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【摘 要】结合包头第一热电厂电气设备运行状况和现场实际经验和工作体会,针对包一厂用变压器现有的运行方式,在保证安全的前提下,合理优化运行方式,取得了很好的效果,对我厂持续性发展,达到电气节能降耗的效果尽了一份微薄之力。
【关键词】优化;变压器;运行方式;节能降耗
我国经济在飞速发展,伴随着能源的供需问题日益突出,对于包头第一热电厂这个60多年老火力发电厂来说,改变以往的高耗能的经营模式,在节能降耗方面加强技术革新、利用是可持续发展的重要条件。优化变压器运行方式就是节能方法之一,通过仔细研究包一各变压器所带负荷情况,如能将有些低负载变压器改为“冷备用”(处于备用状态下不带电),则可以减少变压器损耗。
一、概况
我们知道变压器损耗包括铁损和铜损两大类,损耗是客观存在的,但并不是说这种损耗是不可以减少的,而是可以通过优化其运行方式来改观。在我厂变压器运行中,有些变压器如照明变、卸煤变等存在着非经济运行状态,变压器长期在低负荷状况下运行,使变压器容量没有得到充分利用,而变压器的空载损耗是固定不变的,而且随着容量的增大而升高,只要投入运行,这部分损耗是一定存在的,这样就造成了在低负荷时空载损耗所占比重比较大,效率降低。
下表是2013年10月份参与优化方案的照明变和卸煤变参数,其中照明A变带380V照明PC A、B段,B变冷备用;卸煤B变带380V卸煤PC A、B段,A變冷备用(每年冬季供热期间我厂都是双机运行,参与优化运行的变压器只有照明变、水源地变、卸煤变),其损耗统计数据如下表:
其中铁损耗P铁×h =1.3X744=967.2 KWh,,从上表可以看出在负荷越低的情况下铁损占总损耗比例越大,所以在后面的节能效益计算中只用铁损来计算。
二、厂用系统接线方式
1、380V电源系统为单母线按单元机组及设备分段。每单元机组各设A、B两台汽机低压厂变、A、B两台锅炉低压厂变、A、B两台除尘变压器、分别向各自A、B段母线供电,带该机组的辅机设备。A、B两段母线之间可由分段开关联络,使变压器互为备用。因接线方式相同,所以只画出两台除尘变如图1。
2、每单元机组各设A、B、C、备用四台空冷变压器。正常运行时,三台工作空冷变压器运行,分别向#1、2机空冷A、B、C三段母线供电,空备变作其他三个工作段的联动备用电源。空备变退备或恢复备用时,应将相应的各备用分支断路器断开。如图2。
3、两单元机组装设A、B两台公用低厂变、A、B两台照明低厂变、A、B两台除灰变压器、A、B两台脱硫变压器、A、B两台化学水变压器、A、B两台输煤变压器、A、B两台卸煤变压器、A、B两台中水变压器、A、B两台热网变压器,向各自A、B段母线供电,分别带#1、2机组的公用设备,由分段开关联络,互为备用。因接线方式相同,所以只画出两台照明变如图3。
4、两单元机组装设A、B两台水源变压器,经升、降压后分别向水源地A、B段母线供电,两段母线之间装设联络开关,可使两台水源变压器互为备用。
5、两单元机组装设一台启动锅炉变压器,经启4101断路器向启动锅炉段母线供电。
三、厂用电优化运行方案
我厂#1、2机组在单机运行期间,一台机组备用,备用机组所带低压厂用变压器存在“大马拉小车”的现象;变压器轻载运行,造成空载损耗白白的浪费掉,因此在保证安全的前提下,合理优化运行接线方式,可达到良好的节电效果。为此结合现场实际情况,通过优化厂用系统运行方式,尽量减少空载运行变压器数量达到节电效果,制定如下优化运行方案:
1、当我厂单台机组运行时,将备用机组的汽机、锅炉、除尘两台工作变倒为单台工作变运行,通过留用工作变380V母线母联开关带停用的对应工作变的工作母线,从而减少停用工作变的变压器损耗。
2、对于备用机组的空冷三台工作变,通过备用机组的备用空冷变带此三台空冷工作变所带380V母线,减少备用机组空冷三台工作变的变压器损耗。
3、我厂#1、#2机各设有一台照明变压器接带工作现场照明,为了减小变压器损耗,只用一台变压器接带#1、#2机所带照明负荷,另一台变压器备用;每季度进行两台变压器切换(每月20日第二值对备用变压器进行一次绝缘摇测);事故情况下或工作变压器需检修时,可投入备用变压器运行。
