论文部分内容阅读
摘 要:株树桥水电站增效扩容改造结合电站实际情况,不因机组增效扩容改造而破坏水土建筑物及埋入部件,造成无法修复的缺陷,引起安全问题。采取合理确定增效扩容方案、机组选型,机电设备全面升级改造,从而达到提高水能利用效率,消除设备缺陷,降低运行管理费用,提高安全性的目的。
关键词:株树桥水电站;增效扩容;改造;改造方案;机组选型
中图分类号: TV738文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)05(c)-0000-00
1 株树桥水电站概况
株树桥水电站位于浏阳河源头小溪河上游,地处浏阳市高坪镇境内,下距市区33km,1986年破土兴建,由湖南省水利水电墈测设计院设计,由能源部长江葛州坝工程局施工,总投资为1.17亿元。1992年,三台机组全部投产发电。三台机组均系湖南省零陵水电设备总厂制造。电站为厂房坝后式,紧靠大坝下游布置,分主厂房、安装场、上游副厂房及端副厂房几个部分。电站设计水头58m,单机引水流量16.5m3/s,装机三台,单机8000kW,总装机容量2.4万kW,多年平均设计发电量7260kWh,水轮机型号为HL220-LJ-140,发电机型号为SF8000-16/3300。
株树桥水电站具有发电、灌溉、防洪、城市供水等多方面的综合效用,作为梯级开发的龙头水库,又对下游8级电站水能进行调节,提高出力,经济效益显著。水库调洪功能强,防洪效益巨大。
2 电站存在的问题
由于株树桥水电站是二十世纪九十年代修建的水利水电工程,受当时的技术水平和资金条件限制,机组设备本身存在缺陷。电站自投产以来,效率低下,发电量达不到设计要求。现电站设备已运行已达22年以上,整体严重老化,主要建筑物及机电设备超期服役,水资源浪费严重,存在较大安全隐患。
当时设备制造技术水平所限,导致机组跑、冒、渗、漏现象严重,机组整体故障率高,发电能力大大下降。水轮机组设计额定效率只有88.4%,在水头偏离设计水头58m时,其效率更低。水轮机转轮、导叶、轴承这些关键零部件变形加大,导叶漏水量大,漏油多,振动摆动大,机组性能下降严重。2#机组振动摆度超标,上导Y方向全幅摆度达30导,且只能在开度小于80%工况下运行,出力达不到设计要求。3#发电机定子因设计和制造质量等原因,温升过高,限负荷6000kw以下运行。机组主要性能参数与实际运行参数不匹配,水轮机处于非最优工况区运行,导致机组运行效率低、振动及噪音大,机组使用寿命大大缩短。
保护系统采用的是分立元件的传统式继电器保护,环节多,且无可追索性能。现继电器保护系统动作不可靠,设备严重老化,故障机率大,动作不可靠,维护工作量大,设备检修难度大,已属于淘汰产品,严重影响电站生产安全运行。
3 增效扩容改造内容
3.1 改造条件限制:
不改变厂房水工建筑物结构;不改变机组埋入部件;不改变水轮发电机组的类型及转轮中心线位置;不改变改造主机零部件与不改造零部件的连接方式与尺寸;不增加发电机推力负荷。
3.2 改造方案选择
相同设计水头下,机组容量越大,将提高水量利用率,有利于增加电站发电量;另一方面,容量越大,将增加引水系统水头损失,降低电站平均水头(净水头),不利于增加电站发电量。株树桥水电站装机3台立式混流水轮发电机组,改造装机数量不变,仍为3台。对现有电站增效扩容改造,必须综合比较装机容量,优选改造的扩容方案。
厂房下游水位~流量关系按修正曲线计算。经复核计算,运行最高水头63.5m,平均水头55.27m,最小水头38m。原设计水头58m,偏高,降低至平均水头的95%左右,取52.0m。
初选二个改造装机容量,其容量分别为3x8000kW、3x8800kW,即不扩容与增容10%。二个改造方案综合比较见表1
由于水库为多年调节水库,具有较好的调节能力。原装机组发电量采用2005-2009年共5年的平均发电量,机组综合平均效率用该五年的水文资料和发电量反推计算而得。
原装机组实际发电量偏低的原因,一是电站水轮发电机组能量转换效率下降了,低于了设计水能利用效率;二是机组停机后漏水严重,水资源浪费多;三是3#机组发电机温升高,只能带6000KW,出力受阻严重。
