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[摘 要]通过对巴什托普井区泥盆系东河塘组下段砂岩碎屑岩储层代表性井的钻井液、射孔液、完井液的动静态损害评价实验,得知对地层的损害程度为中等偏强。根据损害机理,给出保护地层措施。对于钻井液,建议在原钻井液加入2% FLOCAT(降滤失剂)+2%LOCKSEAL(成膜封堵剂);射孔液,加入粘土稳定剂,在原射孔液加入2%多聚醇胺(粘土稳定剂)+2%NH4Cl;钻井液、射孔液对储层伤害给油田开发带来不利影响,本文采用酸化作业来溶解造成渗透率伤害的物质,达到了一定程度上的增产增注效果。
[关键词]巴什托普油田;储层保护;岩心流动实验;优化;酸化
中图分类号:TD353.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)31-0395-02
0 前言
储层伤害评价研究主要是利用岩心流动实验进行,分析导致储层损害的机理。评价外来流体及地层流体与储层岩石相互作用后对油层可能产生的伤害类型、伤害程度及其伤害机理,为今后油藏储层保护提供依据[1-3],巴什托普泥盆系东河塘组储层属低孔-特低渗储层,主要以颗粒包膜形式的伊利石矿物,含量 95%以上,含微量高岭石与绿泥石,东河塘组砂岩成分成熟度高,分选、磨圆较好,颗粒含量大于85%,泥质含量在3-5%。2008年12月,群7井试采,日产油3.5m3,日产水0.9m3,2009年1月,日产油降至2.38m3,产量下降迅速。表明储层在钻探过程中遭受损害的可能性较大。本文对储层在钻探过程中钻井液、射孔液进行动静态损害评价实验,基于结论,给出储层保护措施,针对钻井液、射孔液、完井液给储层造成伤害,通过岩心酸化试验,证实用酸化作业可使油田达到一定的增产增注效果。
1 岩心的伤害评价实验
将巴什托普井区泥盆系东河塘组碎屑岩储层群7井和群601井的天然岩心抽空,饱和相应井的地层水标准盐水,在低于临界流速下测定盐水的初始渗透率。
1.1 钻井液对岩心伤害评价实验
钻井液密度为1.25~1.45g/cm3 主要钻井液体系为聚合物水基泥浆体系。配方:膨润土(25-45Kg/ m3)+烧碱(2-7Kg/m3)+纯碱(1-2 Kg/m3)+钻井液用包被剂CX-144B(0.5-1Kg/ m3)+抗盐降滤失剂CX178(10-70 Kg/ m3)+润滑剂MHR-86(10-30 Kg/ m3)+改性阳离子沥青粉CX-170(10-30 Kg/ m3)。用JHMD高温高压动态损害仪实验,根据配方在变频高速搅拌器里配制钻井液400ml,反向注入已测初始渗透率的岩心进行动态模拟损害2h并关井12h,开井刮去岩心端面的滤饼,正向用相应地层水标准盐水测其损害后渗透率,计算渗透率损害率。结果表明,该钻井液对储层的伤害程度中等偏强。
1.2 射孔液对岩心伤害评价实验
射孔液密度为1.25~1. 65g/cm3,主要射孔液体系为聚磺体系。射孔液配方:原井浆220m3+2.5%SMP-1+1.5%SPNH+1.2%TRH-1+0.5% YX-1+1%YX-2+0.2%PAC-HV+0.2%烧碱+2%YL-1。根据配方在变频高速搅拌器里配制射孔液400ml,反向注入15PV射孔液老化24h后,正向用相应地层水标准盐水测其损害后渗透率,计算渗透率损害率。结果表明,该射孔液对储层的伤害程度为中等偏弱到中等偏强。
1.3 完井液对岩心伤害评价实验
