【摘 要】
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在经济条件允许的前提下追求更高的原油采收率,是油田开发工作的核心,储层非均质性及层内流体渗流特征,是所有提高采收率技术的基础.本文应用油藏数值模拟方法开展油藏渗流影响因素研究,通过建立三维非均质储层模型进行油藏数值模拟分析,进一步深化剩余油分布规律及化学驱提高采收率机理研究,研究表明:非均质储层在注水开发过程中出现的开发矛盾,通过化学驱调整渗流场可得到缓解,并且随着驱替液与地层流体黏度比增高,采收率提高幅度呈上升趋势.研究成果对油藏高效开发管理、剩余油分布规律认识及三次采油方案部署、优化具有理论指导意义.
【机 构】
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中国石油大港油田分公司第五采油厂,天津 300280
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在经济条件允许的前提下追求更高的原油采收率,是油田开发工作的核心,储层非均质性及层内流体渗流特征,是所有提高采收率技术的基础.本文应用油藏数值模拟方法开展油藏渗流影响因素研究,通过建立三维非均质储层模型进行油藏数值模拟分析,进一步深化剩余油分布规律及化学驱提高采收率机理研究,研究表明:非均质储层在注水开发过程中出现的开发矛盾,通过化学驱调整渗流场可得到缓解,并且随着驱替液与地层流体黏度比增高,采收率提高幅度呈上升趋势.研究成果对油藏高效开发管理、剩余油分布规律认识及三次采油方案部署、优化具有理论指导意义.
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