【摘 要】
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宝南区块已钻井在钻进西山窑组以下地层时,多次发生卡钻、并漏等井下复杂故障,通过研究得知钻井液密度过低是造成该区块井壁失稳主要原因.本文进行了适合该区块的钻井液体系的筛选与评价研究,选择聚胺AP-2作为抑制剂,合适用量为0.2~0.5%,聚丙烯酸钾用量为0.2%~0.3%.通过性能实验,确定了降滤失剂、封堵剂、加重剂、润湿剂的适宜用量,确定了钻井液体系的配方为:3%土浆+2%SPNH+1%SMP-1
【机 构】
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中石化河南油田石油工程公司,河南南阳,473132 中国石油化工股份公司河南油田分公司石油勘探开发
【出 处】
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2013年度全国钻井液完井液技术交流研讨会
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宝南区块已钻井在钻进西山窑组以下地层时,多次发生卡钻、并漏等井下复杂故障,通过研究得知钻井液密度过低是造成该区块井壁失稳主要原因.本文进行了适合该区块的钻井液体系的筛选与评价研究,选择聚胺AP-2作为抑制剂,合适用量为0.2~0.5%,聚丙烯酸钾用量为0.2%~0.3%.通过性能实验,确定了降滤失剂、封堵剂、加重剂、润湿剂的适宜用量,确定了钻井液体系的配方为:3%土浆+2%SPNH+1%SMP-1+0.3%聚丙烯酸钾+0.3%PAC-LV+0.1%XCD+2%SFT+2%NFA-25+2%CMJ-2+2%ZHFD-1+0.3%AP-2+5%白油+0.2%ABSN+重晶石,钻井密度控制在1.10~1.21g/cm3,在宝16-1井的现场应用结果表明:该钻井液体系密度设计合理,滤失量低,流变性好,具有很好的封堵防塌效果.起钻阻卡等井下复杂时效为零,缩短了钻井周期,井径扩大率有了大幅度降低,为目前该构造施工比较顺利的一口井,表明强抑制强封堵聚胺防塌钻井液能有效解决该区块的井壁稳定性问题.
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为了解决胜利油田临盘工区致密砂岩非常规水平井所面临的沙河街组井壁失稳、井眼净化、润滑防卡、钻井液流变性控制和油气层保护等钻井液技术难点,对铝胺基钻井液进行了研究,室内评价试验表明,铝胺基钻井液具有强抑制性、强封堵性、优良的润滑性和流变性,且油气层保护效果好.在夏103-1HF和夏945HF两口井现场应用表明,铝胺基钻井液流变性能稳定,动塑比保持在0.5Pa/mPa·s左右,API滤失量在2.4mL
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通过仿生学原理,研制了仿生固壁钻井液体系并进行了现场应用.室内研究表明,该体系能够在井壁岩石表面自发固化形成致密且具有黏附性的"仿生壳",从而提高井壁岩石强度,有效解决井壁失稳问题.仿生钻井液体系在苏里格气田53-86-15H1和53-86-15H两口水平井的现场应用情况表明,两口井在钻进过程中均没有发生泥岩段卡钻等复杂情况,并且机械钻速明显高于邻井,这说明该体系具有较强的稳定井壁、抑制钻屑分散以
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