业出版社(北京),1984.
[4]吴则中等:抽油杆〔M〕,石油工业出版社(北京),1994.