【摘 要】
:
在实验室规模的流态化床中,用H-H把铁矿石完全还原成金属铁,然后用CO-CO和CO-H-HS混合气体碳化。CO-H-HS和H-HS混合气体中HS混合气全中HS的含量低到不至于硫化铁矿石。在碳化过程中,用一个样品蓝取出一些部分被碳化的铁矿石。能在不干扰流态化过程和不破坏反应气氛的条件下取样。为了防止样品在空气中再氧化,一旦样品从冷却管取出后立即放入丙酮中。定量分析用X-ray粉末衍射法,碳和硫用化学
论文部分内容阅读
在实验室规模的流态化床中,用H<,2>-H<,2>把铁矿石完全还原成金属铁,然后用CO-CO<,2>和CO-H<,2>-H<,2>S混合气体碳化。CO-H<,2>-H<,2>S和H<,2>-H<,2>S混合气体中H<,2>S混合气全中H<,2>S的含量低到不至于硫化铁矿石。在碳化过程中,用一个样品蓝取出一些部分被碳化的铁矿石。能在不干扰流态化过程和不破坏反应气氛的条件下取样。为了防止样品在空气中再氧化,一旦样品从冷却管取出后立即放入丙酮中。定量分析用X-ray粉末衍射法,碳和硫用化学法分析。
其他文献
在40t工业生产板坯中间包上,进行停留时间分布和温度的直接测定,并配合数学和 物理模拟,研究了中间包内部过程的基本特征。研究发现,钢包与中间包内钢水之间的温差对中间包内流动过程影响很大。实际中间包内熔池上下层温度明显不同,测得的停留时间分布不符合等温流动的规律。中间包是一种典型的非等温反应器,传统上认为中间包内过程是等温过程的观点有待修正。
利用大变形弹塑性热力耦合有限元法模拟了角钢轧制过程,对孔型设计中存在的一些问题进行了分析。根据有限元分析的结果,对现场的角钢成形过程、孔型尺寸的构成,各道次的压下量重新进行了优化设计。优化设计的结果获得了明显的效果。充分说明设计、模拟、优化的方法在金属成形工艺设计中应用的重要意义
武钢通过合理设计含HS酸性天然气输送管线用钢的化学成分,并采用钙处理、超低硫、真空脱气等超纯净钢冶炼技术以及控轧控冷生产工艺,研究并开发了X60抗HS应 力腐蚀天然气管线用钢。经过对该钢进行一系列力学性能检验、组织观察,以及抗SSC、HIC性能测试。
随钢换产品的超纯净化,要降低炼钢渣量是困难的。相应地有必要开发一种新的精炼方法使渣量最小化。为使炼钢渣量降至最低,Fe-Si-C合金液的脱硅十分重要。但随金属中硅的降低,会发生脱碳反应,因而脱硅是有一定限制的。因此,人们期望开发出一种在脱碳之前能有效的脱硅的方法。为此,研究了在1573K时液态Fe-Si-C合金中硅和碳被CO氧化的行为。根据平衡条件下的脱硅计算,发现CO可使铁水含硅量降到10。但是
采用X-射线衍射仪、差热-热重分析仪和气相色谱仪等手段对节能添加剂ZC-1强化燃烧的机理进行了深入研究。研究结果表明:添加剂通过插入炭基平面间,使基面间距墒大和晶格结构中n电子的重新分布,削C-C键,增强C-O吸附,使焦粉气化反应的活化能由25/8kj/mol下降至18.9kj/mol,从而使其燃烧强度增加,燃尽率提高,为强化烧结料层中固体燃料的燃烧及降低固体燃耗创造了良好条件。
当气体加热系统在加热或喷吹模式下工作时,经常能够观察到热烟气流(在加热单元中)和气流(喷吹模式)的自组织重分布现象。这种现象可以用在自锁的过通通道中,烟气下降和气流加速上升的热损失理论进行解释。
一个新的板带轧钢厂将在2000年投产,生产线的装备采用厚度为102~152mm的薄板坯连铸机,轧机采用3300mm的炉卷轧机。达涅利-威恩联合公司以其可靠的薄板坯连铸技术和热轧、精速设备满足美国两个最重要的钢厂:伊普斯科(IPSCO)和纽柯(NUCOR)厂浇注钢种及最终产品的需要。生产线既可生产带卷,也可生产钢板,产品具有严格的几何公差和高的机械性能,以最具竞争力的生产成本满足新千年板带市场的需求
在1673K和1973K,测定了MnO-AlO-TiO系的等温相图。在氧分压得到控 制的每一温度下,根据Mn在氧化物和参考金属之间分配比,测得了MnO-AlO-TiOM系中MnO的活度。从实验测得的MnO活度以及根据Schuhmann的切线截距法计算所得的AlO和TiO活度,绘制了MnO等活度曲线。用这些活度数据,对熔融钢的脱氧平衡进行了讨论。