【摘 要】
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停炉前采取了有利于活跃炉缸和清洗炉墙等措施,确保了降料线时炉况稳定顺行.降料线至炉腰有效防止发生爆震现象,提高了降料面的安全性.更换过程制定了人员不进炉内、炉壳不开孔快速更换冷却壁的方案,用时60小时高炉顺利复风.本次降料线期间仅在料线接近炉腰位置时出现一次小的爆震,整个过程安全顺利。因此,炉顶打水量充足、雾化均匀是安全顺利降料线的关键之一。莱钢2号1880高炉通过人员不进炉内、炉壳不开孔快速更换
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停炉前采取了有利于活跃炉缸和清洗炉墙等措施,确保了降料线时炉况稳定顺行.降料线至炉腰有效防止发生爆震现象,提高了降料面的安全性.更换过程制定了人员不进炉内、炉壳不开孔快速更换冷却壁的方案,用时60小时高炉顺利复风.本次降料线期间仅在料线接近炉腰位置时出现一次小的爆震,整个过程安全顺利。因此,炉顶打水量充足、雾化均匀是安全顺利降料线的关键之一。莱钢2号1880高炉通过人员不进炉内、炉壳不开孔快速更换冷却壁的方案的实施,降低了劳动强度,缩短了休风用时,提高了更换冷却壁安全性。休风后压料的角度在降低料线后要计算准确。前两罐料压完后,东西探尺显示数值与布前相同,说明料打到炉墙后反弹,多数布在中心位置。第三罐料增大布料角度后,料线上来0.2米。复风后因料线较深,赶料线过程中顶温低,增加了引煤气的难度。赶料线时料柱透气性差出现一次悬料,这是仍有待思考和优化的地方。
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