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【摘 要】本文通过对闸调器检修过程中遇到的问题进行分析和试验,对闸调器检修提出相应的改进方法,提高检修效率和质量。
【关键词】闸调器;检修;改进
闸调器是铁路货车制动装置中重要的组成部分,根据统计,闸调器的故障在近几年中呈上升趋势,本文对闸调器的构造进行分析,以便更好的为闸调器的检修提供参考。
一、检修试验过程中发现的问题
以下为贵阳公司2020年闸调器检修试验的统计数据
从上表可以看出,闸调器检修完成后,一次试验通过率在98%左右,那么试验不合格的闸调器问题主要出现在哪?通过一年的统计,我们统计出主要有下列四个方面:
1、试验中筒体不转或半转:主要由于筒体变形、有毛刺或调整螺母、引导螺母不匹配等原因造成
2、试验中筒体转动过大:主要是由于调整螺母或引导螺母磨耗过限造成
3、拉杆不复位:主要是由于螺杆变形或引导螺母不匹配造成
4、后盖脱出:主要是后盖和筒体的配合公差
二、原因分析
针对上述四个方面的问题,分析如下:
1、筒体变形和螺杆变形:一方面是由于在运行过程中外物的撞击造成筒体变形,另一方面是公司采用的是抛丸除锈工艺,在抛丸过程中打变形。
2、毛刺:主要是在检修过程中有磕碰造成毛刺产生。
3、调整螺母或引导螺母:主要是磨耗过限或匹配上出现误差。
4、后盖脱出:后盖的包角过小,拉力试验证明包角为11°的筒體组成筒体与后盖连接强度低,在不断的压缩过程中造成脱出。
三、工艺改进措施
针对上述分析的原因,公司主要采取了以下措施进行防范。
1、采用高压水清理外壁:制作了清洗转运一体工装,闸调器从车辆分解下来之后,直接装在该工装上,然后再使用50MPa的高压水进行闸调器外壁清洗。
2、弹簧盒清洗:制作专用工装在筒体清洗机内清洗弹簧盒。
3、闸调器配件检修标准细化:
3.1螺杆:全数弯曲检测,调直;螺纹部分有碰伤,螺纹侧面工作面不得有毛刺。
3.2后拉杆头:紧固后检查后拉杆头转动情况,转动的在后拉杆头和螺杆接触部位点焊;后拉杆头圆销孔损伤的补焊后打磨;焊接结构的后拉杆头进行磁粉探伤;试验后再次检查后拉杆头状态,松动的紧固。
3.3拉杆:检查弹性圆柱销状态,松动的更换弹性圆柱销。ST2-250拉杆85mm以后不得有凸起等影响转动的缺陷,ST1-600为180mm;拉杆内螺纹损伤和磨损的报废。
3.4防脱螺钉:碾堆的报废。
3.5调整螺母:清洗干净;内螺纹碾堆、毛刺、损伤的报废;磨耗带大于3mm的报废。
3.6引导螺母:内螺纹碾堆、毛刺、缺损的报废;伞齿损伤的报废。
3.7轴承:持架变形、生锈、滚珠脱落及滚珠转动不灵活的报废。
3.8前盖:前盖耳朵缺损,伞尺损伤和磨耗的报废。
3.9护管:清洗干净后使用高压风吹扫(不得有颗粒物)。
3.10套筒体:弹性圆柱销不得凸出套筒体。
3.11拉杆头组成:探伤前在强光手电照射下进行外观检查,然后进行焊缝探伤,根部不得焊修,拉杆头圆销孔损伤的焊修后磨平,拉杆头螺纹也须检查不得有磨损和腐蚀。
3.12试验后拉杆伸出量检查:ST2-250伸出量为110mm(ST1-600为180mm),如果为80mm应该在不加挡铁的工况下手动一次,使其伸出量为110mm。
3.13调整杆:切伤部位焊修后磨平,不得弯曲。
3.14 45号挡圈组装方法:使用挡圈钳将挡圈水平撑开,人工将挡圈缓慢沿拉杆移动至挡圈槽,组装后检查挡圈组装质量,挡圈须完全入槽。
4、闸调器后盖检修:通过闸调器后盖结构分析,对25°和11°包角以及打弹性圆柱销和滚边不同连接形式进行拉力试验,确定了闸调器后盖检修标准:使用手锤敲击后盖,声音清脆;后盖不得凸出筒体;后盖包角为25°的为合格。
四、改进效果
通过上述措施的严格执行,闸调器的反馈已基本解决,自2020年下半年开始未收到闸调器的反馈,配件检修质量得到明显提高。
参考文献:
[1]贺东,吕英,伊松年,刘晓军.闸调器异常工况对车辆产生抱闸的分析[J].铁道机车车辆,2014,34(06):108+112
[2]李俊,杨云圣.闸瓦间隙自动调整器检修中存在问题的分析与解决[J].铁道机车车辆,2010,30(03):86+100.
