【摘 要】
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利用超高温激光共聚焦显微镜在线观察了经过常化与未常化的冷轧板在退火过程中的组织演变过程,研究了常化和退火温度对2.4%Si冷轧无取向硅钢组织和织构演变的影响.研究结果表明:常化热处理和提高退火温度,平均晶粒尺寸增大,有利于铁损的降低,但退火温度对晶粒尺寸的影响更大.提高退火温度,对未常化冷轧板来说,(X{100}+X{110})/X{111}比值显著增大,有利于磁性能的改善,对常化冷轧板则不利;常
【机 构】
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武汉科技大学耐火材料与冶金省部共建国家重点实验室,湖北武汉430081;武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室,湖北武汉430081
【出 处】
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2017第十四届中国电工钢学术年会
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利用超高温激光共聚焦显微镜在线观察了经过常化与未常化的冷轧板在退火过程中的组织演变过程,研究了常化和退火温度对2.4%Si冷轧无取向硅钢组织和织构演变的影响.研究结果表明:常化热处理和提高退火温度,平均晶粒尺寸增大,有利于铁损的降低,但退火温度对晶粒尺寸的影响更大.提高退火温度,对未常化冷轧板来说,(X{100}+X{110})/X{111}比值显著增大,有利于磁性能的改善,对常化冷轧板则不利;常化有利于高斯织构强度的提高,但高斯织构在退火过程中难以得到发展.
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为探索剪切应力对硅钢片磁性能的影响,通过改变爱泼斯坦方圈试样应力分布状态,分析不同剪切应力作用下不同牌号硅钢片组织、磁性能和硬度的变化规律.结果表明:剪切应力存在使硅钢片的铁损明显恶化,随着磁感应强度的增加铁损恶化率逐渐降低;高牌号硅钢对剪切应力敏感性较强,样片宽度为5mm时铁损P1.5/50恶化率达到42.1%;0.5mm厚度硅钢片剪切后边部加工硬化区宽度约为0.65mm.
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黑线缺陷是无取向电工钢生产中常见的一种表面质量缺陷.本文采用激光共聚焦显微镜及EBSD技术等,分析了退火板表面黑线产生原因,并通过常化工艺加以消除,同时研究了不同取向晶粒团簇与拉伸变形表面起皱行为的关系,为获得良好的成品表面质量提供思路.结果表明,退火板表面的黑线缺陷与{111}取向晶粒团簇有关,常化后{100}及高斯取向晶粒团簇取代{111}取向晶粒团簇从而消除了表面黑线;未经常化工序的退火板经
通过优化退火工艺、提高热轧终轧温度和减少{111}类有害织构或提高{100}织构比例,使高效电工钢的磁性能获得P1.5≤3.4W/kg,磁感B5000≥1.7T,达到或超过市场同类产品性能,产品综合竞争力将大幅提高.
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本文针对磁性能差异较大的无取向电工钢退火板,分别分析了织构类型、晶粒尺寸和析出物特征,验证了渗氮层对于无取向电工钢磁性能的恶化作用.退火板中的织构类型主要为{111}<112>,晶粒尺寸为57μm.织构类型和晶粒尺寸不是造成磁性能差异的原因.采用ASPEX自动扫描电镜对退火板截面析出物进行分析,不仅可以准确判断析出物的类型,还可以了解析出物的分布,并且还能够衡量渗氮层的严重程度.退火板中的析出物类
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