关于390MW燃汽轮机本体大修中的几个关键问题

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  身份证号码:230206197307271117 深南电(东莞)唯美电力有限公司 广东东莞 523000
  摘要:汽轮机是发电厂的重要设备,一旦发生故障一般会造成比较严重的经济损失,本文通过分析某发电厂390MW燃汽轮机本体的结构,390MW燃汽轮机隔板找中心、转子轴系找中心、通流间隙的调整、联轴器检修、轴瓦修刮的关键技术问题,可供同类型燃汽轮机本体检修参考。
  关键词:390MW机组;通流间隙;轴系找中;轴瓦修刮;转子
  某发电厂3号机组是东方汽轮机厂和日本三菱合作制造的亚临界、一次中间再热、双缸排汽、单轴、凝汽式汽轮机,为了提高机组效率,确保检修质量,2013年进行大修,开展了汽轮机通流间隙的调整、转子轴系找中心、隔板找中心、联轴器检修等工作。通过现场探索,本文提出了上述工作的关键技术问题。
  一、390MW燃汽轮机组的结构
  该机组采用了高中压缸合缸、双层缸结构设计,低压缸采用双流向布置,双层缸结构。高中压转子采用无中心孔合金钢整锻转子,高压转子由1个冲动式调节级和8个冲动式压力级构成,中压转子由6个冲动式压力级构成,低压转子为双分流合金钢整锻转子,正反向各7级。机组共有8个支持轴承,其中燃机有2个可倾瓦支持轴承和1个推力轴承,汽轮机4个支持轴承(其中3、4轴承是可倾瓦,5、6轴承是椭圆形瓦),发电机2个支持轴承。推力瓦轴承位于燃机#2轴承座内,轴系轴向位置是靠燃机转子炉端推力盘来定位的。推力盘包围在推力轴承中,构成机组动静之间的死点,转子以此向两端膨胀。
  转子示意图如图1所示:
  二、390MW燃汽轮机转子轴系找中心
  在燃气蒸汽联合循环机组汽轮机轴系找中心测量时,与以往单汽轮机转子轴系找中心有所不同,因为推力轴承是位于燃机#2轴承座内。燃机转子的轴向位移直接影响到汽轮机通流间隙及轴系中心,在找中心时,由于燃机转子在检修中不宜经常盘动,所以改变了以往的测量方法。圆周依旧使用百分表,而张口则使用内径百分表,两端联轴器不使用铜销子连接,改为1条转子单独盘车,这种方法虽然在操作上比较繁琐,但是提高了测量的 准确性,减少测量误差,对以后的调整是有很大益处的。
  轴系示意图如图2所示:
  在解体过程中,转子分别在全实缸、半实缸状态下找了对轮中心,为了减少合全实缸的次数,采用半实缸找中心的数据调整轴瓦垫片,调整中心数据合格,整个轴系中心以低压转子为水平,向两端逐一找中心,中低和低发中心采用调整轴瓦垫片进行调整,燃高中心则采用调整燃机前后支撑底部垫片来调整中心,燃高中心调整时一定要注意燃机转子的前后支撑座的位置保持不变,否则会直接影响汽轮机外引K值,从而直接影响通流间隙,影响机组的安全运行。
  可倾瓦上下或左右的调整量较大,则除对垫铁进行调整外,还要进行刮研以消除轴承体与轴承箱洼窝的间隙,以保证轴承的稳定运行。轴系找中的难度大,技术复杂,调整一次耗时耗工,所以要充分考虑轴承扬度,轴瓦径向间隙,轴承与轴承箱洼窝接触以及外部环境对测量造成的影响,有稍微失误就会造成工期的耽误。在此次大修中,轴系找中心的同时进行了凝汽器高水位灌水查漏,结果造成中心发生变化,将凝汽器内的水放空以后,中心数据才得以复原,使工期出现了一定的延误。因此在以后的大修中,如果要进行凝汽器灌水,灌水高度应与正常工况下凝汽器水位标高相同,否则可能导致凝汽器波纹节永久变形。
  三、390MW燃汽轮机隔板中心及通流间隙的调整
  隔板找正的目的是为了修正通流间隙以及减少汽封的调整量,是一项比较重要的工序。在此次大修中,首先采用拉钢丝法测量隔板中心。此种办法的优点就是简单、经济,但是准确度较差。因为拉钢丝工具自制,尤其是测量工具简单,对测量人员要求较高,要有足够的耐心和细心,测量的误差也较大。在计算时还要考虑钢丝的静挠度,耗时耗工,因此在做完高中压缸的测量工作后就放弃了这方法。在低压缸测量中,采用底部用转子压铅块,即将隔板及轴封的汽封块全部拆除,在底部放置特制的铅块,将转子回落到汽缸内,两侧用内径百分表或塞尺(用标准量块配合)测量,底部则吊起转子后测量铅块的厚度。此方法简单快捷,测量结果比较真实。