4、我厂#1、#2机6KV系统各设有一台卸煤变压器接带卸煤系统负荷,为了减小变压器损耗,规定只用一台变压器接带卸煤系统负荷,另一台变压器备用;每季度进行两台变压器切换(每月20日第二值对备用变压器进行一次绝缘摇测);事故情况下或工作变压器需检修时,可投入备用变压器运行。
5、我厂#1、#2机6KV系统各带一台热网变压器,规定在不供热期间,用一台热网变接带热网母线所带负荷,另一台备用;每季度进行两台变压器切换(每月20日第二值对备用变压器进行一次绝缘摇测);事故情况下或工作变压器需检修时,可投入备用变压器运行。
四、采用优化方案后可获得的经济效益
如忽略铜损,根据节电方案获得的经济效益结果如下:
2013年我厂#1、#2机组分别运行6162、7410小时,未运行时间分别为2634、1350小时,合计3984小时,按优化方案各机除尘(铁损2.579KW/h)、空冷两台(铁损2.579KW/h)、汽机(铁损2.15KW/h)、锅炉(铁损2.579KW/h),优化后各变压器铁损合计约为12.466KW/h,单变运行减少变压器空载损耗按未运行时间的95%时间计算,上述变压器节电47173KWh。
卸煤变(铁损3.73 KW/h)、照明变(铁损1.3KW/h)节电39837KWh,热网变(铁损1.71KW/h)单变按6个月运行节电7387KWh。合计节电94397KWh,我厂上网单价为0.319元/KWh,2013年累计节电经济效益至少为3万元。此节电优化方案在机组运行时间少的时候,节电效果将更加显著。
五、结论
优化厂用变压器的运行方式是电气节能的重要手段之一,作为一名电气技术人员要适应新时代发电厂发展的要求,将节能降耗进行到底,积极从各方面推进节能技术的发展,为我厂可持续发展做出贡献。
参考文献:
[1]《电力变压器应用技术》,中国电力出版社,2009.
[2]《电机学》,吉林大学出版社,1999年.
[3]《发电厂电气主系统》,机械工业出版社,2006年.
作者简介:
吴志刚(1974-),男,毕业于华北电力大学,工程师,现从事运行技术工作。
【关键词】优化;变压器;运行方式;节能降耗
我国经济在飞速发展,伴随着能源的供需问题日益突出,对于包头第一热电厂这个60多年老火力发电厂来说,改变以往的高耗能的经营模式,在节能降耗方面加强技术革新、利用是可持续发展的重要条件。优化变压器运行方式就是节能方法之一,通过仔细研究包一各变压器所带负荷情况,如能将有些低负载变压器改为“冷备用”(处于备用状态下不带电),则可以减少变压器损耗。
一、概况
我们知道变压器损耗包括铁损和铜损两大类,损耗是客观存在的,但并不是说这种损耗是不可以减少的,而是可以通过优化其运行方式来改观。在我厂变压器运行中,有些变压器如照明变、卸煤变等存在着非经济运行状态,变压器长期在低负荷状况下运行,使变压器容量没有得到充分利用,而变压器的空载损耗是固定不变的,而且随着容量的增大而升高,只要投入运行,这部分损耗是一定存在的,这样就造成了在低负荷时空载损耗所占比重比较大,效率降低。
下表是2013年10月份参与优化方案的照明变和卸煤变参数,其中照明A变带380V照明PC A、B段,B变冷备用;卸煤B变带380V卸煤PC A、B段,A變冷备用(每年冬季供热期间我厂都是双机运行,参与优化运行的变压器只有照明变、水源地变、卸煤变),其损耗统计数据如下表:
其中铁损耗P铁×h =1.3X744=967.2 KWh,,从上表可以看出在负荷越低的情况下铁损占总损耗比例越大,所以在后面的节能效益计算中只用铁损来计算。
二、厂用系统接线方式
1、380V电源系统为单母线按单元机组及设备分段。每单元机组各设A、B两台汽机低压厂变、A、B两台锅炉低压厂变、A、B两台除尘变压器、分别向各自A、B段母线供电,带该机组的辅机设备。A、B两段母线之间可由分段开关联络,使变压器互为备用。因接线方式相同,所以只画出两台除尘变如图1。
