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近年来,随着川气东送、西二线等大型管道项目以及各地天然气管网的建设,大口径管道定向钻穿越工程日益增多。穿越曲线是否平滑、曲率半径是否满足要求,是大口径定向钻穿越工程能否成功的第一步。下面以山东天然气管网工程泰安-青岛段干线北胶新河穿越工程为例,介绍复杂地质条件下大口径管道穿越曲线的处理方法。
1.工程简介
山东天然气管网工程泰安-青岛段干线北胶新河穿越工程,定向钻穿越水平长为510.63m,入土角8°15′,出土角5°46′,曲率半径为1500D。定向钻穿越包含2条管道,分别为输气管道D1016×21.0mm、硅管套管D114,间距为15m。穿越最大埋深17.9米,
2.工程地质情况
断面勘探深度内各工程地质层特征综述如下:
2.1 1层素填土:灰黄色,可塑,稍湿,岩性主要成份为粉质粘土,含少量砾石。主要分布于北胶新河河堤上部。层厚1.40m,层底标高:9.82m,层底埋深1.40m。
2.2层粉质粘土:灰黄、褐红色,可塑~硬塑,稍有光滑,摇振反应无,干强度及韧性中等,含铁锰质结核及钙质结核,铁锰质结核粒径10~40mm, 钙质结核粒径5~60mm,含量约5%~10%,局部富集,表层多为耕植土。该层全区分布。层厚2.20~4.80m,层底标高:4.51~8.78m,层底埋深2.20~4.80m。
2.3 1层全~强风化泥质砂岩:棕红色夹浅灰色,原岩结构基本破坏,岩芯呈砂土状,夹少量原岩碎块,手扳易碎。层厚1.90~6.70m,层底标高:-0.70~4.66m,层底埋深4.10~9.70m。
2.4 2层中等风化泥质砂岩:棕红色,夹少量浅灰色,泥质、粉细粒结构,块状构造,岩芯呈柱状,节长10~60cm,锤击易碎,手扳易断。岩石矿物成份主要为粉细砂及粘土矿物。揭露厚度 5.80~21.70m,层底标高:-2.26~-18.78m,层底埋深5.80~21.70m。岩石单轴抗压强度最高为8Mpa。
2.5层中等风化凝灰岩:浅灰色~紫灰色,凝灰质结构,块状构造,裂隙较发育,裂隙充填物为粘土,岩芯呈柱状,节长一般10~30cm,最长可达200~320cm。该层未揭穿,揭露厚度 2.30~13.20m,层顶标高-2.26~-18.78m。岩石单轴抗压强度最高为39Mpa。
穿越经过的地层主要是素填土、粉质粘土、全~强风化泥质砂岩、中等风化泥质砂岩。
3.工程特点及难点
3.1穿越设计曲线无水平段,且出土点后方为一水沟,导向孔钻进过程中,必须确保每根钻杆角度变化达到设计要求,才能保证钻头在预定位置出土。
3.2穿越管径为1016mm,曲率半径为1500D,每根钻杆变化角度为0.35°,对控向精度要求较高。
3.3穿越地层有约450米岩石层,导向钻进必须使用动力钻具,造成控向信号滞后约10米,增加了控向难度。
3.4地层软硬不均,在软硬交替位置角度调整不易控制。
3.5探孔数目较少,各探孔间距为100米,地勘资料不够详细。
4.主要技术措施
4.1首先进行硅管套管导向孔施工,并严格按照输气管道导向孔施工的要求去做,为下一步进行输气管道导向孔施工总结经验。
4.2全程布置人工磁场,确保控向精度,勤测量,勤调整,防止因偏差过大造成纠偏困难。
4.3每根钻杆钻进时做好记录,包括钻进速度、调整角度时推进的长度、所用时间、角度变化情况等,以便于判断地层的变化情况,并总结出在不同地层中控向的规律。
4.4因动力钻具造成信号滞后约10米,需根据上一根钻杆的钻进情况,结合这一根钻杆的角度变化,判断在同样地层中调整一定角度所需推进的钻杆长度,确定每根钻杆钻进方式。
4.5根据前面钻杆的钻进情况,采取合理的钻进方式,尽量将每根钻杆角度变化控制在0.35°,单根钻杆最大角度变化不超过0.8°,连续四根钻杆累计角度变化不超过2.2°。
4.6每根钻杆角度调整或纠偏应分两次进行, 间隔一定的距离,尽量避免一次调整到所需角度,以保证穿越曲线更加平滑。
4.7在地层软硬交替位置,应根据钻进速度、推力等参数对地层情况进行判断,结合前面的钻进记录,及时调整钻进方式,防止角度调整过大或不足。
