吐哈油田致密低压气藏压裂改造技术研究与应用

来源 :2009年第三届油气田开发技术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tsyhome
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
吐哈致密气藏地层压力低、储层物性差、压裂改造难度大,压后采取衰竭式开采,砂返吐现象普遍,气井机械防砂管防砂能力有限,严重影响气井的正常生产。围绕气藏压裂及开发中存在的问题,开展气藏压裂改造技术研究,优化压裂施工参数、优选泡沫压裂液体系、开发了分层压裂和压裂-投产一体化管柱,实现“两层分压、一次解封”,减少起下管作业,首次采取压裂缝口的防回流技术,防止返砂现象的发生。该技术现场应用取得显著效果,有效解决低压致密气藏压裂改造和开发的技术难题,对气藏的高效开发提供有力的技术保障。
其他文献
浅层气是大庆长垣的一种气藏形式,其分布地层较浅,一般在200~800m,部分油田已形成工业气藏规模,还有些油田虽然没有勘探确定气藏,但是在开发过程中对钻井有明显影响。从杏北油田开发初期到目前,在钻井过程中出现过部分井在嫩二至嫩四段上部地层发生强烈井喷、井口垮塌或井架下沉导致井报废,初步分析认为与高压浅层气存在有关。本文综合利用气测、钻井现象、系列测井,标准测井与构造附加条件建立了浅层气的判识原则与
七厂地区浅层包括嫩江组三段~五段、明水组(大部分地区剥蚀)、第三系泰康组和第四系,埋藏深度从地表到700.0m。其中黑帝庙油层发育在嫩江组三、四段地层中,属松辽盆地上部含油组合。自1967年钻井以来,钻井过程中常有井喷、井涌等现象发生。截至到目前,七厂辖区内共有黑帝庙及上部层油气异常显示井及工业油气流井100口,充分显示了黑帝庙层具有一定的油气潜力。本文通过对黑帝庙气藏的生储盖层进行初步评价,结合
莫北2井区侏罗系三工河组油气藏属于具边底水、带油环、带凝析气顶的饱和油气藏。油气水自上而下呈“上气中油下水”分布,是新疆油田公司1998 年发现并于2001年投入开发的、储量规模较大的油气藏。该油气藏自2001年5 月投产以来,开发矛盾及问题逐渐显现,主要表现在气顶气地质储量规模与开发动态不相适应、部分气井出黑油及严重积液、油气水关系复杂等生产问题。针对气顶存在的问题,2008 年~2009 年开
克拉美丽气田石炭系火山岩储层岩石类型多,物性变化大,裂缝发育,属于构造岩性双重控制的火山岩气藏,且存在底水,压裂改造困难大。在储层岩石特征研究基础上,分析了火山岩储层压裂改造技术难点,通过压裂液体系、支撑剂段塞降滤技术、主压裂支撑剂颗粒尺寸、施工规模、前置液量及施工管柱等压裂参数优化研究,很好的解决了压裂改造的难题。现场应用取得明显效果,形成了适用于克拉美丽气田火山岩储层的压裂改造技术。
克拉美丽气田火山岩气藏为新疆油田公司2008~2010年天然气重点产能建设区块。前期勘探钻井表明,该区钻井存在着漏失压力低、漏层发育、防漏堵漏难度大、普遍存在漏失现象;石炭系火山岩、二叠系砂砾岩地层岩石强度高、物性变化大、PDC钻头选型困难、机械钻速低;上部地层疏松,下部地层含煤夹层,井壁坍塌问题较为突出的钻井难题,还存在火山岩气藏敏感性强,伤害严重的难题。由于该区复杂的钻井地质特点,造成钻井周期
准噶尔盆地克拉美丽气田是新疆油田公司第四个整装气田,是我国首次在石炭系探明的大型火山岩气田。前期勘探钻井中途测试表明,储层在钻井过程中受到了伤害,石炭系裂缝性储层需要更有效的保护手段,而欠平衡钻井在保护储层、提高裂缝性火山岩气藏的开发效益具有明显的潜在优势。在对克拉美丽气田进行欠平衡钻井地层适应性评价的基础上,提出了适宜的欠平衡钻井技术方案,并在滴西18井区的DX1805井得以实施,取得了较好的效
针对X凝析气田高含CO2、高矿化度卤水、高流速环境下的油套管腐蚀及冲刷损坏原因,进行了油套管用钢腐蚀行为的研究评价,定性的阐述了X 凝析气田油套管的腐蚀机理及损坏原因,通过室内模拟实验评价数据,定量的给出了X凝析气田高含CO2、高矿化度卤水腐蚀环境下各种钢材的腐蚀速率,结合国内外油套管的选材标准,科学合理的优选了X凝析气田高腐蚀环境下油套管材质及使用条件。
迪那2气田钻井施工压力窗口窄,不漏则溢,白垩系地层平均米漏失量达14.7 m3,安全风险非常大。本文应用气田钻井、录井、地质、测井、压裂等资料,论证储层纵向裂缝发育特征、泥浆漏失规律及成因,计算出储层段破裂压力,阐述储层段地层压力、泥浆压力、破裂压力三者的特定关系,结合开发储量动用程度优化了开发井完钻井深。成果应用两年,节约了大量经费,降低了安全风险,对于类似异常高压气藏的钻井、漏失、压裂施工以及
在岩心观察、成像测井识别裂缝、常规测井识别裂缝的基础上,对裂缝参数进行描述,认识到和田河生屑灰岩段主要发育高角度构造裂缝,常规测井对该储层段裂缝具有比较好的响应特征,并通过常规测井资料建立单井裂缝孔隙度、渗透率测井解释公式对裂缝进行测井解释评价,最后对石炭系生屑灰岩段的裂缝垂向、平面分布特征进行了描述。
迪那2深层异常高压凝析气藏,井口压力动态监测,会出现资料异常现象。常规井筒动态分析方法,都是将井筒温度剖面看作不随时间变化的线性剖面,将摩阻系数考虑为常数,未考虑井筒内相态变化和动能损耗,仅将产量及比重校正后近似处理,这样求解的井底压力仍会出现异常。在拟合迪那2气田井筒温度剖面基础上,推导了考虑相态变化、动态摩阻和动能损耗等因素的压力折算新公式,并编制了相应的计算软件,得到了更为完善的异常高压凝析