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在超白压延玻璃生产过程中,出现见了大量大颗粒状灰白色硅质结石,严重影响压延辊的寿命。通过对硅质结石的形状、化学组成、显态形貌和结石来源进行探索分析,从而找出对策的方法。研究表明,此次硅质结石的产生,从表面看与水包深度调整有很大关系,经过深入调查却发现它是由于气温低以及原材料的细粉过多引起的。浮法玻璃四大稳中的原料稳越来越显示其重要,生产过程中要加强对配合料质量的管理,减少波动。定期在窑头投料机口取样进行监控,对混合料质量状况要有一个真实的反映。在混合料的质量状况不好时,加强对各个工艺环节进行检查,特别是进行粒度组成的检查,那个工艺环节出现问题就解决那个工艺环节,确保供应窑炉的混合料质量符合要求。同时,对玻璃池炉工艺制度的调整一定要有明确的理由,否则一旦引起池炉炉况波动,很难再恢复原状,必须慎重。