4.8若角度调整过大,可抽回一跟钻杆,将钻头放到调整角度的位置,并将钻头钟面转到相反方向,反复推拉进行修孔,直到获得符合要求的角度为止。
4.9硅管套管导向孔完成后,控向及司钻人员及时对施工过程进行总结,找出不同地层的控向规律,用于指导下一步的输气管道导向孔施工。
5.施工中遇到的问题
5.1光缆套管导向孔施工过程中钻进到约15.7米深时,角度变化出现不受控制的情况,单根钻杆斜度增加了2.3°,经反复修孔,斜度无明显变化。将穿越深度加深后,出现角度无法抬起的现象,继续钻进约50米后恢复正常。
5.2输气管道导向孔施工过程中遇到同样问题,调整穿越位置及穿越深度,仍然无法解决。
5.3 Φ762mm岩石扩孔器扩孔到斜度增大位置时无进尺,退出后发现扩孔器前方的扶正器磨损严重,扩孔器磨损正常。
根据施工情况分析,该处中等风化泥质砂岩中存在硬度更高的岩石夹层,且两岩层结合面与钻头之间的夹角较小,造成钻头无法钻入硬岩层中,导致钻头沿软硬结合面钻进,引起斜度变化。同时因斜度变化过大,导致Φ762mm岩石扩孔器前方扶正器被孔下方硬岩层挡住,岩石扩孔器未接触到硬岩层,造成无法继续扩孔。
6.解决方法
6.1输气管道导向孔斜度突然增大后,在调整无效情况下,对后面钻进的几根钻杆角度进行适当调整,使实际穿越曲线尽可能满足曲率半径要求,并尽量回归到设计曲线上,继续钻进,直到出土。
6.2 Φ610mm扩孔结束后,用约10米长的Φ457钢管对两个Φ610mm岩石扩孔器进行刚性连接,作为修孔机具进行修孔。
6.3修孔结束后,用Φ610mm岩石扩孔器替代Φ762mm岩石扩孔器前方的扶正器,继续进行扩孔,利用Φ610mm岩石扩孔器切削掉硬岩层,确保Φ762mm岩石扩孔器能继续扩孔。接下来的扩孔施工均采用小一级的岩石扩孔器代替扶正器来进行。
6.4将最大扩孔尺寸增加到Φ1500mm,以减小曲率半径不符合要求带来的回拖风险。
6.5扩孔完成后,连接一根Φ1016钢管进行试回拖,成功后方可进行输气管道的回拖工作。
7.结语
通过严谨细致的操作、仔细认真的分析,合理有效地措施,泰安-青岛段干线北胶新河穿越工程输气管道一次回拖成功,为以后的导向孔施工、穿越曲线的修正和大口径管道的回拖积累了宝贵的经验。■
1.工程简介
山东天然气管网工程泰安-青岛段干线北胶新河穿越工程,定向钻穿越水平长为510.63m,入土角8°15′,出土角5°46′,曲率半径为1500D。定向钻穿越包含2条管道,分别为输气管道D1016×21.0mm、硅管套管D114,间距为15m。穿越最大埋深17.9米,
2.工程地质情况
断面勘探深度内各工程地质层特征综述如下:
2.1 1层素填土:灰黄色,可塑,稍湿,岩性主要成份为粉质粘土,含少量砾石。主要分布于北胶新河河堤上部。层厚1.40m,层底标高:9.82m,层底埋深1.40m。
2.2层粉质粘土:灰黄、褐红色,可塑~硬塑,稍有光滑,摇振反应无,干强度及韧性中等,含铁锰质结核及钙质结核,铁锰质结核粒径10~40mm, 钙质结核粒径5~60mm,含量约5%~10%,局部富集,表层多为耕植土。该层全区分布。层厚2.20~4.80m,层底标高:4.51~8.78m,层底埋深2.20~4.80m。
2.3 1层全~强风化泥质砂岩:棕红色夹浅灰色,原岩结构基本破坏,岩芯呈砂土状,夹少量原岩碎块,手扳易碎。层厚1.90~6.70m,层底标高:-0.70~4.66m,层底埋深4.10~9.70m。
2.4 2层中等风化泥质砂岩:棕红色,夹少量浅灰色,泥质、粉细粒结构,块状构造,岩芯呈柱状,节长10~60cm,锤击易碎,手扳易断。岩石矿物成份主要为粉细砂及粘土矿物。揭露厚度 5.80~21.70m,层底标高:-2.26~-18.78m,层底埋深5.80~21.70m。岩石单轴抗压强度最高为8Mpa。
2.5层中等风化凝灰岩:浅灰色~紫灰色,凝灰质结构,块状构造,裂隙较发育,裂隙充填物为粘土,岩芯呈柱状,节长一般10~30cm,最长可达200~320cm。该层未揭穿,揭露厚度 2.30~13.20m,层顶标高-2.26~-18.78m。岩石单轴抗压强度最高为39Mpa。
