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摘 要:通过对实际生产含铝钢中水口结瘤物的提取并进行电静扫描,具体分析了宣化钢铁有限公司生产含铝钢中水口结瘤物的成分,结果显示其主要为A12O3夹杂聚集所致。
关键词:含铝钢;水口堵塞;结瘤物;夹杂物
含铝钢在日常生产中经常会出现中间包水口堵塞的问题,一旦水口堵塞,会影响恒拉速拉钢,易造成炼钢工序钢水积压,扰乱了正常的生产节奏使其他的过程工艺参数难以正常的控制控制。造成含铝钢水口堵塞的原因很多,既有可能是由于钢中脱氧产物A12O3夹杂聚集造成水口堵塞,也有可能是钢中细小的CaS夹杂聚集在水口造成堵塞等。下文将具体研究宣钢含铝镇静钢水口堵塞的原因。
一、宣钢含铝钢的生产工艺
宣钢二钢轧厂拥有两座150t顶底复吹转炉,与其相配套的是两座150tLF精炼炉及两台十二机十二流的小方坯连铸机。其工艺流程为:150t顶底复吹转炉—150tLF精炼炉—12机12流小方坯连铸机。宣钢二钢轧厂生产的含铝钢主要有:SWRCH22A、45#、20g、40Cr等铝脱氧及含铝钢种,此类钢种多属于中碳、低硅、含硫、含铝钢种。
二、宣钢含铝钢水口堵塞的成因分析
(一)水口结瘤物分析。为了弄清水口堵塞的具体原因,对水口堵塞浇次进行现场提取水口结瘤物,采用扫描电镜观察其物相结构,如图1—图4所示,从结瘤物上选取四个视场进行分析,并通过能谱分析得出表1所示的物相化学成分。
图1 图2
图3 图4
(二)水口结瘤物的物相分析。对图1-4、表1分析可知,水口结瘤物的主要物相为CaO·6Al2O3、CaO·2Al2O3、CaO·Al2O3(图中灰色基体),其次为CaS(熔点2450℃)和铝酸钙的混合物。
Fe元素主要以金属铁形式存在(图2中5点灰白色基体),有部分FeO和Fe颗粒包裹在CaO-Al2O3和CaS中。
(三)结瘤原因分析。水口堵塞的原因为钢液中的高熔点夹杂物在水口内壁聚集、粘结。
分析CaO-Al2O3二元相图得出,在对钢液进行钙处理喂Ca-Si线时,随着夹杂物中Ca含量的增加,夹杂物逐步发生Al2O3→CaO·6Al2O3→CaO·2Al2O3→CaO·Al2O3→12CaO·7Al2O3→3CaO·Al2O3→CaO的转变。
表1 水口结瘤物能谱分析化学成分
表2 铝酸钙熔点
由表2及分析得出,对低碳铝镇静钢进行钙处理的目标应是保持合适的Ca/Al比例,最好能形成低熔点的12CaO·7Al2O3,以改善钢水可浇性、使夹杂物易于上浮去除,并改变夹杂物形态,把固态氧化铝杂质转变成液态(球状)夹杂物,以避免水口的粘附,正确的钙处理可以使球状铝酸钙在钢液中均匀分布。
由宣钢水口结瘤物电镜检测结果可知:(1)水口结瘤物的主要物相为高熔点的CaO·6Al2O3、CaO·2Al2O3、CaO·Al2O3,由表2可以看出三种铝酸钙的熔点分别为1850℃、1750℃和1605℃,且CaO·6Al2O3和CaO·2Al2O粘度高,极易在水口内壁聚集、粘结造成水口堵塞。(2)钢水加钙后,若钢液中硫含量较高,Al2O3夹杂物的变性过程实质将会转变为[O]和[S]争夺[Ca]的过程,CaS在CaO-Al2O3熔体中的溶解度很小,在实际生产中,若钢液中硫含量较高,喂线时随着钙含量的升高必然导致首先生成大量高熔点的CaS将夹杂物包裹住,阻碍Al2O3夹杂变性为12CaO·7Al2O3。
钢中[Ca]和[S]可以通过反应(1)生成CaS:
[Ca]+[S] = (CaS) (1) lgKCaS=28300/T-10.11 (1)
