低渗特低渗油气藏防水锁技术研究

来源 :第八届渤海湾油气田勘探开发技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ernest5
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
低孔低渗油气藏普遍具有泥质胶结物含量高、含水饱和度高、毛细管压力高、渗透性差等特点.大量研究表明,水锁损害是此类油气藏最主要的损害类型,损害率一般为70%~90%.针对此类油气藏,研制一种新型的防水锁剂,和目前的防水锁剂相比,其抗温和抗盐能力有大大提高,抗温可达到150℃,抗CaCl2和MgCl2均可达10%,岩心渗透率恢复率在90%以上.且该防水锁剂的稳定性良好,和常用工作液可以配伍.该技术在大港油田应用4井次,有效率为100%,平均每口井恢复率达106.94%,平均恢复期为2.25天,油层保护效果明显.
其他文献
针对挥发性油藏天然气驱开发技术难点,以中原油田文88块为目标油藏,通过技术攻关与先导试验,创新形成了挥发性油藏天然气驱提高采收率技术体系,本研究成果深化了天然气驱机理
低渗透油藏在注水开发过程中,水驱难度大,启动压力高,现河低渗透油藏埋藏深,沉积类型多样,平面及纵向非均质性严重,在水驱开发过程中,存在着启动压力高,吸水能力差、有效期短
埕北油田是中国海上第一个中外合作油田,历经30年开发,已进入"双高"阶段,剩余油分布呈"整体分散、局部富集"的格局,对其精细描述、挖潜是提高采收率的关键.准确的剩余油描述,
会议
该论文针对4层及以上无法细分的问题,研究应用高可靠的固定式测调一体化配套技术;针对空心分注工艺测调时率时效低和不能精准连续调水的问题,研究应用活动式测调一体化精准配
针对辛68区块原油黏度高,水驱效果差,而且受该区块高温高盐油藏条件影响常规化学驱技术难以有效提高水驱效率的问题,开展了微生物复合驱油技术研究.内源菌群分析表明,该区块
会议
聚合物堵塞是注聚井及后续水驱井油层伤害的重要因素之一.老化聚合物携裹泥沙、腐蚀产物、油污等组成复杂的堵塞物体系.传统使用二氧化氯、双氧水等解聚剂在储运、施工过程中
孤东油田六区3-5二元区于2010年实施化学驱,2014年进入聚驱末期,单元部分油井出现高见聚回返,效果变差.通过对油藏静态精细研究、注采动态深入分析,针对无效及井区了以"井网
微生物单井吞吐技术是提高低产低效油井产能的有效途径,具有施工简便、成本低、不污染环境等优势,在国内外均有较大规模的实施井例.为了推广微生物单井吞吐技术在胜利油田的
近年来,围绕提高注水油田"三率",胜利油田在分层注水技术方面着重加强技术攻关与集成配套,形成了以测调一体化为主导技术的分层注水技术系列.本文根据胜利油田油藏特征及注水
会议
冀东油田属复杂断块油藏,天然能量不足,一方面,南堡滩海主要以深斜井为主,导致分注管柱起下困难、密封效果差、投捞测试成功率低;另一方面,注水井吸水能力低,启动压力高,造成
会议