(作者单位:中车贵阳车辆有限公司)
【关键词】闸调器;检修;改进
闸调器是铁路货车制动装置中重要的组成部分,根据统计,闸调器的故障在近几年中呈上升趋势,本文对闸调器的构造进行分析,以便更好的为闸调器的检修提供参考。
一、检修试验过程中发现的问题
以下为贵阳公司2020年闸调器检修试验的统计数据
从上表可以看出,闸调器检修完成后,一次试验通过率在98%左右,那么试验不合格的闸调器问题主要出现在哪?通过一年的统计,我们统计出主要有下列四个方面:
1、试验中筒体不转或半转:主要由于筒体变形、有毛刺或调整螺母、引导螺母不匹配等原因造成
2、试验中筒体转动过大:主要是由于调整螺母或引导螺母磨耗过限造成
3、拉杆不复位:主要是由于螺杆变形或引导螺母不匹配造成
4、后盖脱出:主要是后盖和筒体的配合公差
二、原因分析
针对上述四个方面的问题,分析如下:
1、筒体变形和螺杆变形:一方面是由于在运行过程中外物的撞击造成筒体变形,另一方面是公司采用的是抛丸除锈工艺,在抛丸过程中打变形。
2、毛刺:主要是在检修过程中有磕碰造成毛刺产生。
3、调整螺母或引导螺母:主要是磨耗过限或匹配上出现误差。
4、后盖脱出:后盖的包角过小,拉力试验证明包角为11°的筒體组成筒体与后盖连接强度低,在不断的压缩过程中造成脱出。
三、工艺改进措施
针对上述分析的原因,公司主要采取了以下措施进行防范。
1、采用高压水清理外壁:制作了清洗转运一体工装,闸调器从车辆分解下来之后,直接装在该工装上,然后再使用50MPa的高压水进行闸调器外壁清洗。
2、弹簧盒清洗:制作专用工装在筒体清洗机内清洗弹簧盒。
3、闸调器配件检修标准细化:
3.1螺杆:全数弯曲检测,调直;螺纹部分有碰伤,螺纹侧面工作面不得有毛刺。
3.2后拉杆头:紧固后检查后拉杆头转动情况,转动的在后拉杆头和螺杆接触部位点焊;后拉杆头圆销孔损伤的补焊后打磨;焊接结构的后拉杆头进行磁粉探伤;试验后再次检查后拉杆头状态,松动的紧固。
3.3拉杆:检查弹性圆柱销状态,松动的更换弹性圆柱销。ST2-250拉杆85mm以后不得有凸起等影响转动的缺陷,ST1-600为180mm;拉杆内螺纹损伤和磨损的报废。
3.4防脱螺钉:碾堆的报废。
3.5调整螺母:清洗干净;内螺纹碾堆、毛刺、损伤的报废;磨耗带大于3mm的报废。
3.6引导螺母:内螺纹碾堆、毛刺、缺损的报废;伞齿损伤的报废。
3.7轴承:持架变形、生锈、滚珠脱落及滚珠转动不灵活的报废。
3.8前盖:前盖耳朵缺损,伞尺损伤和磨耗的报废。
3.9护管:清洗干净后使用高压风吹扫(不得有颗粒物)。
3.10套筒体:弹性圆柱销不得凸出套筒体。
3.11拉杆头组成:探伤前在强光手电照射下进行外观检查,然后进行焊缝探伤,根部不得焊修,拉杆头圆销孔损伤的焊修后磨平,拉杆头螺纹也须检查不得有磨损和腐蚀。
3.12试验后拉杆伸出量检查:ST2-250伸出量为110mm(ST1-600为180mm),如果为80mm应该在不加挡铁的工况下手动一次,使其伸出量为110mm。
3.13调整杆:切伤部位焊修后磨平,不得弯曲。
3.14 45号挡圈组装方法:使用挡圈钳将挡圈水平撑开,人工将挡圈缓慢沿拉杆移动至挡圈槽,组装后检查挡圈组装质量,挡圈须完全入槽。
4、闸调器后盖检修:通过闸调器后盖结构分析,对25°和11°包角以及打弹性圆柱销和滚边不同连接形式进行拉力试验,确定了闸调器后盖检修标准:使用手锤敲击后盖,声音清脆;后盖不得凸出筒体;后盖包角为25°的为合格。
四、改进效果
通过上述措施的严格执行,闸调器的反馈已基本解决,自2020年下半年开始未收到闸调器的反馈,配件检修质量得到明显提高。
参考文献:
[1]贺东,吕英,伊松年,刘晓军.闸调器异常工况对车辆产生抱闸的分析[J].铁道机车车辆,2014,34(06):108+112
[2]李俊,杨云圣.闸瓦间隙自动调整器检修中存在问题的分析与解决[J].铁道机车车辆,2010,30(03):86+100.
(作者单位:中车贵阳车辆有限公司)