穿越经过的地层主要是素填土、粉质粘土、全~强风化泥质砂岩、中等风化泥质砂岩。
3.工程特点及难点
3.1穿越设计曲线无水平段,且出土点后方为一水沟,导向孔钻进过程中,必须确保每根钻杆角度变化达到设计要求,才能保证钻头在预定位置出土。
3.2穿越管径为1016mm,曲率半径为1500D,每根钻杆变化角度为0.35°,对控向精度要求较高。
3.3穿越地层有约450米岩石层,导向钻进必须使用动力钻具,造成控向信号滞后约10米,增加了控向难度。
3.4地层软硬不均,在软硬交替位置角度调整不易控制。
3.5探孔数目较少,各探孔间距为100米,地勘资料不够详细。
4.主要技术措施
4.1首先进行硅管套管导向孔施工,并严格按照输气管道导向孔施工的要求去做,为下一步进行输气管道导向孔施工总结经验。
4.2全程布置人工磁场,确保控向精度,勤测量,勤调整,防止因偏差过大造成纠偏困难。
4.3每根钻杆钻进时做好记录,包括钻进速度、调整角度时推进的长度、所用时间、角度变化情况等,以便于判断地层的变化情况,并总结出在不同地层中控向的规律。
4.4因动力钻具造成信号滞后约10米,需根据上一根钻杆的钻进情况,结合这一根钻杆的角度变化,判断在同样地层中调整一定角度所需推进的钻杆长度,确定每根钻杆钻进方式。
4.5根据前面钻杆的钻进情况,采取合理的钻进方式,尽量将每根钻杆角度变化控制在0.35°,单根钻杆最大角度变化不超过0.8°,连续四根钻杆累计角度变化不超过2.2°。
4.6每根钻杆角度调整或纠偏应分两次进行, 间隔一定的距离,尽量避免一次调整到所需角度,以保证穿越曲线更加平滑。
4.7在地层软硬交替位置,应根据钻进速度、推力等参数对地层情况进行判断,结合前面的钻进记录,及时调整钻进方式,防止角度调整过大或不足。
4.8若角度调整过大,可抽回一跟钻杆,将钻头放到调整角度的位置,并将钻头钟面转到相反方向,反复推拉进行修孔,直到获得符合要求的角度为止。
4.9硅管套管导向孔完成后,控向及司钻人员及时对施工过程进行总结,找出不同地层的控向规律,用于指导下一步的输气管道导向孔施工。
5.施工中遇到的问题
5.1光缆套管导向孔施工过程中钻进到约15.7米深时,角度变化出现不受控制的情况,单根钻杆斜度增加了2.3°,经反复修孔,斜度无明显变化。将穿越深度加深后,出现角度无法抬起的现象,继续钻进约50米后恢复正常。
5.2输气管道导向孔施工过程中遇到同样问题,调整穿越位置及穿越深度,仍然无法解决。
5.3 Φ762mm岩石扩孔器扩孔到斜度增大位置时无进尺,退出后发现扩孔器前方的扶正器磨损严重,扩孔器磨损正常。
根据施工情况分析,该处中等风化泥质砂岩中存在硬度更高的岩石夹层,且两岩层结合面与钻头之间的夹角较小,造成钻头无法钻入硬岩层中,导致钻头沿软硬结合面钻进,引起斜度变化。同时因斜度变化过大,导致Φ762mm岩石扩孔器前方扶正器被孔下方硬岩层挡住,岩石扩孔器未接触到硬岩层,造成无法继续扩孔。
6.解决方法
6.1输气管道导向孔斜度突然增大后,在调整无效情况下,对后面钻进的几根钻杆角度进行适当调整,使实际穿越曲线尽可能满足曲率半径要求,并尽量回归到设计曲线上,继续钻进,直到出土。
6.2 Φ610mm扩孔结束后,用约10米长的Φ457钢管对两个Φ610mm岩石扩孔器进行刚性连接,作为修孔机具进行修孔。
6.3修孔结束后,用Φ610mm岩石扩孔器替代Φ762mm岩石扩孔器前方的扶正器,继续进行扩孔,利用Φ610mm岩石扩孔器切削掉硬岩层,确保Φ762mm岩石扩孔器能继续扩孔。接下来的扩孔施工均采用小一级的岩石扩孔器代替扶正器来进行。
6.4将最大扩孔尺寸增加到Φ1500mm,以减小曲率半径不符合要求带来的回拖风险。
6.5扩孔完成后,连接一根Φ1016钢管进行试回拖,成功后方可进行输气管道的回拖工作。
7.结语
通过严谨细致的操作、仔细认真的分析,合理有效地措施,泰安-青岛段干线北胶新河穿越工程输气管道一次回拖成功,为以后的导向孔施工、穿越曲线的修正和大口径管道的回拖积累了宝贵的经验。■