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[摘 要]目前,大庆油田百分之九十以上的油井都是抽油机井,通过电机将电能转化为动能,再通过皮带——减速箱——四连杆机构——抽油杆,将电机的转动转为地下泵的上下往复运动,实现了井底原油的采集。在这个过程中皮带起到不可替代的作用,每年都需要消耗大量的皮带,由于皮带价格昂贵,造成原油生产成本上涨,同时由于更换皮带不及时造成了大量的产量损失,因此控制皮带用量对降低生产成本和保证原油产量至关重要。
[关键词]皮带;电机;调节器;抽油机
中图分类号:S867 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)18-0369-01
一、问题的提出及改造的目的
我工作在采油岗位,属于原油生产第一线,每天承载着抽油机井巡回检查、现场资料录取、设备维护保养的工作任务。更换抽油机井皮带来保证其运行时率是我日常工作之一,通过对皮带消耗情况及带来的影响进行分析,存在如下3点问题:
1、抽油机井皮带磨损快,消耗量大,增加原油生产成本
电机的转动通过皮带与小皮带轮、大皮带轮之间摩擦进行传递,摩擦力的大小直接影响运转效果,也是造成皮带磨损的重要原因,通过对皮带的运行状况进行分析,影响皮带使用寿命主要原因为:
抽油机启动前因机械系统处于静止状态,启动瞬间皮带所承受拉力负荷瞬间达到最大,常出现皮带打滑、磨损、断裂等现象。
为了满足抽油机冲次要求,有些皮带轮直径较小,导致皮带轮包角小,受力面积小摩擦力小,运转过程中造成皮带打滑、磨损。
由于皮带24小时不间断运转,自然磨损或环境温度变化造成皮带松弛,尤其在夏季风雨和高温造成的皮带松弛、摩擦系数降低,这样势必加速皮带的疲劳和磨损。
抽油机皮带松紧的调节是通过调整电机的位置实现的,这种调节方式是即时性的,也可以说是刚性调节,弹性调节是靠皮带本身仅有的弹性,由于皮带本身的弹性范围小,并且在运转过程中减小过快,无法实现自我调节。
2、抽油机井皮带磨损快,增加了更换皮带工作量
由于皮带磨损快,增加了更换皮带次数,据统计第七采油厂平均每年每口抽油机井更换皮带4次左右,全厂4000多口井每年更换皮带16000多次,给采油工增加了繁重的工作量。具体更换通过松滑轨固定螺栓——向前移动电机——取下旧皮带——换上新皮带——向后移动电机——调整皮带四点一线——紧滑轨固定螺栓来实现的,整个过程费时费力,平均每次耗时10分钟左右,增加了员工劳动强度。
3、皮带断导致停井,影响抽油机井时率,从而影响产量
由于皮带磨损快,经常由于皮带断造成停井,尤其在夜间管理面积大、巡井视线不好,不能及时发现,造成大量的产量损失。
二、主要解决方案及效果分析
1、结构原理
抽油机井皮带自动调节器主要由皮带托轮、边板、滑动支架、弹簧减震护套、调整棘轮扳手、固定板六部分组成(图1)。
①带托轮通过轴承与轴进行配合,可以随意转动,作用是托住皮带下方受力处,并且通过顺时针或逆时针转动棘轮扳手带动丝杠转动,使滑动支架带动托轮沿着边板上的轨道上下移动到适当位置。拖轮宽度大于皮带宽度,允许皮带在运行过程中左右波动。
②弹簧减震护套内安置了弹簧,通过弹簧压缩和释放,使皮带托轮可以在皮带的压力下沿着滑道上下移动,始终保持皮带适当的紧力。
③整体装置通过螺栓固定在抽油机底座上,调节器底座钻有纵向位移的固定孔,调节器可随孔纵向移动一定距离,以适应抽油机调节冲次的需要。底座上预先钻出横向位移的固定孔,调节器可随孔横向移动一定距离,从而不影响皮带四点一线的调节。
2、技术关键及达到指标
技术关键:弹簧最大压缩量大于125mm,压缩量达到一半时弹力刚好满足皮带紧度,皮带轮高度可手动调节,滑道与皮带成直角,拖轮轴承满足高速运转要求,调节器可以在抽油机底座上纵向横向移动
