【摘 要】
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稠油油藏由于储层胶结疏松,原油胶质、沥青质含量高,往往造成近井地带的堵塞,影响油井产能,针对上述情况提出了稠油油藏超负压泡沫混排技术。通过泡沫特性优先封堵高渗层,进而达到解堵剂专门处理低渗层的效果,然后用低密度泡沫进行返排。室内实验测定了泡沫粘度以及泡沫悬浮、携砂性能,结果显示泡沫粘度大,具有良好的悬浮、携砂性能,在除砂解堵方面较其他流体有明显的优势。对稠油油藏超负压泡沫混排技术的工艺流程和施工方
【机 构】
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胜利油田地质科学研究院 中国石油大学(华东)石油工程学院
【出 处】
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泡沫流体提高油气开采效率技术研讨会
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稠油油藏由于储层胶结疏松,原油胶质、沥青质含量高,往往造成近井地带的堵塞,影响油井产能,针对上述情况提出了稠油油藏超负压泡沫混排技术。通过泡沫特性优先封堵高渗层,进而达到解堵剂专门处理低渗层的效果,然后用低密度泡沫进行返排。室内实验测定了泡沫粘度以及泡沫悬浮、携砂性能,结果显示泡沫粘度大,具有良好的悬浮、携砂性能,在除砂解堵方面较其他流体有明显的优势。对稠油油藏超负压泡沫混排技术的工艺流程和施工方案的具体内容进行了详述。稠油油藏超负压泡沫混排技术在胜利油田进行了应用,取得了良好的开发效果。
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