通过分析得出不同温度下钢液中直接析出CaS所需的溶解钙和硫的含量。w([S])为30×10-6时,钢中要直接析出CaS,在1873 K、1723 K时溶解钙分别需达到62×10-6和9×10-6,故CaS更容易在温度降低过程中析出,1873 K时低于30×10-6的硫很难在钢液中直接析出CaS,钢水在流经水口时,由于温度降低可能析出CaS。
对于CaS饱和的12CaO·7Al2O3,w([S])越高,生成低熔点12CaO·7Al2O3的w([Al])范围越窄,即w([S])越高12CaO·7Al2O3越难生成。且随着温度降低,析出CaS所需的[S]含量大幅下降,即温度越低CaS越容易析出现场生产应控制钢液中的[S]含量在[S]-[Al]平衡曲线以下,并防止钢液温度过低,以抑制CaS析出。
三、结论
(1)12CaO·7Al2O3中nCaO/nAl2O3应为1.71,宣钢水口结瘤物中的铝酸钙nCaO/nAl2O3多在0.17~0.5之间,因此宣钢浸入式水口结瘤的主要原因是钙处理喂线不足,造成经钙处理后钢中Al2O3大多转变为高熔点的CaO·6Al2O3、CaO·2Al2O3和
CaO·Al2O3夹杂,其在水口内壁附着沉积造成水口堵塞。现场生产应适量提高吨钢喂钙量,保持Ca/Al>0.14,使钙处理后钢液中的夹杂物转变为低熔点的12CaO·7Al2O3。(2)水口结瘤物中发现有CaS。如果钢液中[S]含量高,会导致在钙处理喂线时析出CaS,阻碍Al2O3夹杂变性为低熔点的12CaO·7Al2O3,并包裹高熔点的CaO·6Al2O3、 CaO·2Al2O等聚集、粘结在水口内壁造成水口堵塞。
参考文献:
[1] 张强,高里存.浸入式水口防堵塞的研究进展[J].江苏陶瓷,2007(40).
[2] 谢集祥,尹振芝,王庆祥.连铸中间包水口堵塞问题浅析[J].中国冶金,2006(3).
关键词:含铝钢;水口堵塞;结瘤物;夹杂物
含铝钢在日常生产中经常会出现中间包水口堵塞的问题,一旦水口堵塞,会影响恒拉速拉钢,易造成炼钢工序钢水积压,扰乱了正常的生产节奏使其他的过程工艺参数难以正常的控制控制。造成含铝钢水口堵塞的原因很多,既有可能是由于钢中脱氧产物A12O3夹杂聚集造成水口堵塞,也有可能是钢中细小的CaS夹杂聚集在水口造成堵塞等。下文将具体研究宣钢含铝镇静钢水口堵塞的原因。
一、宣钢含铝钢的生产工艺
宣钢二钢轧厂拥有两座150t顶底复吹转炉,与其相配套的是两座150tLF精炼炉及两台十二机十二流的小方坯连铸机。其工艺流程为:150t顶底复吹转炉—150tLF精炼炉—12机12流小方坯连铸机。宣钢二钢轧厂生产的含铝钢主要有:SWRCH22A、45#、20g、40Cr等铝脱氧及含铝钢种,此类钢种多属于中碳、低硅、含硫、含铝钢种。
二、宣钢含铝钢水口堵塞的成因分析
(一)水口结瘤物分析。为了弄清水口堵塞的具体原因,对水口堵塞浇次进行现场提取水口结瘤物,采用扫描电镜观察其物相结构,如图1—图4所示,从结瘤物上选取四个视场进行分析,并通过能谱分析得出表1所示的物相化学成分。
图1 图2
图3 图4
(二)水口结瘤物的物相分析。对图1-4、表1分析可知,水口结瘤物的主要物相为CaO·6Al2O3、CaO·2Al2O3、CaO·Al2O3(图中灰色基体),其次为CaS(熔点2450℃)和铝酸钙的混合物。
Fe元素主要以金属铁形式存在(图2中5点灰白色基体),有部分FeO和Fe颗粒包裹在CaO-Al2O3和CaS中。