完井液密度为1.12~ 1.25g/cm3 ,主要完井液体系为聚合物水基泥浆体系。配方:油层保护剂FIB-2(70g)+1000ml清水。根据配方在变频高速搅拌器里配制完井液400ml,反向注入2PV完井液停驱替泵,岩心浸泡3小时后,正向用模拟地层水测其损害后渗透率,计算渗透率损害率。结果显示,该完井液对储层的伤害程度为中等偏弱到中等偏强。
2 储层保护措施
2.1 钻井液处理剂筛选
实验方法:根据实验筛选出来的降滤失剂FLOCAT和成膜封堵剂LOCKSEAL,以不同剂量加入该地区的钻井液中,测试滤失量和粘度。根据上述配方,原钻井液列为1#,基浆+2%降滤失剂FLOCAT列为2#,基浆+2%降滤失剂FLOCAT+2%成膜封堵剂LOCKSEAL列为3#,基浆+2%降滤失剂FLOCAT+3%成膜封堵剂LOCKSEAL列为4号,各配制400ml,测其粘度和滤失量。
实验结论:1#和2#的滤失量结果来看,降滤失剂FLOCAT的滤失量略小于降滤失剂CX178的滤失量,2#和3#结果来看,滤失量随着成膜封堵剂LOCKSEAL的加入而减小,3#和4#结果可看出,随着LOCKSEAL量的增加,滤失量减小。从粘度来看,1、2#钻井液粘度太小;从滤饼来看,1#到4#致密程度依次增加,封堵效果依次变好;从滤液来看,1#到4#粘度依次减小,澄清度也依次增加。故从滤失量,粘度及滤液考虑将基浆+2%FLOCAT+2% LOCKSEAL和基浆+2%FLOCAT +3%LOCKSEAL作为备选的两种优化钻井液,在实验室用这两种钻井液做模拟钻井液动态损害评价实验,根据实验结果得出最优钻井液体系。
模拟优化后钻井液岩心流动伤害评价实验
挑选群7井和群601井天然岩心两块进行抽空饱和地层水,在变频高速搅拌器中按“基浆+2%FLOCAT+2%LOCKSEAL”列为1#钻井液和“基浆+2%FLOCAT+3%LOCKSEAL”列为2#钻井液,各配制400ml,用JHMD高温高压动态损害仪在低于临界流速下测定盐水的初始渗透率,将优化钻井液反向注入已测初始渗透率的岩心进行动态模拟损害2h并关井12h,开井刮去岩心端面滤饼,正向用地层水测其损害后渗透率,计算渗透率损害率。
从图1可以看出,损害程度从中等偏强减小到中等偏弱,污染程度减轻且2#钻井液对岩心的伤害程度要略低于1#钻井液,优选出2#作为最优钻井液。
[关键词]巴什托普油田;储层保护;岩心流动实验;优化;酸化
中图分类号:TD353.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)31-0395-02
0 前言
储层伤害评价研究主要是利用岩心流动实验进行,分析导致储层损害的机理。评价外来流体及地层流体与储层岩石相互作用后对油层可能产生的伤害类型、伤害程度及其伤害机理,为今后油藏储层保护提供依据[1-3],巴什托普泥盆系东河塘组储层属低孔-特低渗储层,主要以颗粒包膜形式的伊利石矿物,含量 95%以上,含微量高岭石与绿泥石,东河塘组砂岩成分成熟度高,分选、磨圆较好,颗粒含量大于85%,泥质含量在3-5%。2008年12月,群7井试采,日产油3.5m3,日产水0.9m3,2009年1月,日产油降至2.38m3,产量下降迅速。表明储层在钻探过程中遭受损害的可能性较大。本文对储层在钻探过程中钻井液、射孔液进行动静态损害评价实验,基于结论,给出储层保护措施,针对钻井液、射孔液、完井液给储层造成伤害,通过岩心酸化试验,证实用酸化作业可使油田达到一定的增产增注效果。
1 岩心的伤害评价实验
将巴什托普井区泥盆系东河塘组碎屑岩储层群7井和群601井的天然岩心抽空,饱和相应井的地层水标准盐水,在低于临界流速下测定盐水的初始渗透率。
1.1 钻井液对岩心伤害评价实验
