生石灰浆喷涂工艺应用研究进展

来源 :2017年全国烧结球团技术交流年会暨“提质增效、创新驱动、绿色发展”行业主题研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:skyboy
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高炉炉料结构的优化,大大促进铁矿氧化球团的发展.从历史来看,氧化球团发展的高潮过后,必导致其产能短期过剩.节能低碳低污染冶炼要求的日益逼迫,能源资源的日益多样化,业界对短流程冶金技术的要求会越来越强烈.本文针对直接还原铁技术领域的旨在降低粘结趋势,提高海绵铁产1质量的措施-生石灰喷涂工艺,进行了应用型研究.设计出了一套生石灰输送、消化和喷涂的实用性工艺流程.采用气力输送,压缩空气搅拌消化,渣浆泵加压喷涂技术,已部分应用于伊朗MK一期球团工程设计.墨西哥、沙特也存在类似工艺,但技术资料不全,不具备参考性.本工艺前景看好,具备一定推广价值.
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烧结工作者一直未停止过降低烧结机漏风率的研究,其中烧结机中部滑道漏风的治理虽取得了一些进步,但一直没有达到理想效果.本文通过对一种新型滑道装置(非刚性无油滑道)的研究与应用,使烧结机滑道漏风率平均降低了9.9%,烧结总管负压平均升高约1.5kPa,从而使烧结矿产、质量得到一定的提升,而且实现了滑道润滑脂的零消耗.
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在巨大的成本压力下,重钢烧结原料开始向褐铁矿过渡.为保证烧结矿质量,降低固体燃料单耗,重钢于2016年5月开展固体燃料延时分加技术生产实践,通过调整加入方式和加入的精度,优化操作参数,保证烧结矿的质量,保障了高炉的顺行,达到了降低固体燃料单耗和提高生产利用系数的目的,是重钢高褐铁矿生产的重要技术储备.
针对烧结产能不足的问题,研究将高炉用块矿替代烧结矿作为铺底料,研究表明:采用块矿代替烧结矿作铺底料,能够提高烧结利用系数,增加烧结矿产量,对烧结矿的质量影响不大,且对块矿的质量有明显的改善,有利于高炉改善入炉炉料结构和提高透气性指数,降低铁水成本.
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梅山精矿是一种具有TFe含量、A12O3含量较低,SiO2含量、CaO含量、MgO含量、P含量较高特点的磁铁矿精粉.梅山精矿水分大,粘性大,粒度细,平均粒径为0.11mm,其中0.25mm以下粒级比例为95.44%,梅山精矿在烧结过程中主要作为粘附粉使用,对混合料制粒效果及烧结过程料层透气性造成不利影响.为探索配加梅山精矿对烧结过程透气性的影响,开展了针对梅山精矿成球性、制粒性实验室研究工作.实验
分析八钢A265m2烧结机漏风率偏高的原因,使用柔性密封板后密封作用改善,烧结机有效面积扩大,台时产量增加,电耗降低,达到了优质增产降耗的效果.
介绍了在线动平衡技术在处理重钢1#烧结1#主抽风机振动问题中的应用及处理过程,解决了检修风机转子造成的时间长、劳动强度大、费用高、效率低等问题.并提出了在线动平衡技术在处理其他风机振动问题中的应用.
对西昌钢钒烧结用几种铁矿石进行了高温基础特性研究,结果表明:几种矿粉中,同化温度最低的是澳矿为1164℃,同化温度最高的是白马精矿为1358℃;单烧时液相流动性最好的是澳矿,其次是溜姑,最差的为平川精矿和白马精矿;粘结相强度上来看,溜姑矿的强度最高,澳矿次之,平川和白马矿强度最差.因此,在烧结生产过程中,需要充分根据铁矿石高温特性来指导和优化烧结配料,达到优质低耗的生产目的.
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