【摘 要】
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西峰油田属于典型的低渗透油藏,裂缝、微裂缝发育,2000年投入开发后注入水沿裂缝方向快速推进,造成油井含水上升速度快,油藏递减大,严重制约了该油田长期稳产.为有效降低西峰油田自然递减速度,提高油藏开发水平.2004年以来在三叠系长8油藏持续开展堵水调剖研究与应用,针对该油田见水方向复杂、注水压力高等问题不断优化调整调剖工艺,在对比同类油藏堵水效果的基础上,通过分析储层特点与裂缝水窜特性,采用室内评
【机 构】
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中国石油长庆油田分公司第二采油厂 西安石油大学
【出 处】
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2016低渗透油田堵水调剖技术研讨会
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西峰油田属于典型的低渗透油藏,裂缝、微裂缝发育,2000年投入开发后注入水沿裂缝方向快速推进,造成油井含水上升速度快,油藏递减大,严重制约了该油田长期稳产.为有效降低西峰油田自然递减速度,提高油藏开发水平.2004年以来在三叠系长8油藏持续开展堵水调剖研究与应用,针对该油田见水方向复杂、注水压力高等问题不断优化调整调剖工艺,在对比同类油藏堵水效果的基础上,通过分析储层特点与裂缝水窜特性,采用室内评价与现场试验相结合的办法,优化形成了无机复合凝胶、有机复合交联两种调剖体系的堵剂配方,针对该油藏不同见水类型优选实施,提高了体系的适应性;在段塞设计上采用精细段塞组合模式,强弱反复交替注入,确保调剖过程中压力可调可控,平稳上升;在施工参数上通过总结分析不同类型堵剂的封堵原理及成胶特点,优化形成了分段塞堵剂用量计算方法,此外通过总结归纳施工排量、颗粒粒径与调剖效果的对应关系,确定了合理的施工排量及粒径范围,总体上形成了大剂量、小排量、小粒径的设计原则.通过近年来现场试验,调剖有效期逐年延长,深部调剖能力得到提高,油藏递减趋势减缓,形成了适合西峰油田长8油藏的堵水调剖技术,为该油田实现长期稳产提供了技术支撑.
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