【摘 要】
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对某发电厂定冷水铜含量异常进行了分析,并详细叙述了铜的腐蚀机理,从溶解氧、PH值、二氧化碳、水的流速等方面阐述了发电机铜导线腐蚀的影响因素,阐明定冷水PH控制在期望值8.5时,铜的腐蚀、沉积最小的原因。
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对某发电厂定冷水铜含量异常进行了分析,并详细叙述了铜的腐蚀机理,从溶解氧、PH值、二氧化碳、水的流速等方面阐述了发电机铜导线腐蚀的影响因素,阐明定冷水PH控制在期望值8.5时,铜的腐蚀、沉积最小的原因。
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