稠油污水回用湿蒸汽发生器水质技术指标——二氧化硅的确定研究

来源 :中国石油天然气股份有限公司2008年油气田水系统技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangliang87
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针对深度处理稠油污水回用到湿蒸汽发生器水质指标中SiO2含量没有科学依据的问题,通过应用模拟湿蒸汽发生器以及现场热注锅炉分别进行了两组试验.研究结果表明:在严格控制来水硬度和溶解氧的基础上,注汽锅炉进水的SiO2含量在原来的50mg/L放宽到100mg/L是可行的.该项研究成功地解决了稠油污水回用湿蒸汽发生器中SiO2含量没有科学依据的问题.
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