全阳离子钻井液体系在塔里木油田哈拉哈塘地区的应用

来源 :2012年度全国钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:CrazyDesire
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
全阳离子钻井液是一种完全由阳离子型处理剂构成的新型水基钻井液体系.该体系的电动电位接近地层,该体系具有良好的抑制、防塌与抗高温能力,利于减少钻井过程中的复杂情况,提高钻井效率,缩短钻井周期.塔里木油田哈拉哈塘地区油层埋藏深,目的层井深一般大于6700m,井温达到160℃以上.其井身结构简化,均采用三开并身结构,其中二开241.3mm井眼长达5000m以上,钻井过程中对钻井液抑制、防塌、防漏及抗温能力要求高.全阳离子钻井液体系在该区已先后成功应用9口井,显著提高了机械钻速,降低了钻井周期,取得了良好的应用效果.
其他文献
利用与具有较好互溶性的有机酸DFA分别与具有多反应节点的链状有机胺DFN-1和DFN-2发生酰胺化反应,制备了油基合成基钻井液用抗高温主乳化剂DRIEMUL和辅乳化剂DRICOAT.采用FTIR、乳化率、电稳定性和油基合成基钻井液配方对主辅乳化剂进行了表征和性能评价,结果表明:主辅乳化剂合成过程中酰胺化反应较为完全;主辅乳化剂总加量为2%(按1∶1配比),配制的柴油、白油和气制油包水乳液220℃时
针对现有防塌封堵剂沥青类荧光级别高,石蜡类、聚合醇类易起泡、易引起钻井液黏度高,不能满足防塌钻井液需要的缺点.应用二异氰酸酯、乙酸乙酯和多羟基化合物合成出了一种新型封堵剂JA;荧光分光光度计法测试其荧光性低,与蒸馏水相当;自制的高温高压封堵仪测试显示JA能在微裂缝和孔隙处快速封堵,形成致密封堵层,具有良好的封堵性;六速旋转黏度计测试表明JA不增黏不增稠,对钻井液体系流变性基本无影响.
钻井液漏失现象严重制约着钻井工程的发展.本文以丙烯酸酯类为单体,采用悬浮聚合法合成了一种适合油基钻井液封堵材料FDYJ-1的聚丙烯酸树脂,并对其性能进行了评价.首先对该封堵材料的基本性能进行了分析,然后测定了不同加量条件下封堵材料对油基钻井液性能的影响,最后以突破压力为指标,使用岩心流动仪评价了封堵材料对裂缝岩心的封堵能力.实验结果表明:该封堵材料密度小、亲油性好,有较好的悬浮稳定性;且抗拉强度大
随着石油勘探开发向深部复杂地层发展,复杂地质条件下钻井液技术已成为制约勘探开发的瓶颈问题,其中抗温抗盐的增黏剂是构成低固相钻井液的重要剂种.本文以滤失量山梨醇单油酸酯和聚氧乙烯滤失量山梨醇单油酸酯为复配乳化剂,白油为油相,以过硫酸铵/亚硫酸钠为引发体系,进行反相微乳液聚合得到了丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸/N,N二甲基丙烯酰胺/丙烯腈的四元共聚物反相微乳液(APIM),并评价了其直接用
本文概述了近年来新型耐温抗盐钻井液增黏剂的研究进展,主要介绍了以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)为基料的多元聚合物用作增黏剂的研究状况及作用机理,并根据分子设计原理分析了耐温抗盐钻井液增黏剂的发展方向.根据处理剂所用的环境,通常采用溶液聚合和乳液聚合,而乳液聚合中又通常采用反相乳液聚合法。引入大侧基或刚性侧基可使聚合物具有较高的热稳定性;引入可抑制酞胺基水解的基团可使聚合物的耐温耐盐性能
做好煤层气储层保护工作,对于有效开发、利用煤层气,弥补我国石油、天然气供应的不足,降低温室气体排放,减少环境污染以及预防矿难事故频发,具有重要意义.本文首先采用X射线衍射、扫描电镜、泥页岩膨胀实验、页岩分散实验、薄片分析、压汞分析、润湿性测试和敏感性评价等手段分析了山西沁水盆地煤层气储层的伤害机理.在此基础上进行了针对性的保护对策研究,优选出了表面润湿性改善剂SD-905,水敏性抑制剂SMYZ-2
NP23-P2010井位于冀东油田南堡2号构造潜山南堡283断块构造.钻探目的为滚动开发南堡2号构造潜山,目的层位奥陶系.设计井深5369m,实际完井井深5610m,最大井斜92.68°,水平位移3415.16m.应用聚磺钻井液、钾基抗高温钻井液、水包油乳化钻井液等体系,采用防塌、防卡、防漏及欠平衡等钻井液技术,克服了大位移条件下摩阻大、携岩困难及奥陶系地层易漏易喷、钻井液安全密度窗口窄等技术难题
井漏是影响钻井工程安全、效率、成本、及油气层发现和保护的一项重要因素,也是钻井的主要技术难题之一,川东北所钻井普遍存在井漏问题.上部陆相地层裂缝发育,断层多,地层破碎,胶结性差;钻井液密度窗口窄,易发生裂缝性漏失和渗漏.下部海相地层的漏失:一是存在微裂缝,易发生裂缝性漏失;二是储层物性好、空隙发育,易发生渗漏.本文根据实钻过程中发生井漏方式的不同,介绍了现场所采用的几种堵漏方式及堵漏效果.对川东北
高邮凹陷深层钻进深层戴南组与阜宁组时发生井壁失稳,造成起下钻、测井通阻卡,影响钻井速度、地质资料的录取、延误深层油气藏勘探开发工作的进程.为提高深层钻井速度、控制钻井成本,通过对已钻井和地层岩性、矿物组分、泥岩理化性能进行分析和室内研究,制定对应的钻井液措施.现场应用结果表明,有效解决高邮凹陷中深井井壁稳定问题,复杂时效降低94.02%.
我国南海西部莺琼盆地地温梯度高、多套压力系统共存、钻井液密度窗口窄,属于世界三大高温高压并存油气田之一.南海东方气田钻探过程中,钻井液面临高温稳定性、流变性、滤失性调控等技术难题.针对上述难题和防塌钻井液技术要求,通过研选关键钻井液处理剂,研制出了抗高温高密度水基钻井液SDHD体系与甲酸铯无固相完井液体系.室内评价结果表明,SDHD体系具有高温稳定性强、润滑性好以及页岩抑制能力、封堵能力及抗污染能