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引言
智能变电站是智能电网的重要基础和支撑,智能变电站采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、控制、测量、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能。而智能变电站是近两年来新上项目,设备的应用安装、调试运行均在不断的探索中,特别是新建变电站的现场安装调试中工作不细、接线调试不到位、调试方法不正确,设备将存在极大的安全隐患,威胁智能变电站的运行安全,应该引起我们足够的重视。
问题的提出:信阳供电公司220KV宜居变电站是2014年新建的智能变电站,2015年进行新投运一年后的全站全面检验工作,在检验中发现问题如下:
1.220KV1号主变A套保护接收220kV A套母线保护联跳各侧信号不正确
1.1故障描述
现场连线为(实抓报文):
实际应为:
1.2故障原因分析及影响
该连线用于主变高压侧失灵时,启动母线失灵保护动作切除当前母线上所有间隔,同时母线保护给主变保护发送联跳三侧信号,跳开主变三侧开关。该问题会造成母线故障时,母线保护误切主变三侧,扩大停电范围。
1.3故障处理
保护厂家修改虚端子连线,试验结果正确。
2.220kV母线测控装置接收母线零序电压SV虚端子连线与实际不符
2.1故障描述
SCD文件中220kV母线测控接收零序电压连线为:
由虚端子连线可看出,I母零序电压取自A套合并单元,而II母零序电压取自B套合并单元。经现场试验确认,220kV母线测控装置只接收一组SV数据,与SCD文件虚端子连线不一致。
2.2故障原因分析及影响
该问题影响母线零序电压的正确采集。
2.3故障处理
后经测控装置厂家修改配置后,I母、II母零序电压均取自A套合并单元,试验结果与修改后文件保持一致。
3.220kV、110kV母线测控装置无法接受母线合并单元发送的零序电压数据
3.1故障描述
经现场试验确认,通过测试仪直接加量和合并单元侧加电压,220kV、110kV母线测控装置均无法接收母线零序电压。
3.2故障原因分析及影响
经测控装置厂家确认,装置默认支持两组电压,而由虚端子连线可以看出,零序电压连到测控装置的第四组电压,装置未开放第四组电压,导致无法接收零序电压。该问题影响母线零序电压的正确采集。
3.3故障处理
测控装置修改内部参数之后,能够正常接收零序电压。
4.220kV B套线路保护PRS-753D装置检修策略处理不正确
4.1故障描述
经现场试验确认,B套线路保护PRS-753D装置在检修压板状态投入时,不论接收到的GOOSE开入是否带检修品质,装置均屏蔽接收GOOSE开入,与标准规范要求不一致。《Q/GDW 396-2012 IEC61850工程继电保护应用模型》的13.3明确规定了GOOSE报文检修处理机制如下图所示:
根据b)的文字说明可知,保护装置投入检修压板时,应识别带检修品质的GOOSE开入。
4.2故障原因分析及影响
PRS-753D装置在检修压板投入时,屏蔽接收GOOSE开入的做法对现场试验有一定的影响。但是线路正常运行时,装置均不投入检修压板,所以该做法不影响保护运行。
4.3故障处理
现场未处理,已报厂家研发人员。
结束语
智能变电站继电保护实行状态检修,在投产后1年内应开展投运后第一次全部检验,之后每隔6年至少保证开展1次例行试验,所以要求智能变电站在新安装调试期间严格按照安装调试工艺要求实施,投运前的交接验收试验中要全面细致,严格按照验收试验大纲进行,确保设备投运后的安全稳定运行。
(作者单位:河南省信阳供电公司)
智能变电站是智能电网的重要基础和支撑,智能变电站采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、控制、测量、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能。而智能变电站是近两年来新上项目,设备的应用安装、调试运行均在不断的探索中,特别是新建变电站的现场安装调试中工作不细、接线调试不到位、调试方法不正确,设备将存在极大的安全隐患,威胁智能变电站的运行安全,应该引起我们足够的重视。
问题的提出:信阳供电公司220KV宜居变电站是2014年新建的智能变电站,2015年进行新投运一年后的全站全面检验工作,在检验中发现问题如下:
1.220KV1号主变A套保护接收220kV A套母线保护联跳各侧信号不正确
1.1故障描述
现场连线为(实抓报文):
实际应为:
1.2故障原因分析及影响
该连线用于主变高压侧失灵时,启动母线失灵保护动作切除当前母线上所有间隔,同时母线保护给主变保护发送联跳三侧信号,跳开主变三侧开关。该问题会造成母线故障时,母线保护误切主变三侧,扩大停电范围。
1.3故障处理
保护厂家修改虚端子连线,试验结果正确。
2.220kV母线测控装置接收母线零序电压SV虚端子连线与实际不符
2.1故障描述
SCD文件中220kV母线测控接收零序电压连线为:
由虚端子连线可看出,I母零序电压取自A套合并单元,而II母零序电压取自B套合并单元。经现场试验确认,220kV母线测控装置只接收一组SV数据,与SCD文件虚端子连线不一致。
2.2故障原因分析及影响
该问题影响母线零序电压的正确采集。
2.3故障处理
后经测控装置厂家修改配置后,I母、II母零序电压均取自A套合并单元,试验结果与修改后文件保持一致。
3.220kV、110kV母线测控装置无法接受母线合并单元发送的零序电压数据
3.1故障描述
经现场试验确认,通过测试仪直接加量和合并单元侧加电压,220kV、110kV母线测控装置均无法接收母线零序电压。
3.2故障原因分析及影响
经测控装置厂家确认,装置默认支持两组电压,而由虚端子连线可以看出,零序电压连到测控装置的第四组电压,装置未开放第四组电压,导致无法接收零序电压。该问题影响母线零序电压的正确采集。
3.3故障处理
测控装置修改内部参数之后,能够正常接收零序电压。
4.220kV B套线路保护PRS-753D装置检修策略处理不正确
4.1故障描述
经现场试验确认,B套线路保护PRS-753D装置在检修压板状态投入时,不论接收到的GOOSE开入是否带检修品质,装置均屏蔽接收GOOSE开入,与标准规范要求不一致。《Q/GDW 396-2012 IEC61850工程继电保护应用模型》的13.3明确规定了GOOSE报文检修处理机制如下图所示:
根据b)的文字说明可知,保护装置投入检修压板时,应识别带检修品质的GOOSE开入。
4.2故障原因分析及影响
PRS-753D装置在检修压板投入时,屏蔽接收GOOSE开入的做法对现场试验有一定的影响。但是线路正常运行时,装置均不投入检修压板,所以该做法不影响保护运行。
4.3故障处理
现场未处理,已报厂家研发人员。
结束语
智能变电站继电保护实行状态检修,在投产后1年内应开展投运后第一次全部检验,之后每隔6年至少保证开展1次例行试验,所以要求智能变电站在新安装调试期间严格按照安装调试工艺要求实施,投运前的交接验收试验中要全面细致,严格按照验收试验大纲进行,确保设备投运后的安全稳定运行。
(作者单位:河南省信阳供电公司)