(三)结瘤原因分析。水口堵塞的原因为钢液中的高熔点夹杂物在水口内壁聚集、粘结。
分析CaO-Al2O3二元相图得出,在对钢液进行钙处理喂Ca-Si线时,随着夹杂物中Ca含量的增加,夹杂物逐步发生Al2O3→CaO·6Al2O3→CaO·2Al2O3→CaO·Al2O3→12CaO·7Al2O3→3CaO·Al2O3→CaO的转变。
表1 水口结瘤物能谱分析化学成分
表2 铝酸钙熔点
由表2及分析得出,对低碳铝镇静钢进行钙处理的目标应是保持合适的Ca/Al比例,最好能形成低熔点的12CaO·7Al2O3,以改善钢水可浇性、使夹杂物易于上浮去除,并改变夹杂物形态,把固态氧化铝杂质转变成液态(球状)夹杂物,以避免水口的粘附,正确的钙处理可以使球状铝酸钙在钢液中均匀分布。
由宣钢水口结瘤物电镜检测结果可知:(1)水口结瘤物的主要物相为高熔点的CaO·6Al2O3、CaO·2Al2O3、CaO·Al2O3,由表2可以看出三种铝酸钙的熔点分别为1850℃、1750℃和1605℃,且CaO·6Al2O3和CaO·2Al2O粘度高,极易在水口内壁聚集、粘结造成水口堵塞。(2)钢水加钙后,若钢液中硫含量较高,Al2O3夹杂物的变性过程实质将会转变为[O]和[S]争夺[Ca]的过程,CaS在CaO-Al2O3熔体中的溶解度很小,在实际生产中,若钢液中硫含量较高,喂线时随着钙含量的升高必然导致首先生成大量高熔点的CaS将夹杂物包裹住,阻碍Al2O3夹杂变性为12CaO·7Al2O3。
钢中[Ca]和[S]可以通过反应(1)生成CaS:
[Ca]+[S] = (CaS) (1) lgKCaS=28300/T-10.11 (1)
通过分析得出不同温度下钢液中直接析出CaS所需的溶解钙和硫的含量。w([S])为30×10-6时,钢中要直接析出CaS,在1873 K、1723 K时溶解钙分别需达到62×10-6和9×10-6,故CaS更容易在温度降低过程中析出,1873 K时低于30×10-6的硫很难在钢液中直接析出CaS,钢水在流经水口时,由于温度降低可能析出CaS。
对于CaS饱和的12CaO·7Al2O3,w([S])越高,生成低熔点12CaO·7Al2O3的w([Al])范围越窄,即w([S])越高12CaO·7Al2O3越难生成。且随着温度降低,析出CaS所需的[S]含量大幅下降,即温度越低CaS越容易析出现场生产应控制钢液中的[S]含量在[S]-[Al]平衡曲线以下,并防止钢液温度过低,以抑制CaS析出。
三、结论
(1)12CaO·7Al2O3中nCaO/nAl2O3应为1.71,宣钢水口结瘤物中的铝酸钙nCaO/nAl2O3多在0.17~0.5之间,因此宣钢浸入式水口结瘤的主要原因是钙处理喂线不足,造成经钙处理后钢中Al2O3大多转变为高熔点的CaO·6Al2O3、CaO·2Al2O3和
CaO·Al2O3夹杂,其在水口内壁附着沉积造成水口堵塞。现场生产应适量提高吨钢喂钙量,保持Ca/Al>0.14,使钙处理后钢液中的夹杂物转变为低熔点的12CaO·7Al2O3。(2)水口结瘤物中发现有CaS。如果钢液中[S]含量高,会导致在钙处理喂线时析出CaS,阻碍Al2O3夹杂变性为低熔点的12CaO·7Al2O3,并包裹高熔点的CaO·6Al2O3、 CaO·2Al2O等聚集、粘结在水口内壁造成水口堵塞。
参考文献:
[1] 张强,高里存.浸入式水口防堵塞的研究进展[J].江苏陶瓷,2007(40).
[2] 谢集祥,尹振芝,王庆祥.连铸中间包水口堵塞问题浅析[J].中国冶金,2006(3).