【摘 要】
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催化裂解工艺是我国自行研究开发的,具有自主知识产权的一种以重质油为原料,生产气体轻烯烃的石油炼制工艺。安庆石化分公司炼油厂40万吨/年催化裂解装置于1995年3月开车,是北京设计院设计的首套催化裂解工业生产装置。催化裂解工艺总属催化裂化范畴。由于追求的目的产品为丙烯,催化裂解工艺设计上采用了高反应温度,高剂油比,高注汽量,低油气分压的“三高一低”方案。加上处理量低,致使装置设计能耗高达183kgE
【出 处】
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2004年中国石化炼油节能技术交流会
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催化裂解工艺是我国自行研究开发的,具有自主知识产权的一种以重质油为原料,生产气体轻烯烃的石油炼制工艺。安庆石化分公司炼油厂40万吨/年催化裂解装置于1995年3月开车,是北京设计院设计的首套催化裂解工业生产装置。催化裂解工艺总属催化裂化范畴。由于追求的目的产品为丙烯,催化裂解工艺设计上采用了高反应温度,高剂油比,高注汽量,低油气分压的“三高一低”方案。加上处理量低,致使装置设计能耗高达183kgE0/t。本文分析了余热锅炉存在的缺陷,简述了蒸汽喷射器的工作原理与应用,指出采用喷射技术,实现催化裂解装置余热锅炉蒸汽并网试用以后,装置综合能耗下降了2.08kgEO/t原料,整个投资回收期不到一年时间,是降低装置能耗的一种行之有效的方法。
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