2、每单元机组各设A、B、C、备用四台空冷变压器。正常运行时,三台工作空冷变压器运行,分别向#1、2机空冷A、B、C三段母线供电,空备变作其他三个工作段的联动备用电源。空备变退备或恢复备用时,应将相应的各备用分支断路器断开。如图2。
3、两单元机组装设A、B两台公用低厂变、A、B两台照明低厂变、A、B两台除灰变压器、A、B两台脱硫变压器、A、B两台化学水变压器、A、B两台输煤变压器、A、B两台卸煤变压器、A、B两台中水变压器、A、B两台热网变压器,向各自A、B段母线供电,分别带#1、2机组的公用设备,由分段开关联络,互为备用。因接线方式相同,所以只画出两台照明变如图3。
4、两单元机组装设A、B两台水源变压器,经升、降压后分别向水源地A、B段母线供电,两段母线之间装设联络开关,可使两台水源变压器互为备用。
5、两单元机组装设一台启动锅炉变压器,经启4101断路器向启动锅炉段母线供电。
三、厂用电优化运行方案
我厂#1、2机组在单机运行期间,一台机组备用,备用机组所带低压厂用变压器存在“大马拉小车”的现象;变压器轻载运行,造成空载损耗白白的浪费掉,因此在保证安全的前提下,合理优化运行接线方式,可达到良好的节电效果。为此结合现场实际情况,通过优化厂用系统运行方式,尽量减少空载运行变压器数量达到节电效果,制定如下优化运行方案:
1、当我厂单台机组运行时,将备用机组的汽机、锅炉、除尘两台工作变倒为单台工作变运行,通过留用工作变380V母线母联开关带停用的对应工作变的工作母线,从而减少停用工作变的变压器损耗。
2、对于备用机组的空冷三台工作变,通过备用机组的备用空冷变带此三台空冷工作变所带380V母线,减少备用机组空冷三台工作变的变压器损耗。
3、我厂#1、#2机各设有一台照明变压器接带工作现场照明,为了减小变压器损耗,只用一台变压器接带#1、#2机所带照明负荷,另一台变压器备用;每季度进行两台变压器切换(每月20日第二值对备用变压器进行一次绝缘摇测);事故情况下或工作变压器需检修时,可投入备用变压器运行。
4、我厂#1、#2机6KV系统各设有一台卸煤变压器接带卸煤系统负荷,为了减小变压器损耗,规定只用一台变压器接带卸煤系统负荷,另一台变压器备用;每季度进行两台变压器切换(每月20日第二值对备用变压器进行一次绝缘摇测);事故情况下或工作变压器需检修时,可投入备用变压器运行。
5、我厂#1、#2机6KV系统各带一台热网变压器,规定在不供热期间,用一台热网变接带热网母线所带负荷,另一台备用;每季度进行两台变压器切换(每月20日第二值对备用变压器进行一次绝缘摇测);事故情况下或工作变压器需检修时,可投入备用变压器运行。
四、采用优化方案后可获得的经济效益
如忽略铜损,根据节电方案获得的经济效益结果如下:
2013年我厂#1、#2机组分别运行6162、7410小时,未运行时间分别为2634、1350小时,合计3984小时,按优化方案各机除尘(铁损2.579KW/h)、空冷两台(铁损2.579KW/h)、汽机(铁损2.15KW/h)、锅炉(铁损2.579KW/h),优化后各变压器铁损合计约为12.466KW/h,单变运行减少变压器空载损耗按未运行时间的95%时间计算,上述变压器节电47173KWh。
卸煤变(铁损3.73 KW/h)、照明变(铁损1.3KW/h)节电39837KWh,热网变(铁损1.71KW/h)单变按6个月运行节电7387KWh。合计节电94397KWh,我厂上网单价为0.319元/KWh,2013年累计节电经济效益至少为3万元。此节电优化方案在机组运行时间少的时候,节电效果将更加显著。
五、结论
优化厂用变压器的运行方式是电气节能的重要手段之一,作为一名电气技术人员要适应新时代发电厂发展的要求,将节能降耗进行到底,积极从各方面推进节能技术的发展,为我厂可持续发展做出贡献。
参考文献:
[1]《电力变压器应用技术》,中国电力出版社,2009.
[2]《电机学》,吉林大学出版社,1999年.
[3]《发电厂电气主系统》,机械工业出版社,2006年.
作者简介:
吴志刚(1974-),男,毕业于华北电力大学,工程师,现从事运行技术工作。