  在高中压缸隔板下沉(上抬)量的测量中,采取用百分表直接测量,即在高中压缸下隔板吊装到位后,在3、4号轴承座上架设牢固一根内径100mm的无缝钢管;将磁性百分表架固定在无缝钢管上,百分表针指向各级隔板,记录下原始数值;逐级吊入上隔板,上汽缸,模拟全空缸状态,记录各百分表数值,数值变化量即为隔板的下沉(上抬)量。此法非常简便,需要注意的是,架设的无缝钢管一定要牢固,否则测量出来的数据是不真实的。另外由于汽缸刚度的差异,全缸状态和半缸状态测量的隔板中心、通流间隙等数值存在着较大差异。进行全缸找隔板中心的目的是让汽轮机尽可能地接近运行状态,将该状态的中心值与半缸状态的中心值进行比较,以其变化作为半缸状态时隔板找中心、调整通流间隙的修正值。
  在隔板找中心完成后,即可进行通流间隙的调整。通流间隙测量时,应注意转子按K值定位,轴向定位准确后才能进行轴向间隙的测量。可利用楔形塞尺、塞尺等工具测量轴向通流间隙数据,径向间隙测量则采用传统的贴胶布测量。各别齿间隙偏小则对汽封或阻汽片进行修刮,修刮时对相邻部位按圆弧规则也要进行修刮;但若间隙过大,则需修刮汽封背部。另外隔板结合面如果存在间隙不仅会泄漏蒸汽,还会影响汽封间隙的调整。所以在通流间隙调整中,隔板结合面间隙一定要消除在合格范围内。
  四、联轴器检修
  本机组轴系共有3个对轮,分别是燃机转子与高中压转子对轮、高中压转子与低压转子对轮,低压转子与发电机转子对轮。对轮检修要十分仔细,清理时一丝不苟。要详细检修销孔、垫片发现毛刺、凸起等异常情况时,应将其磨光、磨平,并用白布清理干净。对轮端面及外圆不应有凸起和毛刺,以免影响测量中心的准确性和组装的准确性。螺栓要对号入座,螺栓装配间隙符合要求。拉紧对轮时,必须使用检修螺栓。   汽轮机检修中对轮的瓢偏以及同心度的测量是一项比较重要的工作。检修过程中如果对轮同心度超标,当螺栓紧固后,可能会引起另一侧轴颈晃度增大,在运行状态时发生振动。本次对轮连接中,先用4个对轮螺栓将对轮连接,测量对轮8等分晃动值并调整到要求范围内。用千斤顶将两个对轮顶到同心,拉拢两个对轮,拧紧4个螺栓,松去千斤顶。在180°方向穿入并对称拧紧剩余所有螺栓。分别测量对轮8等分外圆同心度在0.03mm以内。紧对轮螺栓时紧的顺序、紧力不同也会造成同心度的变化。当连接后的同心度超出允许值时,将同心度最大侧的2至3个螺栓松开,按螺栓伸长量允许值的最小值紧固,调整至合格范围内。
  五、轴瓦修刮
  本次大修机组5、6号瓦是椭圆形轴瓦,怎样修刮才能使轴瓦达到理想的状态、尺寸与光洁度的要求呢?这里介绍两种方法:一是手工修刮;二是用机床加工来保证。
  1、手工修刮。为使轴瓦达到正确的形状与尺寸,用手工修刮的轴瓦需要使用一个假轴(或称测量轴)来进行修刮,才有可靠地保证。这个假轴的直径大于工作轴颈的直径,也就是说,假轴的直径等于工作轴的直径加上预期得到的油楔间隙。修刮轴瓦时使之与假轴相配。这样刮出来的轴瓦能保证时圆形的,轴瓦与工作轴颈之间有径差,得到了预期的楔形间隙。并且,工作轴颈与轴瓦下部应是线接触。由于修刮加工误差与变形,实际接触是一条窄面,这条沿轴向的窄面一般不应超过10mm,按假轴修刮的每一半轴瓦,应在整个半只轴瓦表面上都与假轴相配。修刮光洁度越高越利于油膜的形成。尤其是轴瓦下部60°~70°的部位,一般是建立油膜产生油压的区域,因此必须十分光洁。在此范围内不允许开油孔油槽,不允许有气孔、砂眼等缺陷,更不允许有刮凹坑存油。
  假轴的尺寸怎样决定呢?其直径要比工作轴颈大多少呢?这是根据预期要得到的楔形间隙大小来决定的。对圆柱轴承来说,假轴的直径应等于工作轴颈的直径加上顶部间隙。对于椭圆轴承来说,假轴直径还要大些。鉴于轴承温度往往偏高,我们建议采用椭圆轴承,即把工作轴瓦与工作轴颈水平侧间隙加大一些,以增大油量降低轴承温度。
  2、不用手工修刮,而采用机加工方法来达到对轴瓦形状尺寸、光洁度的要求,精度会更有保障。具体做法是,在车制轴瓦内孔时,先在轴承中分面上垫上垫片,然后要求把轴瓦内孔车大一些,使用轴承时把中分面的垫片去掉,来保证轴瓦与工作轴颈的顶部间隙。
  参考文献:
  [1]火力发电职业技能培训教材编委会,汽轮机设备检修[M],北京:中国电力出版社,2005
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