综上所述,方案一和扩容方案二,水轮机设计工况单位流量分别为1.25m3/s、1.375m3/s,小于我国现有同类型优良的水轮机模型转轮限制工况单位流量,相对来说是可实现的增效扩容改造方案。在水库日均城市供水52万m3(供水规模65万m3)的情况下,装机方案一与原装机相比,年均发电量增加1279.86万kWh,增加的电量较高。装机方案二和装机方案一相比,容量增加1.2MW,年均发电量均因机组过流量增加而加大了水头损失,其年均发电量反而因扩容而减少。推荐装机方案一,即不扩容,仍装机24MW,设计水头从58m降至52m。
3.3 机型的确定
水轮机增效扩容改造路线是通过选择模型流道与改造机组流道相似,性能优良可靠的转轮模型,更换转轮,尽可能保留机组其他可用部件,这样的改造路线。
发电机改造路线,保留发电机定子机架,改造铁芯、线圈附件;对发电机转子磁极、磁轭、转子支架、轴承及相关附件等改造,使之达到机组增效扩容规定的转速与容量,并符合机组增效扩容的其他要求。
通过生产厂家现场测量电站厂房和原有机组基础尺寸,进行严格的选型比较,结合电站设计参数,以及确定的装机规模和台数,最终确定水轮发电机组为HLJF2532A-LJ-140型水轮机配套SF8000-16/3300型发电机。选择微机可控硅励磁励磁方式和YWT-5000-16型调速器。
4 结论
通过株树桥水电站增效扩容改造实施,机组运行工况得到改善,水轮机、发电机效率大大提高,并恢复机组及其他机电设备性能,提高机电设备可靠性,从而延长电站使用寿命。自动化程度大大提升,基本实现了微机综合自动化,运行可靠性得到提高,降低了运行费用,实现了减员增效。在株树桥水库日均向长沙供水52万m3情况下,通过增效扩容改造,株树桥水电站年均发电量从2875.6万kWh增加至4155.46万kWh,年均电量增加1279.86万kWh,年均电量增幅25.3%,达到了增效扩容改造的目的。
参考文献:
[1] GB/T 50700-2011,小型水电站技术改造规范[S]
[2] 李秋生. 株树桥水电站增效扩容改造工程初步设计报告. 湖南中天水利水电勘测设计有限公司.
关键词:株树桥水电站;增效扩容;改造;改造方案;机组选型
中图分类号: TV738文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)05(c)-0000-00
1 株树桥水电站概况
株树桥水电站位于浏阳河源头小溪河上游,地处浏阳市高坪镇境内,下距市区33km,1986年破土兴建,由湖南省水利水电墈测设计院设计,由能源部长江葛州坝工程局施工,总投资为1.17亿元。1992年,三台机组全部投产发电。三台机组均系湖南省零陵水电设备总厂制造。电站为厂房坝后式,紧靠大坝下游布置,分主厂房、安装场、上游副厂房及端副厂房几个部分。电站设计水头58m,单机引水流量16.5m3/s,装机三台,单机8000kW,总装机容量2.4万kW,多年平均设计发电量7260kWh,水轮机型号为HL220-LJ-140,发电机型号为SF8000-16/3300。
株树桥水电站具有发电、灌溉、防洪、城市供水等多方面的综合效用,作为梯级开发的龙头水库,又对下游8级电站水能进行调节,提高出力,经济效益显著。水库调洪功能强,防洪效益巨大。
2 电站存在的问题
由于株树桥水电站是二十世纪九十年代修建的水利水电工程,受当时的技术水平和资金条件限制,机组设备本身存在缺陷。电站自投产以来,效率低下,发电量达不到设计要求。现电站设备已运行已达22年以上,整体严重老化,主要建筑物及机电设备超期服役,水资源浪费严重,存在较大安全隐患。
当时设备制造技术水平所限,导致机组跑、冒、渗、漏现象严重,机组整体故障率高,发电能力大大下降。水轮机组设计额定效率只有88.4%,在水头偏离设计水头58m时,其效率更低。水轮机转轮、导叶、轴承这些关键零部件变形加大,导叶漏水量大,漏油多,振动摆动大,机组性能下降严重。2#机组振动摆度超标,上导Y方向全幅摆度达30导,且只能在开度小于80%工况下运行,出力达不到设计要求。3#发电机定子因设计和制造质量等原因,温升过高,限负荷6000kw以下运行。机组主要性能参数与实际运行参数不匹配,水轮机处于非最优工况区运行,导致机组运行效率低、振动及噪音大,机组使用寿命大大缩短。
