汽车轮毂支架的铸造工艺模拟及优化

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对球墨铸铁汽车轮毂支架的铸造工艺进行设计,并利用MAGMA软件对汽车轮毂支架铸造充型和凝固过程进行数值模拟,预测了在铸造过程中可能产生的缩松、缩孔缺陷,并分析了缺陷形成的原因.结果 表明,通过增设冷铁,增加铸件上端盖大尺寸区域的凝固速度,消除了铸件中缩松、缩孔缺陷.
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大型复杂结构铝合金基座铸件内部质量要求高,采用ProCAST数值模拟软件,对大型铝合金基座铸件进行数值模拟以优化铸造工艺.结果 表明,采用3个直浇道、12个内浇道的浇注系统并不能很好的成形大型铝合金基座铸件,常伴有大面积的冷隔.将浇注系统改为4个直浇道、16个内浇道的浇注系统后成形良好.大型铝合金结构件基座的最佳浇注温度为730℃,浇注时间为100 s,在该工艺条件下,铸件成形性好,内部质量优异.
中速柴油机飞轮,厚度297 rnm,属于厚大球墨铸铁件,在生产调试阶段,铸件上表面存在严重的石墨漂浮缺陷,为解决此问题,通过将铁液碳当量由4.57%降低至4.32%后,在后续批量生产中,再无石墨漂浮现象,彻底解决了厚大铸件存在石墨漂浮的问题.
根据TDV100缸体的结构特性,分析铸造难点,设计了缸体的铸造工艺.采用三乙胺冷芯盒法进行制芯和呋喃树脂砂造型;浇注系统设计为中间注入式,其截面呈半封闭式的浇注系统,并在油底壳安装面和轴瓦面上分别设计排气棒和排气片;熔炼方面采用了稀土孕育剂和硅钡孕育剂进行复合孕育处理,有效的改善了铸件的力学性能;样件严格执行工艺方案并对其进行质量检测,结果表明,缸体的力学性能和石墨形态均符合要求,铸件表面及内部未发现缺陷,缸体质量良好.
减速器壳体铸件在粘土砂铸造过程中,表面粘砂和缩松(孔)缺陷十分常见.将新型环保造型材料与均衡凝固有限补缩技术相结合,获得了良好的铸造工艺性和质量效果,达到了批量稳定生产.
所述矿用车载重量125 t,其轮毂尺寸较大、壁厚较厚,法兰直径是一般重卡的2倍,重82 kg.在实际设计开发中出现本体屈服强度偏低、热节位置出现缩松缩孔缺陷、厚大部位产生金相石墨漂浮等问题.结合轮毂特点,通过增加Cu元素提高屈服强度,下调碳当量和降低浇注温度根除石墨漂浮,采用自制易隔片缩短补缩距离,降低和消除轮毂内部缩松缺陷倾向,对工艺进行了优化.结果 表明,工艺优化后最终实现了轮毂的批量生产.该轮毂与普通商用车轮毂铸造工艺差别较大,需要在材质、工艺参数方面进行优化调整;提高冒口的补缩效率是改善轮毂内部质
对定位支座的金属型重力铸造工艺进行设计及优化,通过公式计算,重新确定浇注系统的结构形式及横截面积,将内浇道的横截面积增加到2453 mm2,直浇道高度延长至120 mm.结果 表明,通过优化浇注系统结构,保证铝液在充型的过程中,有足够的铝液对缺陷部位进行补缩,消除铸造缺陷,产品达到技术标准,降低生产制造过程中的费用成本,产品合格率达到95%以上.
通过对大型薄壁叶轮的铸造工艺难点进行分析,采用三维软件绘制,利用模拟软件对铸造工艺优化设计,对双相不锈钢钢叶轮铸造生产过程进行了数值模拟研究.结果 表明,通过分析可能产生铸造缺陷的位置及类型,优化铸造工艺并进行了数值模拟计算,实现了虚拟试铸,可以有效地改善热节状态,达到消除和控制缺陷的目的 ,使铸件能够达到质量要求.
针对中大型多级双吸泵体的铸造工艺难点,对生产过程中铸件出现的技术问题进行分析,对原有铸造工艺进行了优化,包括浇注位置、分模方式、砂芯组合、冒口设计、冷铁设计等.结果 表明,通过三维建模、虚拟软件模拟和生产验证,产品的各项性能满足客户的设计要求,优化后的铸造工艺能实现中大型多级双吸泵的小批量生产.
借助MAGMASOFT的DOE功能,在ETC节气门铝壳体铸件开发前期,进行不同浇注方案和多种工艺参数模拟分析对比与优化,以此选择最优方案.结果 表明,减少了开发周期,保证了该零件一次试模成功性,并顺利实现量产.
基于蜡模3D打印技术,探索了熔模铸造工艺不同壁厚零件的充型情况.结果 表明,3D打印可制备0.5 mm及以上蜡模模具,但在浸蜡过程中0.5 mm及1.0 mm的蜡模均发生明显变形,不满足精度要求,满足浸蜡要求的蜡模最小厚度为1.5 mm;熔模铸造过程中,0.5~2.0mm厚的铝铸件充型过程出现不同程度的浇不足问题,壁厚2.5 mm的充型良好;0.5 ~2.5 mm厚的铸铁件充型良好,无明显缺陷.