【摘 要】
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沈阳油田潜山油藏地质储量约1.426×108t,多为裂缝性油藏,采取注水开发方式,存在动用程度低,注水开发难以实现有效动用等问题.针对开发中存在的主要矛盾和问题,通过对国内外非烃类气驱的研究,优选了沈625、静北潜山油藏,开展了空气驱采油的室内实验,分析潜山油藏空气驱采油机理,效果预测,并进行了现场试验,取得了显著效果,进而逐渐将试验区扩大到沈257潜山和东胜堡等潜山.根据油藏特点,分别进行了氮气
【出 处】
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中国石油学会石油工程专业委员会2016注气提高采收率技术研讨会
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沈阳油田潜山油藏地质储量约1.426×108t,多为裂缝性油藏,采取注水开发方式,存在动用程度低,注水开发难以实现有效动用等问题.针对开发中存在的主要矛盾和问题,通过对国内外非烃类气驱的研究,优选了沈625、静北潜山油藏,开展了空气驱采油的室内实验,分析潜山油藏空气驱采油机理,效果预测,并进行了现场试验,取得了显著效果,进而逐渐将试验区扩大到沈257潜山和东胜堡等潜山.根据油藏特点,分别进行了氮气驱、空气驱、二氧化碳驱的现场试验,累计实施非烃类气驱采油试验20个井组,实现累计增油5×104t以上.并形成高凝油潜山油藏非烃类气驱采油技术,优化非烃类气驱管柱.通过非烃类驱的现场实施,从设备管理、安全距离、油套管保护等方面摸索出非烃类气驱采油的安全技术要求,保证了施工现场人员及设备的安全.
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本文通过大量调研并结合华北油田实际,建立了适合烃类气驱的新标准.根据新标准应用模糊综合评价法优选出泉28断块为本次研究的试验区块.该断块为高饱和油藏,注水井出砂严重、注水困难,地层能量保持水平低,油井生产后出现严重脱气现象,产量递减快.针对该断块的油藏特征及开发现状,在室内实验和相态拟合的基础上,建立了油藏数值模拟模型,通过注气方案优化设计,其中特别使用了中部注气转顶部注气的方式,10年后采出程度
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