【摘 要】
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针对六、九区稠油油藏埋藏浅、欠压实、胶结疏松、非均质程度严重,易发生汽窜,水平井水平井段动用不均,生产效果变差,水平井产能优势受限等问题,依据六、九区油藏储层特点,开展水平井分段注汽、VSG高温封窜调剖技术研究与应用,有效解决水平井注汽不均问题,提升注入蒸汽利用率,改善水平井开发效果.通过现场试验与应用,取得了较好的应用效果.水平井分段注汽工艺通过调节封隔器和出汽口位置能够有控制地加热未动用或动用
【机 构】
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中国石油新疆油田公司重油开发公司 新疆克拉玛依834000
【出 处】
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第十八届五省(市/区)稠油开采技术研讨会
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针对六、九区稠油油藏埋藏浅、欠压实、胶结疏松、非均质程度严重,易发生汽窜,水平井水平井段动用不均,生产效果变差,水平井产能优势受限等问题,依据六、九区油藏储层特点,开展水平井分段注汽、VSG高温封窜调剖技术研究与应用,有效解决水平井注汽不均问题,提升注入蒸汽利用率,改善水平井开发效果.通过现场试验与应用,取得了较好的应用效果.水平井分段注汽工艺通过调节封隔器和出汽口位置能够有控制地加热未动用或动用差层段,通过调整水平段吸汽剖面来改善水平井注汽和开采效果.水平井VSG高温封窜调剖技术利用VSG高温调剖剂封堵汽窜通道,遏止蒸汽单向突进,最终扩大蒸汽波及体积并提高蒸汽的热利用效率,有效改善水平井开发效果.
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