保护系统采用的是分立元件的传统式继电器保护,环节多,且无可追索性能。现继电器保护系统动作不可靠,设备严重老化,故障机率大,动作不可靠,维护工作量大,设备检修难度大,已属于淘汰产品,严重影响电站生产安全运行。
3 增效扩容改造内容
3.1 改造条件限制:
不改变厂房水工建筑物结构;不改变机组埋入部件;不改变水轮发电机组的类型及转轮中心线位置;不改变改造主机零部件与不改造零部件的连接方式与尺寸;不增加发电机推力负荷。
3.2 改造方案选择
相同设计水头下,机组容量越大,将提高水量利用率,有利于增加电站发电量;另一方面,容量越大,将增加引水系统水头损失,降低电站平均水头(净水头),不利于增加电站发电量。株树桥水电站装机3台立式混流水轮发电机组,改造装机数量不变,仍为3台。对现有电站增效扩容改造,必须综合比较装机容量,优选改造的扩容方案。
厂房下游水位~流量关系按修正曲线计算。经复核计算,运行最高水头63.5m,平均水头55.27m,最小水头38m。原设计水头58m,偏高,降低至平均水头的95%左右,取52.0m。
初选二个改造装机容量,其容量分别为3x8000kW、3x8800kW,即不扩容与增容10%。二个改造方案综合比较见表1
由于水库为多年调节水库,具有较好的调节能力。原装机组发电量采用2005-2009年共5年的平均发电量,机组综合平均效率用该五年的水文资料和发电量反推计算而得。
原装机组实际发电量偏低的原因,一是电站水轮发电机组能量转换效率下降了,低于了设计水能利用效率;二是机组停机后漏水严重,水资源浪费多;三是3#机组发电机温升高,只能带6000KW,出力受阻严重。
综上所述,方案一和扩容方案二,水轮机设计工况单位流量分别为1.25m3/s、1.375m3/s,小于我国现有同类型优良的水轮机模型转轮限制工况单位流量,相对来说是可实现的增效扩容改造方案。在水库日均城市供水52万m3(供水规模65万m3)的情况下,装机方案一与原装机相比,年均发电量增加1279.86万kWh,增加的电量较高。装机方案二和装机方案一相比,容量增加1.2MW,年均发电量均因机组过流量增加而加大了水头损失,其年均发电量反而因扩容而减少。推荐装机方案一,即不扩容,仍装机24MW,设计水头从58m降至52m。
3.3 机型的确定
水轮机增效扩容改造路线是通过选择模型流道与改造机组流道相似,性能优良可靠的转轮模型,更换转轮,尽可能保留机组其他可用部件,这样的改造路线。
发电机改造路线,保留发电机定子机架,改造铁芯、线圈附件;对发电机转子磁极、磁轭、转子支架、轴承及相关附件等改造,使之达到机组增效扩容规定的转速与容量,并符合机组增效扩容的其他要求。
通过生产厂家现场测量电站厂房和原有机组基础尺寸,进行严格的选型比较,结合电站设计参数,以及确定的装机规模和台数,最终确定水轮发电机组为HLJF2532A-LJ-140型水轮机配套SF8000-16/3300型发电机。选择微机可控硅励磁励磁方式和YWT-5000-16型调速器。
4 结论
通过株树桥水电站增效扩容改造实施,机组运行工况得到改善,水轮机、发电机效率大大提高,并恢复机组及其他机电设备性能,提高机电设备可靠性,从而延长电站使用寿命。自动化程度大大提升,基本实现了微机综合自动化,运行可靠性得到提高,降低了运行费用,实现了减员增效。在株树桥水库日均向长沙供水52万m3情况下,通过增效扩容改造,株树桥水电站年均发电量从2875.6万kWh增加至4155.46万kWh,年均电量增加1279.86万kWh,年均电量增幅25.3%,达到了增效扩容改造的目的。
参考文献:
[1] GB/T 50700-2011,小型水电站技术改造规范[S]
[2] 李秋生. 株树桥水电站增效扩容改造工程初步设计报告. 湖南中天水利水电勘测设计有限公司.