六、九区稠油水平井优化注汽技术研究与应用

来源 :第十八届五省(市/区)稠油开采技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvyuxuan36520091
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针对六、九区稠油油藏埋藏浅、欠压实、胶结疏松、非均质程度严重,易发生汽窜,水平井水平井段动用不均,生产效果变差,水平井产能优势受限等问题,依据六、九区油藏储层特点,开展水平井分段注汽、VSG高温封窜调剖技术研究与应用,有效解决水平井注汽不均问题,提升注入蒸汽利用率,改善水平井开发效果.通过现场试验与应用,取得了较好的应用效果.水平井分段注汽工艺通过调节封隔器和出汽口位置能够有控制地加热未动用或动用差层段,通过调整水平段吸汽剖面来改善水平井注汽和开采效果.水平井VSG高温封窜调剖技术利用VSG高温调剖剂封堵汽窜通道,遏止蒸汽单向突进,最终扩大蒸汽波及体积并提高蒸汽的热利用效率,有效改善水平井开发效果.
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以丙烯酰胺和疏水单体甲基丙烯酸十二烷脂为主要聚合单体,以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,以过硫酸铵-亚硫酸氢钠氧化还原体系为引发剂,采用水溶液聚合方法合成并制备了一种内刚外柔弹性微粒堵剂.通过静态性能评价实验对内刚外柔弹性微粒堵剂的吸水膨胀性能、耐温抗盐性能、封堵性能进行了考察,结果表明,内刚外柔弹性微粒堵剂可吸水体积膨胀6.0倍,质量膨胀12.0倍,吸水饱和时间大约10h;在高盐浓度下(50g
2010年以来,在东辛水驱稠油油藏实施了以常规冷采为主的化学降粘措施,单纯的水溶性降粘吞吐缺少搅拌、混合不够均匀、排水期较长,加之部分稠油井天然能量弱,注水开发效果较差,因此探索实施了二氧化碳复合降粘吞吐,不仅补充了补充能量,同时改善了稠油的流动性,提高稠油开发效果,获得了良好的经济及社会效益,具有重大的推广应用价值.
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海外河油田为常规注水开发的稠油油田,在开展深部调驱矿场试验过程中,出现了体系夏季成胶质量差、配置系统粘度损失大、井下管柱堵塞、厚层段纵向见效不均匀、受效井出砂等一系列问题.为此,开展了深部调驱关键技术创新研究,经过攻关,研发了成胶综合调整技术,改善了凝胶成胶质量;设计了新型地面配制系统与多功能管柱,保证了药剂配制与注入工序高效稳定;建立了"注、堵、提、防"一体化配套综合调整措施,保障了调驱的实施效
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