100吨复吹转炉双渣深脱磷工艺研究与实践

来源 :2012年全国炼钢-连铸生产技术会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qjunp
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文针对首秦100吨复吹转炉和氧枪的特点,结合转炉炉型,从理论上对氧枪的冲击深度、冲击半径比、混匀混合时间等工艺参数进行冷态分析,制定深脱磷的操作方案,研究结果表明:控制半钢温度1300-1370℃、碱度1.5-2.0、熔池硅含量[Si]≤0.04%,控制半钢渣中w(FeO)平均为15%,开发低w(FeO)渣脱磷工艺,通过脱磷期的脱磷效果评价得出半钢的脱磷效果良好.转炉终点控制温度在1660℃、碱度控制3.5以上,渣中w(FeO)保证20%以上等措施,双渣法深脱磷生产试验取得了转炉出钢磷含量达到w[P]≤100ppm的成果,实现了成品磷平均为0.0086%的实绩.
其他文献
本论文针对重钢开发低碳低硅钢SPHC系列,按冶炼过程的技术分析、工艺过程控制要求,进行了生产试制.通过对比可知,RH精炼工艺路线比LF精炼工艺路线节约26.03元/吨,且夹杂物尺寸集中分布在10μm左右,主要是硅铝酸盐、Al2O3等类夹杂物,经表面和物理性能检验,表面和内部质量良好,符合有关标准要求.表明“高炉铁水(脱硫铁水)、废钢→转炉冶炼→合金化→CAS→(RH)精炼→板坯连铸→铸坯直送或热送
利用有限元分析作为技术手段,对VD真空精炼装置主体设备进行强度分析,根据分析的结果,对设备结构进行了优化,一方面对设备局部强度薄弱部位进行加强,保证了设备的可靠性,为后续设计提供指导,另一方面减轻了设备的重量,降低设备的建造和运行成本。
本文简要介绍重钢股份公司低合金钢CAS精炼工艺试验情况,通过铁水脱硫——转炉冶炼——CAS精炼——连铸的生产工艺冶炼低合金钢,其过程控制符合工艺要求,成分温度控制稳定,浇注过程顺行,轧制性能满足要求。不仅降低了生产成本,也释放LF精炼能力,解决了公司年产650万吨钢精炼能力不足的问题。
本文对大圆钢低倍不合的原因,采用宏观微观检验等方法,对圆钢的横向低倍似裂纹的缺陷成因进行了综合分析。并提出了预防、改进措施,收到良好效果。
针对低碳低硅铝钢生产上的难点,分析了渣的氧化性、流动性和组成以及初始硫含量对脱硫效率的影响,通过对脱氧、脱氧工艺、升温模式、造渣模式的优化,达到使低碳低硅铝钢脱硫率达到45%的目的。
马钢近两年来在转变生产经营模式背景下,依靠技术改进、管理创新,通过采取优化和调整炼钢工艺、加强操作管理等措施,钢铁料消耗指标明显降低,取得了显著的经济效益和社会效益。
本文介绍了马钢四钢轧总厂300吨RH超低碳洁净IF钢生产实践:RH加大了真空槽内径以获得较大的反应界面积,提高脱碳速度;转炉终点控制碳含量小于600×10-6,控制氧含量在500×10-6~800%×10-6,出钢温度1670~ 1690℃之间;精炼站进行顶渣改质,C/A控制在1.7左右,增加吸附夹杂的能力;全氧小于30×10-6合格率达100%,具有较高的脱碳速度,平均碳含量为13×10-6,通
溅渣护炉技术是转炉炼钢的关键技术之一,国丰第二炼钢厂40吨转炉自采用定量留渣-溅渣-全部留渣法以来,有效降低了钢铁料、石灰和氮气消耗,提高了转炉生产效率。炉龄稳定在15000炉以上,创造经济效益约1500万元/年。
结合阿曼工程150t电炉热装直接还原铁(DRI)工艺设计实践,分析了电炉100%热装DRI对冶炼电耗、电极消耗、冶炼成本及钢水质量等的影响。阐述了热装DRI的工艺流程,设计了热装DRI的装置,并指出了热装DRI时电炉生产的工艺要点。
介绍了首钢贵阳特殊钢有限责任公司现有的60t康斯迪电炉烟气余热回收装置及实际应用情况,重点说明了电炉烟气余热回收装置的工作原理、系统组成、工艺流程、技术经济分析及其存在的问题,为贵钢的搬迁改造提供借鉴及参考。