【摘 要】
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本文在对三维气藏中压裂水平井流动进行了合理的假设和简化的基础上,建立了压裂水平井中气层、裂缝以及水平井井筒耦合渗流物理模型和非稳态渗流系统数学模型,用半解析的方法耦合求解出无限导流压裂水平井井底压力及流量分布。在此基础上分析不同生产时间情况下,不同裂缝条数在水平井井筒中的流入剖面,同时对不同裂缝条数下的采气指数和裂缝采气指数进行分析和讨论;采气指数与裂缝条数呈线性关系,增加裂缝相当于增加相同生产条
【机 构】
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西南石油大学,成都 610500 中石化西南油气分公司,成都 610000
【出 处】
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2009年油气藏地质及开发工程国家重点实验室第五次国际学术会议
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本文在对三维气藏中压裂水平井流动进行了合理的假设和简化的基础上,建立了压裂水平井中气层、裂缝以及水平井井筒耦合渗流物理模型和非稳态渗流系统数学模型,用半解析的方法耦合求解出无限导流压裂水平井井底压力及流量分布。在此基础上分析不同生产时间情况下,不同裂缝条数在水平井井筒中的流入剖面,同时对不同裂缝条数下的采气指数和裂缝采气指数进行分析和讨论;采气指数与裂缝条数呈线性关系,增加裂缝相当于增加相同生产条件的井数;单位长度裂缝的采气指数(称为裂缝米采气指数)随裂缝数量增加呈衰减式下降趋势。
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