技术关键:1)拖轮轴心距底座高度538mm,底座寬度300mm,调节器横向移动距离50mm,纵向移动距离100mm;2)拖轮直径80mm,拖轮宽度100mm,允许皮带波动左右波动量10mm,拖轮伸缩量125mm,拖轮伸缩方向与水平之间角度正切值2.85,轴承选用封闭6205;3)弹簧自由高度200mm,簧丝直径6mm,螺距18mm,调节器最大弹力400KN。3、应用效果分析
应用时,将调节器通过螺栓固定在抽油机底座上,将拖轮调整至高度合适位置:①保证皮带适当紧力,同时增大了包角,增加了摩擦面积,从而提高摩擦力;②在抽油机启动瞬间皮带下方所受拉力瞬间增大,弹簧被压缩使托轮沿着滑道向下移动,来缓冲皮带启动瞬间的受力负载,减小皮带的损伤;③在抽油机正常运转时,由于自然磨损、环境温度、夏季风雨等使皮带松弛,弹簧自动弹开始终保证皮带一定的紧力,从而缓解了皮带打滑、丢转的现象,提高了抽油机井的生产效率;④减少了停机更换皮带和调节紧力的频率,节省了人工,降低了劳动强度。
三、经济效益分析
通过抽油机井皮带自动调节器的研制和应用,无论是从节能降耗,保证原油产量上,还是减少员工工作量,降低员工劳动强度上,都获得了显著的效果。
降低劳动强度:由于更换皮带和调整皮带紧力次数减少,员工的工作量和劳动强度得到有效降低,100口井每年减少更换皮带100次,给员工节省了劳动时间,消除了安全隐患。
应用后每100口井年节约皮带100条,每条皮带按300元计算,全年节约100×300=3万元。应用后每100口井年减少停井时间1000小时,减少产量损失12.5吨,每吨原油按3000元计算,全年节约12.5×3000=3.75万元
四、结论
1、抽油机井皮带自动调节器的研制和应用,延长了皮带的使用寿命,从而降低了生产成本,同时减少停井时间,确保了原油产量,经济效益明显。
2、抽油机井皮带自动调节器的研制和应用,减少了更换皮带工作量,减轻了工人的劳动强度。
3、抽油机井皮带自动调节器适用于负荷重、烧皮带的抽油机井以及夏季风雨和高温造成的皮带松弛的抽油机井,有一定的推广应用价值。
参考文献
[1] 采油生产安全技术http://www.safe001.com/2005/ketang/051005-01u.htm.
[2] 于云琦.采油工程石油工业出版社.
[关键词]皮带;电机;调节器;抽油机
中图分类号:S867 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)18-0369-01
一、问题的提出及改造的目的
我工作在采油岗位,属于原油生产第一线,每天承载着抽油机井巡回检查、现场资料录取、设备维护保养的工作任务。更换抽油机井皮带来保证其运行时率是我日常工作之一,通过对皮带消耗情况及带来的影响进行分析,存在如下3点问题:
1、抽油机井皮带磨损快,消耗量大,增加原油生产成本
电机的转动通过皮带与小皮带轮、大皮带轮之间摩擦进行传递,摩擦力的大小直接影响运转效果,也是造成皮带磨损的重要原因,通过对皮带的运行状况进行分析,影响皮带使用寿命主要原因为:
抽油机启动前因机械系统处于静止状态,启动瞬间皮带所承受拉力负荷瞬间达到最大,常出现皮带打滑、磨损、断裂等现象。
为了满足抽油机冲次要求,有些皮带轮直径较小,导致皮带轮包角小,受力面积小摩擦力小,运转过程中造成皮带打滑、磨损。
由于皮带24小时不间断运转,自然磨损或环境温度变化造成皮带松弛,尤其在夏季风雨和高温造成的皮带松弛、摩擦系数降低,这样势必加速皮带的疲劳和磨损。
抽油机皮带松紧的调节是通过调整电机的位置实现的,这种调节方式是即时性的,也可以说是刚性调节,弹性调节是靠皮带本身仅有的弹性,由于皮带本身的弹性范围小,并且在运转过程中减小过快,无法实现自我调节。
2、抽油机井皮带磨损快,增加了更换皮带工作量
