【摘 要】
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新疆顺南裂缝性高压气藏地层非均质性强,缝洞分布复杂,微裂缝缝宽30-300μm,架桥粒子、充填粒子级配难度大,泥浆易与缝洞内的气体发生气液置换,形成气侵,提高施工难度和井控风险.基于气液置换型气侵机理及影响因素分析,本文提出了钻井中采用主动封堵裂缝通道的技术,防止地层气体侵入井筒,即防气侵技术.据此,自主制备含微裂缝天然/人工岩心,并建立了微米级裂缝的防气侵评价方法;初步优选出抗高温的颗粒、纤维、
【机 构】
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中国石化石油工程技术研究院;页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室
【出 处】
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2016年度钻井技术研讨会暨第十六届石油钻井院(所)长会议
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新疆顺南裂缝性高压气藏地层非均质性强,缝洞分布复杂,微裂缝缝宽30-300μm,架桥粒子、充填粒子级配难度大,泥浆易与缝洞内的气体发生气液置换,形成气侵,提高施工难度和井控风险.基于气液置换型气侵机理及影响因素分析,本文提出了钻井中采用主动封堵裂缝通道的技术,防止地层气体侵入井筒,即防气侵技术.据此,自主制备含微裂缝天然/人工岩心,并建立了微米级裂缝的防气侵评价方法;初步优选出抗高温的颗粒、纤维、可变形材料等纳微米封堵材料,并形成封堵配方,封堵层承压能力>4.0MPa.
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