基于烧结热平衡降低固体燃耗策略及效果

来源 :第十六届全国大高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kitty1973
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本文就近年来围绕水钢烧结固体燃耗存在的问题,开展试验研究,降低烧结固体燃耗取得了一定的成效.对所采取的措施及下一步对策,进行归纳、分析、总结.固化有效措施,达到持续改进,不断提高技术管理水平的目的.烧结固体燃料是烧结过程热量的源泉,抓好和提升烧结固体燃料质量是降低固体燃耗的根本保证。要坚持以烧结杯试验参数为指导,修订烧结煤技术标准,降低烧结煤灰分采购,烧结煤质量改善,提高烧结煤直付量,强化固体燃料破碎管理,提升固体燃料粒度合格率,优化烧结物料结构搭配,保持烧结矿SiO2含量在合理水平,坚持厚料、低水、低碳操作,加强烧结工艺过程管理,控好烧结关键参数。
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济钢3200高炉通过配合400㎡烧结质量攻关,优化装料制度,提高炉况适应能力,加强槽下筛分管理,严格控制返粉中大于5mm 的比例,实现了外返率降至12%的奋斗目标,从而保证了生铁成本的持续降低.
本文根据邯钢原料实际情况在烧结中试车间深入研究固体燃料的燃烧特性,打破常规烧结工艺,分别采用燃料分加技术,燃料、熔剂共同分加技术,粒度为0.5-3mm的高燃烧性的燃料等措施降低烧结固体燃耗.结果表明上述措施的实施与未改变条件相比,烧结指标都有所提高,转鼓强度最高提高1.3%,成品率提高3.4%,固体燃耗降低2.4kg/t,达到了良好的效果,为开辟烧结新工艺提供了技术基础和支持.
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