由于皮带磨损快,增加了更换皮带次数,据统计第七采油厂平均每年每口抽油机井更换皮带4次左右,全厂4000多口井每年更换皮带16000多次,给采油工增加了繁重的工作量。具体更换通过松滑轨固定螺栓——向前移动电机——取下旧皮带——换上新皮带——向后移动电机——调整皮带四点一线——紧滑轨固定螺栓来实现的,整个过程费时费力,平均每次耗时10分钟左右,增加了员工劳动强度。
3、皮带断导致停井,影响抽油机井时率,从而影响产量
由于皮带磨损快,经常由于皮带断造成停井,尤其在夜间管理面积大、巡井视线不好,不能及时发现,造成大量的产量损失。
二、主要解决方案及效果分析
1、结构原理
抽油机井皮带自动调节器主要由皮带托轮、边板、滑动支架、弹簧减震护套、调整棘轮扳手、固定板六部分组成(图1)。
①带托轮通过轴承与轴进行配合,可以随意转动,作用是托住皮带下方受力处,并且通过顺时针或逆时针转动棘轮扳手带动丝杠转动,使滑动支架带动托轮沿着边板上的轨道上下移动到适当位置。拖轮宽度大于皮带宽度,允许皮带在运行过程中左右波动。
②弹簧减震护套内安置了弹簧,通过弹簧压缩和释放,使皮带托轮可以在皮带的压力下沿着滑道上下移动,始终保持皮带适当的紧力。
③整体装置通过螺栓固定在抽油机底座上,调节器底座钻有纵向位移的固定孔,调节器可随孔纵向移动一定距离,以适应抽油机调节冲次的需要。底座上预先钻出横向位移的固定孔,调节器可随孔横向移动一定距离,从而不影响皮带四点一线的调节。
2、技术关键及达到指标
技术关键:弹簧最大压缩量大于125mm,压缩量达到一半时弹力刚好满足皮带紧度,皮带轮高度可手动调节,滑道与皮带成直角,拖轮轴承满足高速运转要求,调节器可以在抽油机底座上纵向横向移动
技术关键:1)拖轮轴心距底座高度538mm,底座寬度300mm,调节器横向移动距离50mm,纵向移动距离100mm;2)拖轮直径80mm,拖轮宽度100mm,允许皮带波动左右波动量10mm,拖轮伸缩量125mm,拖轮伸缩方向与水平之间角度正切值2.85,轴承选用封闭6205;3)弹簧自由高度200mm,簧丝直径6mm,螺距18mm,调节器最大弹力400KN。3、应用效果分析
应用时,将调节器通过螺栓固定在抽油机底座上,将拖轮调整至高度合适位置:①保证皮带适当紧力,同时增大了包角,增加了摩擦面积,从而提高摩擦力;②在抽油机启动瞬间皮带下方所受拉力瞬间增大,弹簧被压缩使托轮沿着滑道向下移动,来缓冲皮带启动瞬间的受力负载,减小皮带的损伤;③在抽油机正常运转时,由于自然磨损、环境温度、夏季风雨等使皮带松弛,弹簧自动弹开始终保证皮带一定的紧力,从而缓解了皮带打滑、丢转的现象,提高了抽油机井的生产效率;④减少了停机更换皮带和调节紧力的频率,节省了人工,降低了劳动强度。
三、经济效益分析
通过抽油机井皮带自动调节器的研制和应用,无论是从节能降耗,保证原油产量上,还是减少员工工作量,降低员工劳动强度上,都获得了显著的效果。
降低劳动强度:由于更换皮带和调整皮带紧力次数减少,员工的工作量和劳动强度得到有效降低,100口井每年减少更换皮带100次,给员工节省了劳动时间,消除了安全隐患。
应用后每100口井年节约皮带100条,每条皮带按300元计算,全年节约100×300=3万元。应用后每100口井年减少停井时间1000小时,减少产量损失12.5吨,每吨原油按3000元计算,全年节约12.5×3000=3.75万元
四、结论
1、抽油机井皮带自动调节器的研制和应用,延长了皮带的使用寿命,从而降低了生产成本,同时减少停井时间,确保了原油产量,经济效益明显。
2、抽油机井皮带自动调节器的研制和应用,减少了更换皮带工作量,减轻了工人的劳动强度。
3、抽油机井皮带自动调节器适用于负荷重、烧皮带的抽油机井以及夏季风雨和高温造成的皮带松弛的抽油机井,有一定的推广应用价值。
参考文献
[1] 采油生产安全技术http://www.safe001.com/2005/ketang/051005-01u.htm.
[2] 于云琦.采油工程石油工业出版社.