钻井液密度为1.25~1.45g/cm3 主要钻井液体系为聚合物水基泥浆体系。配方:膨润土(25-45Kg/ m3)+烧碱(2-7Kg/m3)+纯碱(1-2 Kg/m3)+钻井液用包被剂CX-144B(0.5-1Kg/ m3)+抗盐降滤失剂CX178(10-70 Kg/ m3)+润滑剂MHR-86(10-30 Kg/ m3)+改性阳离子沥青粉CX-170(10-30 Kg/ m3)。用JHMD高温高压动态损害仪实验,根据配方在变频高速搅拌器里配制钻井液400ml,反向注入已测初始渗透率的岩心进行动态模拟损害2h并关井12h,开井刮去岩心端面的滤饼,正向用相应地层水标准盐水测其损害后渗透率,计算渗透率损害率。结果表明,该钻井液对储层的伤害程度中等偏强。
1.2 射孔液对岩心伤害评价实验
射孔液密度为1.25~1. 65g/cm3,主要射孔液体系为聚磺体系。射孔液配方:原井浆220m3+2.5%SMP-1+1.5%SPNH+1.2%TRH-1+0.5% YX-1+1%YX-2+0.2%PAC-HV+0.2%烧碱+2%YL-1。根据配方在变频高速搅拌器里配制射孔液400ml,反向注入15PV射孔液老化24h后,正向用相应地层水标准盐水测其损害后渗透率,计算渗透率损害率。结果表明,该射孔液对储层的伤害程度为中等偏弱到中等偏强。
1.3 完井液对岩心伤害评价实验
完井液密度为1.12~ 1.25g/cm3 ,主要完井液体系为聚合物水基泥浆体系。配方:油层保护剂FIB-2(70g)+1000ml清水。根据配方在变频高速搅拌器里配制完井液400ml,反向注入2PV完井液停驱替泵,岩心浸泡3小时后,正向用模拟地层水测其损害后渗透率,计算渗透率损害率。结果显示,该完井液对储层的伤害程度为中等偏弱到中等偏强。
2 储层保护措施
2.1 钻井液处理剂筛选
实验方法:根据实验筛选出来的降滤失剂FLOCAT和成膜封堵剂LOCKSEAL,以不同剂量加入该地区的钻井液中,测试滤失量和粘度。根据上述配方,原钻井液列为1#,基浆+2%降滤失剂FLOCAT列为2#,基浆+2%降滤失剂FLOCAT+2%成膜封堵剂LOCKSEAL列为3#,基浆+2%降滤失剂FLOCAT+3%成膜封堵剂LOCKSEAL列为4号,各配制400ml,测其粘度和滤失量。
实验结论:1#和2#的滤失量结果来看,降滤失剂FLOCAT的滤失量略小于降滤失剂CX178的滤失量,2#和3#结果来看,滤失量随着成膜封堵剂LOCKSEAL的加入而减小,3#和4#结果可看出,随着LOCKSEAL量的增加,滤失量减小。从粘度来看,1、2#钻井液粘度太小;从滤饼来看,1#到4#致密程度依次增加,封堵效果依次变好;从滤液来看,1#到4#粘度依次减小,澄清度也依次增加。故从滤失量,粘度及滤液考虑将基浆+2%FLOCAT+2% LOCKSEAL和基浆+2%FLOCAT +3%LOCKSEAL作为备选的两种优化钻井液,在实验室用这两种钻井液做模拟钻井液动态损害评价实验,根据实验结果得出最优钻井液体系。
模拟优化后钻井液岩心流动伤害评价实验
挑选群7井和群601井天然岩心两块进行抽空饱和地层水,在变频高速搅拌器中按“基浆+2%FLOCAT+2%LOCKSEAL”列为1#钻井液和“基浆+2%FLOCAT+3%LOCKSEAL”列为2#钻井液,各配制400ml,用JHMD高温高压动态损害仪在低于临界流速下测定盐水的初始渗透率,将优化钻井液反向注入已测初始渗透率的岩心进行动态模拟损害2h并关井12h,开井刮去岩心端面滤饼,正向用地层水测其损害后渗透率,计算渗透率损害率。
从图1可以看出,损害程度从中等偏强减小到中等偏弱,污染程度减轻且2#钻井液对岩心的伤害程度要略低于1#钻井液,优选出2#作为最优钻井液。